Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Мирцхулава, Ц. Е. Надежность гидромелиоративных сооружений

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
11.64 Mб
Скачать

ло

31 мая 1889 г. в США паводок разрушил плотину Саут Форк [311, погиб­

2500 человек. Плотина была построена на ручье Саут Форк, недалеко от

г.

Джонстаун в Пенсильвании. Плотина земляная. По проекту плотина долж­

на

была иметь один или два водослива общей длиной 45,75 м, расположенных

в скалистом грунте на одном или обоих берегах. В действительности длина водослива была уменьшена до 21,5 м, что при расчетной толщине перели­ вающегося слоя воды около 2,5 м привело к уменьшению пропускной спо­

собности

водослива.

плотины шли сильные дожди; осадкн

Незадолго до катастрофы в районе

за 3 дня

составили 200—250 мм, и

приток воды в водохранилище достигал

285 м3/с- Для пропуска этого количества воды через водослив напор на его по­ роге должен был быть около 4 м. Так как пропускная способность водослива была недостаточной, приступили к срочному сооружению дополнительного

водосбросного канала. Вследствие

твердости грунта водосбросный •

канал

удалось прорыть шириной лишь 0,6

м и глубиной 0,35 м. Притоком

воды

канал был размыт до ширины 7,83 м и глубины 0,5 м. Уровень воды в водо­ хранилище быстро поднимался — примерно на 0,25 м в час. Несмотря на при­

нятые

меры,

вода стала переливаться

через гребень плотины на участке дли­

ной 92 м, и

работы по устройству водосбросного канала были прекращены.

Вода

быстро

размыла низовой откос,

и скоро плотина была прорвана почти

по всей длине. Понадобилось лишь 45 мин, чтобы все водохранилище было полностью опорожнено.

Ниже плотины узкая речная долина длиной 22,5 км имела значительный продольный уклон к г. Джонстауну. Поток воды пронесся по долине с боль­ шой скоростью и смыл все на своем пути, при этом высота волн достигала

10—12 м.

исследовавшая , причины катастрофы, нашла, что катастрофа

Комиссия,

произошла от

перелива воды через гребень плотины вследствие недостаточ­

ного сечения

водослива. Причина катастрофы заключалась в том, что изме­

нили проект плотины и неоправданно уменьшили пропускную способность во­

дослива.

Плотина Уэлнот Грув на р.' Хассейампал в штате Аризона (США), по­ строенная в 1888 г. и прослужившая менее двух лет, обрушилась 22 февраля 1890 г. [32]. Плотина имела высоту 33,6 м, ширину по основанию 32,1 и по гребню 3 м; длина гребня 120 м. Конструкция плотины представляла собой

каменную наброску с кладкой откосов насухо.

Лишь

нижняя часть

плотины

на высоте 3 м была выложена из рваного камня на

растворе.

не мог

Плотина разрушилась во время паводка,

которого водослив

пропустить, вследствие чего вода стала переливаться

через гребень.

Управле­

ние щитом водоспуска было крайне ненадежным и трудно осуществимым, и, когда наступила необходимость спуска воды из водохранилища, щит не могли

поднять. Осталось невыясненным,

были ли открыты донные трубы диамет­

ром 50 см. Конструкция плотины

была неудачной; размеры каменной наброс­

ки были заведомо недостаточны; крутые откосы не обеспечивали устойчивости плотины. При затоплении водохранилища до гребня плотины коэффициент ее устойчивости на сдвиг оказался равным 0,75. Естественно, что при переливе воды через плотину она полностью разрушилась, и поток воды произвел боль­ шие опустошения. Погибло 129 человек.

27 апреля 1895 г. во Франции, близ Эпиналя в Вогезском департаменте, обрушилась каменная плотина Бузейского водохранилища [32]. Прорыв воды

явился

причиной гибели

156

человек

и опустошения долины шириной около

2 км и

длиной около 25

км.

Четыре

деревни были разрушены, железная до­

рога повреждена. Плотина была построена в 1879—L881 гг. и до дня крушения

27

апреля 1895 г. испытала ряд

повреждений местного

характера.

Ось плотины

в

плане прямолинейная. Длина

ее 520 м, наибольшая

высота 22,

ширина греб­

ня 4, а наибольшая ширина основания 14,8 м. Плотина основана на верхних слоях сильно трещиноватого песчаника, и поэтому под напорной гранью пло­

тины был устроен зуб толщиной 2 м. Полная тлубина

водохранилища около

15 м.

I

10

Установлено, что недостаточность сечения плотины послужила основной причиной катастрофы. Кроме этого, катастрофе способствовала разность тем­ ператур поверхности плотины с верховой и низовой сторон в зиму 1894/95 г.: +4° с верховой и —25° с низовой стороны. Температурный перепад увеличил ширину трещин с низовой стороны плотины.

Вероятной непосредственной причиной обрушения Бузейской плотины счи­ тают также динамическое воздействие волн.

Согласно данным расследования, в течение трех дней, предшествовавших катастрофе, волны, распространявшиеся в водохранилище с юга на север, бы­ ли направлены нормально к поверхности плотины. Утром в день катастрофы волнение у плотины достигло значительной интенсивости.

7 апреля 1900 г. большой паводок на р. Колорадо смыл часть плотины Аустин, разрушил машинное здание гидростанции и причинил много других повреждений [32]. Плотина из каменной кладки на цементном растворе была построена в 1890—1893 гг. Длина гребня плотины 390 м, наибольшая высота 18,3, ширина по низу 20,7 м. Ниже водослива русло р. Колорадо не имело никакого крепления, по-видимому, потому, что основанием служил скалистый известняковый грунт. ,

Частичное повреждение плотины произошло еще ,в период постройки: оно было вызвано размывом слабого слоя карстующих известняков в основании плотины. В кладке ниже поверхности грунта появилась трещина.

Два месяца спустя было произведено обследование русла в створе пло­ тины. Обследование показало, что в разрушенной части плотины водой раз­

мыта

не только вся кладка, но

частично

и скальное основание. Это говорит

о том,

что причиной разрушения

плотины

было неудовлетворительное качест­

во основания, на котором плотина, была возведена без достаточно обстоятель­ ного геологического обследования. Незацементированные трещины известняка под плотиной способствовали фильтрации, особенно усилившейся под напором воды верхнего бьефа; при этом фильтрация ускорила процесс выщелачивания в основании плотины. Развившиеся карстовые явления вызвали образование

пустот,

вследствие чего

основание стало неустойчивым, а разрушение плоти­

ны — неизбежным.

у г. Аустин в Пенсильвании (США) разрушилась бе­

30

сентября 1911 г.

тонная плотина [32]. В результате разрушения погибло около 100 человек.

Строительство плотины было закончено к

1 декабрю 1909 г.; и вскоре

началось

ее

постепенное

разрушение.

В первый

же месяц в плотине по обе

стороны

от

водослива

появились

две

вертикальные трещины.

Эти трещины

не могли

образоваться

под

влиянием

давления

воды, так как в это время

верхний бьеф не был заполнен.

нескольких

причин, из которых отме­

Разрушение явилось

следствием

чают две

основные. Первая

та, что

никаких усадочных швов

в плотине не

было. Этим объясняется появление в теле плотины трещин еще до заполнения водохранилища водой. Второй причиной, непосредственно вызвавшей катастро­ фу, считают неустойчивость основания. Плотина была построена на толще чередующихся глинистых сланцев и песчаников. Подошва плотины была зало­ жена на слое песчаника толщиной всего лишь 60 см, и основание плотины не было цементировано. Поэтому основные пути фильтрации сосредоточились в трещиноватых песчаниках, по которым и был облегчен сдвиг смоченных гли­ нистых сланцев вместе с плотиной.

Плотина Ислам - на р. Сетледж в Пенджабе (Индия) с напором 5 м в 1914 г. потерпела катастрофу [321. Она была железобетонной конструкции, состоявшей из фундаментной плиты толщиной 0,31 м с зубом с напорной

стороны, 67 контрфорсов толщиной по 0,46 м

и плоского напорного перекры­

тия. Порог водослива был расположен на 0,91

м

ниже

гребня глухих секций

плотины. Высота плотины над дном реки 12,2

м

и над

низшей точкой зуба

26 м. Длина по гребню 338 м. Объем. водохранилища 6,3 млн. м3.

За день до крушения сторож заметил,

что в том месте, где высота

плотины составляла около 9,14 м, а зуб был

заглублен

лишь на 1,5—2,1 м,

выход воды через дренирующие отверстия в фундаментной плите значительно

11

усилился. В день катастрофы из-под фундаментной плиты близ одного из контрфорсов выходил уже большой поток воды, а уровень воды в водохра­ нилище понизился на 0,6 м. Открыть щит было невозможно. В 9 ч 20 мин произошла катастрофа: фундаментная плита провалилась в промоину, под­

мытый контрфорс упал,

а за ним пять секций плотины были снесены в

ниж­

ний бьеф, при этом было повреждено еще три соседние секции плотины.

грун­

Было установлено,

что разрушение произошло вследствие размыва

та под зубом и под фундаментной плитой на участке, где зуб был заложен недостаточно глубоко и не прорезал водопроницаемых грунтов основания. Предварительные геологические изыскания в створе плотины были недостаточ­ но подробными, и поэтому запроектированные противофильтрационные меро­

приятия оказались

малодейственными.

в Альпах

Северной

Ита­

Строительство плотины Глено, расположенной

лии, было начато в

1920 г. и закончено в 1923 г.

[32]. Длина

гребня

плотины

270 м, наибольшая

высота 52, .длина центральной

части плотины 75

м.

Вода

в верхнем бьефе впервые достигла проектного уровня 22 октября 1923 г. Катастрофа произошла через 9 дней.

Согласно утвержденному проекту, плотину должны были строить гравита­ ционной. Частная компания, строившая плотину, возбудила ходатайство о разрешении применить многоарочный тип. При катастрофе разрушилось девять

арок; восемь

арок из криволинейной части плотины и одна — из

прямолиней­

ной (с леввго берега); остальные арки были повреждены.

что вызва­

Крушению

плотины предшествовали продолжительные ливни,

ло переполнение водохранилища и, естественно, увеличение давления воды на плотину. В одном из контрфорсов средней части плотины были замечены, трещины, которые быстро расширялись и вскоре вызвали разрушение всей средней части плотины.

Анализируя причины катастрофы, прежде всего следует отметить, что бу­ товый массив в нижней центральной части плотины был сложен вместо це­

ментного на известковом

растворе; к тому же этот

массив не имел сцепле­

ния со скалой, и во многих местах

между подошвой сооружения и скалой

были обнаружены зазоры до 6 мм.

 

основание плотины не

Никакой

подготовки

поверхности /скалы под

было сделано;

цементация

скалы не

производилась;

зуб в основании плотины

не был предусмотрен. Бетон арок контрфорсов был плохого качества. Конструкция плотины оказалась неспособной воспринять срезывающие уси­

лия: фильтрация воды через кладку бутового массива средней части плотины явилась причиной выщелачивания известкового раствора и ослабления проч­ ности массива. В результате фильтрации наблюдались осадка и скольжение массива по поверхности скального грунта, что еще больше ухудшило условия работы контрфорсов и, в конце концов, привело к разрушению плотины.

Основными причинами разрушения сооружения-; были почти полное от­ сутствие строительного, контроля и выполнение работ с самыми грубыми нарушениями элементарных требований строительной техники.

Бетонная гравитационная плотина Сан-Френсис (США) имела криволи­ нейную форму в плане. Средняя часть плотины очерчена по дуге круга ра­ диусом около 150 м [32]. Длина плотины по гребню 186 м, высота 62,5 и ши­

рина

основания

51,5

м. Грунт в основании неоднородный: в центральной части

и

на

левом берегу

сланцы; на правом — красный

конгломерат. Перед

построй­

кой

прочностные

свойства грунта не испытывались.

1928 г., и очевидцев

не

Разрушение

плотины

произошло в

полночь

13 марта

было. Плотина

была

снесена, вода

из водохранилища

внезапно

хлынула

вниз, по долине, потоком глубиной до 30 м и смыла все на своем пути, при­ чинив огромный ущерб. Вся плотина, за исключением -центральной части длиной 30 м, была смыта, склоны ущелья также смыты. Бетонные блоки раз­ рушенной плотины, несмотря на их колоссальные размеры (до 2500 м3), да­ леко отнесены течением, некоторые на расстояние до 800 м. От правой части плотины на месте ничего не осталось, часть блоков левой половины плотины осталась на месте.

12

Признаки, свидетельствующие о наступающей катастрофе, обнаружились задолго до разрушения плотины. Особенно зловещей была фильтрация из водохранилища. Еще до окончания строительства, как только началось напол­ нение водохранилища, в основании появилась фильтрация с расходом воды не более 0,056 м3/с. С течением времени фильтрация увеличивалась.

Судя по обнажившейся поверхности скалы под правым крылом плотины, комиссии, расследовавшие причины катастрофы, пришли к заключению, что вода, просочившаяся под плотину,, подмыла в этой части основание. В об­

разовавшийся

пролет хлынула

вода, вслед

за

тем обрушилось левое крыло.

Все это,

как предполагают,

произошло

в

течение всего лишь нескольких

минут. Центральная часть была основана на более прочном скальном осно­ вании и поэтому не была снесена.

Второй, не менее существенной, причиной рассматриваемой катастрофы являлись недостатки проекта, особенно несоответствие запроектированной кон­ струкции плотины свойствам грунтов в ее основании.

Наконец, третьей, весьма важной, причиной крушения было полное отсут­

ствие надлежащего технического контроля за

возведением плотины.

Плотина Селла Зербино (Италия)

была

построена в 1924 г. и, прослужив

11 лет, разрушилась 13 августа 1935

г. [32].

Плотина была выполнена из бе­

тона; в плане она имела прямолинейное очертание. Длина гребня 80 м,

наибольшая высота 16,5 м. Наклон напорной грани к вертикали 0,05,

а

сред­

ний наклон низовой грани 0,68. Тремя

компенсационными

швами

плотина

была разбита на четыре блока.

размыла основание

плотины

со

сто­

Вода, переливавшаяся через гребень,

роны нижнего бьефа, и первым обрушился потерявший устойчивость крайний левый блок. Ринувший поток воды оказался настолько сильным, что было снесено машинное здание гидроэлектростанции, находившейся на расстоянии 10 км от плотины; полностью было снесено пролетное строение железнодо­

рожного моста и даже на

расстоянии 14 км

разрушен бетонный арочный

мост. Число жертв превысило

100 человек.

 

В конечном итоге можно считать, что причиной катастрофы плотины Селла

Зербино послужили неверный

учет паводкового

расхода воды и приуменьшен­

ная пропускная способность водосбросных устройств.

Авария бетонного донного водоспуска гидроузла Гостице (Югославия) [155] произошла вследствие осадки выходной части оголовка водоспуска.

Водоспуск был расположен на тонкой илистой и песчаной прослойках (подстилаемых скальным основанием), в результате произошла неравномер­ ная осадка и раскрытие деформационных швов, что вызвало суффозию мел­

козернистого грунта основания

водоспуска.

 

 

В декабре 1964 г. [1421 во время катастрофического паводка в течение

нескольких часов была размыта строившаяся на р. Рубикон

(Калифорния)

земляная плотина Хелл-Хоул. Проектная

высота

плотины 125 м.

К моменту пика

паводка

высота

низовой

призмы составляла 67 м, в

то время как верховая

призма

и ядро плотины

были доведены

лишь до вы­

соты 15 м. После изучения обстановки пришли к заключению о возможности восстановления разрушенной части плотины. Это свидетельствует о необхо­

димости

мер

предосторожности при строительстве плотин, когда все работы

еще не

завершены.

Плотина

Харроугэйт (США) — земляная с глиняным ядром — была пост­

роена в 1868 г. В 1951 г. после очень дождливой осени самая высокая часть плотины сползла в сторону нижнего бьефа, [1411. При анализе работы этой плотины устанавливается любопытный факт: сначала показатели надежности плотины растут, а после окончательной консолидации тела плотины они ста­ новятся с каждым годом все меньше.

М. С. Вызго в своей работе [20] приводит примеры повреждений и аварий сооружений, обусловленных местным размывом нижних бьефов. Приведем не­ которые из них.

Бетонная гравитационная плотина Вако в штате Техас США была пост­ роена в 1930 г. Основанием плотины служат плотные сланцевые глины. Во­

13

добой порога на 13 м ниже водосливного порога плотины и заканчивается бетонным зубом, врезанным в грунт на глубину 5 м. При пропуске в 1946 г. паводка с расходом около 2500 м3/с (удельный расход 19 м2/с) полностью разрушился водобой на длине 45 м и было подмыто основание плотины.

Плотина Гранд Кули в США имеет длину сливного фронта 503 м, удель­ ный расход 55,6 м2/с при высоте плотины 169 м. Разрушение водобоя про­ изошло перебросом глыб разрушенной скалы из русла в чашу водобоя.

Плотина Юба близ Калифорнии (США) высотой 1,8 м, длиной 37 м

построена в 1904 г. на скрепленных тросами сваях, засыпанных

обломками

скалы, связанными слоем бетона. Наносы в реке достигали

30 см в диамет­

ре; уклон русла до постройки

плотины 0,004. В первую же

зиму

эксплуата­

ции верхний бьеф был завален

наносами на длину 2,4 км,

которых отложи­

лось 700 тыс. м3. Уклон в верхнем бьефе уменьшился до 0,002. В 1905 г. пло­ тина была реконструирована. С повышением высоты до 4,2 м дополнительное заиление в верхнем бьефе составило 1300 тыс. м3, паводок размыл русло ниж­ него бьефа; глубина местного размыва достигла 6 м. В 1907 г. плотина раз­

рушилась.

 

 

 

 

 

г. на р. Колорадо (США). Длина пло­

Плотина Лагуна построена в 1909

тины

1450

м,

средняя

высота

5,8,

максимальная — 18,5

м.

При

напоре

Н — 1,44 м

расход может достигать д= 4,8

м2/с и

Q= 7000

м3/с. Вскоре после

постройки

плотины

большой

паводок

(5500 м3/с) заилил

мелким

песком и

илом

верхний

бьеф

и

сократил рабочую

часть

плотины

до

460

м. Русло

нижнего бьефа углубилось на 1 м на длине 35 км. Местный размыв непо­ средственно за плотиной достиг 8 м и понизил горизонт воды на 2,13 м.

Вскоре после постройки плотины

Гамильтон в 1922 г. на

р. Миами

за

ней

(высота

плотины около 1,5 м) образовался размыв русла.

Рисберма

длиной

12 м

водобоем

длиной

7 м) полностью разрушилась.

В

1930

г. плотину

отремонтировали и реконструировали, устроив заглубленный

и

удлиненный

экран;

по существу

была

построена

вторая ступень плотины

высотой

около

2.5 м.

 

 

 

 

 

 

с

напором

5 м

Плотина Ислам на р. Сетледж в Пенджабе (Индия)

сдана

в

эксплуатацию в

1927

г. Число пролетов 24, по 1,8

м

каждый.

Понур

и водобой были-бетонные, рисберма из бетонных блоков и тяжелой каменной наброски. Русло песчаное, уклон реки 0,0002. Размывы в нижнем бьефе на­

чались вскоре после постройки плотины. В ноябре 1927 г. глубина

размыва

была 0,75 м, в декабре— 1,7 м. К весне 1929 г. глубина размыва

достигла

2 м. Горизонт воды в реке за плотиной снизился на 1,2 м ниже ее подошвы. Рухнуло шесть пролетов плотины.

Через 6

лет

после

постройки плотины

на р. Висконсин (США) горизонт

воды

в нижнем

бьефе снизился на 0,15 м;

через, 18 лет размыв дна достиг

1,3 м

(частицы

песка

cf=0,75 мм, уклон

0,0003, расход воды

не

превышал

24 м3/с).

ста

аварий, происшедших на плотинах с 1870 до

1920

г., дается

Перечень

вработе [143].

Влитературе освещен также ряд разрушений, повреждений и аварий па

различных сооружениях гидромелиоративного, гидроэнергетического назначе­ ния в СССР, приведем некоторые из них.

Зимой 1935/36 г. были обнаружены подмывы двух зубьев в нижнем бьефе Малокабардинской плотины на р. Тереке [21]. Длина плотины по гребню 287,5 м. Длина плотины в поперечном сечении вместе с понуром, рисбермой и водобоем 32.5 м. Высота плотины 2,59 м. В основании плотины фильтрующий песчаногалечниковый грунт.

Плотина работала в аварийных условиях значительный период времени. Проверочный расчет показал неоправданно высокий запас прочности, при­ нятый при проектировании и строительстве, это и спасло плотину от разру­ шения.

Анализ пропуска паводков 1955 и

1956 гг. показывает, что причинами ме­

стного размыва у плотины Горьковской

ГЭС [1141 являются неправильная схе­

ма маневрирования затворами плотин

при пропуске строительных расходов в

14

1955 г., соответствующая самым невыгодным гидравлическим условиям про­ странственного потока при недостаточной глубине нижнего бьефа и степени

затопления прыжка; повышение концевой отметки

гибкого

крепления рисбер­

мы на

1,0 м по сравнению с принятым в техническом проекте.

В

нижнем бьефе Мингечаурского гидроузла

создано

Варваринское водо­

хранилище. Левый берег водохранилища низкий, и для сохранения посевных

площадей колхозных полей сооружена

оградительная дамба длиной 1,5 км и

в продолжение ее Ново-Гаварлинская

дамба длиной 7,1 км. Ново-Гаварлин-

ская дамба сооружена вдоль ранее существовавшей дамбы обвалования, ог­ раждавшей посевные площади от затопления паводковыми водами. В некото­ рых местах дамба обвалования вошла в тело Ново-Гаварлинской дамбы.

Причиной аварии дамбы считают несовершенство конструкций, фильтра­ цию и суффозию грунтов.

Кургартский водозаборный узел (р. Кургарт, правобережный приток р. Ка-

радарьи) построен в 1930 г.

[151.

Гидроузел

эксплуатировался

в течение 30 лет

с большими затруднениями.

29

мая 1960 г.

после пропуска

пика паводковой

волны по р. Кургарт-сай упал один из промежуточных бычков щитовой части Кургартской плотины, а через неделю упал соседний с ним бычок. К концу

паводка щитовая часть плотины полностью разрушилась.

бетонного

креп­

Причиной

аварии плотины считают

быстрое

разрушение

ления при прохождении потока воды

с большой

скоростью

и

со значитель­

ным

содержанием

донных

наносов.

водохранилища произошла

авария

зем­

1

апреля

1956

г. при

наполнении

ляной плотины малой мощности на Лужской ГЭС № 2 (р. Быстрица, Ленин­

градская область) [60], разрушилась русловая

земляная

плотина,

которая

строилась в 1954—1955 гг.

 

 

 

 

Разрушение плотины началось с фильтрации воды на низовом откосе

примыкания русловой земляной плотины к

зданию гидростанции — против кон­

соли бетонной шпоры.

на низовой откос земляной плоти­

С момента обнаружения выхода воды

ны и до ее полного разрушения прошло

1,5—2

ч. Ширина

размыва

достигла

32 м; водохранилище полностью опорожнено. Между устоем и зданием ГЭС

образовалась

щель шириной 0,55 м. Произошли также и другие разрушения

в нижнем

бьефе.

•*

фильтрации.

Причиной

аварии считают недостаточный

учет возможной

22 июля 1955 г. на строящейся дамбе № 8, ограждающей территорию вбли­

зи г. Никополь, при заполнении Каховского

водохранилища

произошла

ава­

рия [89].

На

низовом откосе на протяжении

200 м сполз массив грунта

объ­

емом около 50 тыс. м3. Сооружение дамбы JVs 8 шло к завершению, осталось досыпать верх дамбы на высоту порядка 2,4 м. К этому моменту из общего объема насыпей 2,593 млн. м3 было выполнено около 2 млн. м3. Крепление от­ косов еще не началось.

Причиной аварии считают наличие в основании дамбы слабых иловатых грунтов, в порах которых при их быстрой загрузке появилось избыточное, так называемое поровое давление, которое способствовало уменьшению коэффи­ циента устойчивости низового откоса до величины, меньшей единицы.

Для обеспечения водой нижнего бьефа Иркутской ГЭС и лесосплава в пе­ риод строительства гидроэлектростанции после перекрытия Ангары производи­ лись холостые сбросы воды из водохранилища [86]. Объем сбросов доходил до 1700—2200 м3/с. 1 июля 1958 г. для холостого сброса открыли пять отверстий водосбросов совмещенных агрегатов, а 2 июля в связи с неожиданной оста­ новкой работы одного агрегата открыли еще одно отверстие. Сбрасываемый расход был неравномерно распределен по фронту водобойного колодца, что

создало большой водоворот, направленный

в сторону левого берега отво­

дящего канала. В результате был подмыт

откос

канала, который еще не

был закреплен.

 

агрегатов дно отводяще­

После двухлетней эксплуатации смонтированных

го канала было размыто и углублено по сравнению с проектным на 8,85 м. Образовался непредусмотренный проектом ковш глубиной до 6 м. Крепление

15

рисбермы ряжами

было

разрушено пульсацией потока

с большими

скоростя­

ми, доходившими

до

18 м3/с. Водовороты и размывы

возникли в

результате

неравномерного распределения расходов по фронту водосбросного колодца. Сооружения большого Карагандинского водохранилища вступили в эксп­ луатацию в 1939 г. Паводок 1941 г. разрушил облицовку воронки водосбро­ са [19]. Образовались котлы-выбоины глубиной 3,5 м, а в неукрепленном сброс­ ном канале они достигли 6 м. Последующие паводки 1943—1945 гг. продол­ жали разрушать облицовку воронки водосброса, кроме того в разных местах

дополнительно образовывались котлы-выбоины,

достигавшие

глубины

3 м и

более.

разрушения

считают неудачную

компановку

гидроузла

боль­

Причиной

шого Карагандинского водохранилища,

так как

поворот потока в плане без

«виража» ведет к образованию

беспорядочных,

бурных течений с прыжка­

ми, волнами

и бурунами;

сброс

воды

через узкий канал ненормален.

Поток

носит чрезвычайно бурный сбойный характер с большими скоростями.

На одном из шлюзов обнаружено повреждение затвора из низколеги­ рованной стали водопроводной галереи [1081. Затвор плоский сварной, ригель­ ной конструкции размером 3,5x5,7 м в свету перекрывает донное отверстие.

Пролетное строение прогнулось внутрь на

135— 150 мм, а в середине пролета

растянутых поясов и стен нижних ригелей

образовались поперечные разрывы

и трещины.

 

Основными причинами разрушения затворов считают недоучет проекти­ ровщиками всех факторов, влияющих на прочность затвора, несоблюдение ре­

жима сварки при изготовлении конструкций, а также

неправильные

условия

их эксплуатации.

построенных

в Сред­

Многие повреждения гидротехнических сооружений,

ней Азии, а также в других районах СССР, описаны, кроме упомянутой ра­ боты М. С. Вызго, и в работах В. В. Пославского, А. М. Мухамедова, А. В. Еф­ ремова и др. [20, 70, 981.

Размыв скального основания в период

строительства

и эксплуатации

од­

ной из плотин в Средней Азии описывает

В. В. Пославский [981. Размыв у

этой плотины достиг больших размеров,

что вызвало

необходимость

про­

ведения большого объема ремонтно-восстановительных работ. Недопустимая фильтрация под бетонной плотиной Тбилисского водохранилища была обна­ ружена вскоре после начала эксплуатации. В состав сооружений Тбилисского водохранилища входят две бетонные плотины, перекрывающие понижения

рельефа и служащие искусственными бортами

(ширина до

290 м, высота до

14 м). Основанием плотин служат третичные осадочные

породы, верхняя

толща которых сильно выветрена и засолена

гипсом.

 

Недостаточное инженерно-геологическое обоснование проектов позволило начать эксплуатацию водохранилища без каких-либо противофильтрационных мероприятий, что привело к недопустимой фильтрации через основания плотин и по контактным зонам, а также к значительной деформации блоков второй

плотины, выразившейся

в сильной их

трещиноватости

(к 1956 г.).

В связи с таким

положением

пришлось заново

провести детальные ин>

женерно-геологические исследования, которые показали необходимость при­ менения противофильтрационных мероприятий. Были устроены трехрядные цементационные завесы в центре плотин глубиной до 28 м. После цементации расход фильтрации сильно снизился, деформации блоков плотин прекратились и с 1960 г. эксплуатация водохранилища на этом участке ведется нормально.

Одной из самых крупных катастроф считается катастрофа у плотины Вайонт. В результате обвала водохранилище, образованное плотиной, было за­ валено скальными породами и землей, общий объем которых составил 250 млн. м3. Плотина фактически осталась невредимой, за исключением не­ больших повреждений части гребня.

Для удаления оползня, заполнившего водохранилище Вайонт, некоторые специалисты [1441 предлагали применить взрыв водородных бомб под землей. Считают не без основания, что удаление подобного объема может опустить долину, повредить плотину и вызвать новые катастрофы. В литературе [145]

16

рекомендуется извлечь уроки из происшедшего: полагают, что следовало эва­

куировать город, расположенный ниже

водохранилища, тай как

заранее

бы­

ло известно о грозящей ему опасности.

 

 

 

Происшедшая катастрофа свидетельствует о необходимости более осто­

рожного подхода к выбору места для

водохранилища.

примеров

об

В. Я- Горенбеин приводит ряд интересных и поучительных

авариях и отказах, сокращении долговечности гидросооружений вследствие

механического износа [271.

 

в

1960

Водозаборный

узел

(Цагерская плотина), введенный в эксплуатацию

г., состоит из бетонной

водосливной плотины и водоприемника откры­

того

типа. Устои

и

бычки

плотины защищены облицовочными плитами:

ра­

бочая арматура бычков и устоев установлена на расстоянии 15—25 см от наружной поверхности плит.

За 3 года эксплуатации бетон всех трех бычков и устоев плотины подверг­ ся "эрозии на глубину 60—70 см. Усиленный износ бычков и устоев за столь короткий период эксплуатации объясняется следующими причинами. Плиты облицовки изготовлены из обыкновенного бетона марки 150—200 на извест­ няковом заполнителе с максимальным размером зерен 20—30 мм и пуццолановом портландцементе марки 300. Крупный заполнитель бетона тела бычков содержит примеси низкопрочного песчаника и известняка, то есть материалов, малоустойчивых на износ. Размеры фракций заполнителя не соответствуют требованиям, предъявляемым к износостойкому бетону, а прочность бетона не­ достаточная. Недостаточно высокое качество бетонных работ (наличие рако­ вин на поверхности бычков и устоев, большая шероховатость поверхностей) способствовало интенсивному износу. Причиной износа автор считает также неправильную эксплуатацию 'затворов плотины. Практикуемый часто одновре­ менный сброс воды через промывные галереи и расположенный рядом пролет плотины ведут к отжатию потока с водосброса, а поток из промывных гале­ рей обтекает устои и бычки плотины, истирая их. При смешении двух струн создаются также условия, способствующие кавитации. Сброс воды осуществ­ ляется частичным открытием затворов на высоту 20—30 см; при этом песчаногравелистая пульпа под напором 8—9 м ударяется о бычки и устои.

Эти причины привели, как указывается в работе [27], Цагерскую плотину к аварийному состоянию. Капитальный ремонт узла предусматривает замену бетонной облицовки устоев и бычков облицовкой из металла.

Перед строительством арочной плотины на р. Ладжана был проведен об­ водной строительный тоннель диаметром 6 м, через который пропускался весь

паводковый

расход реки

(около 300

м3/с) при скорости потока в

тоннеле

3—11 м/с. Годовой сток донных наносов через тоннель составлял

70

тыс. т, и „

наибольшая концентрация взвешенных наносов была равна 18,2 кг/мэ.

 

оказа­

За два

с половиной

года эксплуатации обделка тоннеля местами

лась полностью разрушенной. Почти

вся поверхность обратного

свода

обдел­

ки покрыта

кавернами глубиной 0,5—70 см при средней глубине

износа

42 см.

В результате осмотра установлено, что зерна крупного заполнителя в истирав­ шемся бетоне имеют отшлифованную поверхность. Наибольший износ наблю­ дается во входном и выходном порталах тоннеля, так как здесь, кроме исти­

рания,

сказывалось

влияние изменения режима потока и перепада темпера­

туры.

Значительный

износ обделки тоннеля автор объясняет тем, что бетоны,

приготовленные на цементах с пуццолановыми и другими добавками, плохо сопротивляются истиранию. Чем выше марка цемента и чем меньше в нем активных минеральных или инертных добавок, тем прочнее цементный камень и износоустойчивее бетон. Бетон обделки тоннеля марки 200 не обеспечивал

износостойкости при

пропуске

большого твердого стока, которым

отличается

р. Ладжана. Галька

и гравий

крупного заполнителя не смогли

обеспечить

хорошее сцепление с цементным камнем. Кроме того, качество бетона и глад­ кость поверхности тоннеля были недостаточны.

Земоавчальская гидроэлектростанция на р. Куре была построена в 1927 г.

Три отверстия плотины рассчитаны на пропуск

расхода 1500 м3/с.

Канал дли­

ной 3056 м имеет пропускную способность 324

м3/с. Толщина Метанной

обли-

2 Заказ 6767

i

Гос.

пубаичмая

f чауЧ В О -И зхА Й Ч в«Н

j

-■-не ССС

цовки канала в выемке 11—16 см, в насыпи 32 см. Состав бетона 1 : 4 : 6 при прочности его на сжатие до 100 кгс/см2. Наружная поверхность бетона зати­ ралась цементным раствором состава 1 :3.

Из водоприемника и с откосов в канал попадает большое количество на­ носов, которые при движении истирают бетонную облицовку. Значительные повреждения в виде выбоин, трещин, осадок облицовки и повреждений арма­ туры наблюдаются по всей трассе деривации. Повреждено также дно водо­

приемника на площади 400 м2.

Осмотр канала показал, что разрушение бе­

тона происходит в основном в

зоне уреза воды и в швах кладки. В первые

15 лет эксплуатации бетонная

облицовка канала работала хорошо, а в те­

чение последних 15 лет поврежденные части бетонной облицовки приходилось систематически заменять (после того как задержание донных наносов водо­ хранилищем ввиду его заиления резко сократилось). Повреждения бетона про­

изошли

от совместного действия наносов, мороза, переменной влажности^ а

также

сульфатной

агрессии.

Из

описания

разрушений бетонной облицовки дна и откосов канала /вид­

но, что принятая марка бетона совершенно недостаточна для обеспечения' нормальной работы.

Водозаборный узел Рионской ГЭС на р. Риони введен в эксплуатацию в 1933 г. Среднегодовой расход реки в створе узла 128 м3/с, а расход паводка 2400 м3/с. Забираемый расход равен 75 м3/с. Река несет большое количество

донных (300 тыс. т в

год) и взвешенных (2100 тыс. т в год) наносов. Круп­

ность донных наносов

10—15 мм при среднем диаметре 30 мм. В паводок

по дну

передвигаются

отдельные камни, глыбы

размером до 400—500 мм.

Река во время паводка несет большое количество

плавающих предметов и му­

сора, а

зимой наблюдается шугоход и передвижение поверхностного льда и

снега. Бетонная водосливная плотина узла создает подпор 11,6 м. Деривация Рионской ГЭС состоит из трех безнапорных тоннелей, облицованных бетоном марки 170, железобетонной галереи длиной 40 м и канала. Деривация рас­ считана на пропуск расхода 75 м3/с со скоростью 2—3 м/с.

Обследование показало, что в некоторых швах между кольцами обделки

тоннеля наблюдалось значительное выщелачивание бетона, а

обратный

свод

за 12 лет эксплуатации покрылся выбоинами средней глубины

12,2 см. В

тон­

нелях отложилось большое количество донных наносов. Наблюдалось интен­ сивное истирание наносами турбин.

Причиной преждевременного разрушения бетона, и в частности обратного

свода

тоннеля

и облицовки

канала,

автор считает

недостаточное внимание

к вопросу износоустойчивости бетона.

 

 

 

Водозаборный узел Сухумской ГЭС на р. В. Гумиста введен в эксплуа­

тацию в 1948 г. Среднегодовой расход реки в

створе

узла 10 м3/с, расчетный

паводковый расход 650 м3/с. Из реки забирается 10,5 м3/с.

Русловой поток при паводках передвигает

значительное количество нано­

сов,

плавающих

предметов и

мусора.

Годовой

сток

взвешенных наносов со­

ставляет около 60 тыс. т, а донных — 20 тыс. т. Крупность донных наносов 1—200 мм при среднем их размере 55 мм. Наибольший размер взвешенных наносов 11 мм. В зимний период по реке передвигается незначительное ко­ личество шуги, льда и снега.

Водозаборный узел состоит из бетонной водосливной плотины, водопри­ емника, отстойника и обводного тоннеля. Узел создает подпор в 11 м с во­ дохранилищем объемом 90 тыс. м3 (полезный объем 70 тыс. м3), используемым для суточного регулирования.

Заиление водохранилища донными наносами происходило быстро — в те­ чение 2—3 паводков. Поэтому для сохранения полезной емкости водохрани­ лища необходимо при каждом паводке его промывать, используя для этого обводной тоннель, уклон дна которого 0,029, а скорость движения' по нему наносов 10,5 м/с.

Обследование сооружений показало, что в обратном своде начального участка деривационного тоннеля произошло обнажение арматуры железоторкрета, вызванное износом и морозами. Износ достигает глубины 2—5 см.

18

За

16 лет

эксплуатации

под швеллером порога рабочего затвора обвод­

ного тоннеле

в

бетоне образовалось отверстие высотой 20 см и шириной

70 см.

Гранитная

облицовка

в местах швов повреждена на глубину 6—8 см,

а средний износ гранитной облицовки по всей длине тоннеля достигал 4 см. Эзминская ГЭС на р. Тереке введена в эксплуатацию в 1954 г. Среднего­ довой расход в створе узла равен 28 м3/с, максимальный — 300 и расчетный забираемый расход — 33 м3/с. Река несет шугу, взвешенные и донные нано­ сы (соответственно 650 и 55 тыс. т в год) и мусор. Крупность наносов дости­

гает 30—50 см при расчетном диаметре 12 см.

Узел состоит из плотины, водоприемника и отстойника. Напор на затворах равен 4,5 м. Флютбет плотины расположен на отметке, совпадающей со средними отметками русла реки.

Обследование плотины показало, что ее водобой из бетона марки 100 за первые два года эксплуатации получил весьма серьезные повреждения.

Выбоины в бетоне достигали

в некоторых местах глубины 12—15 см,

обна­

жая арматуру.

 

 

 

Причинами

повреждения

водобоя служат частые промывы верхнего

бье­

фа. Во время открытия сегментных затворов количество наносов, проходящих через водобой, составляло 200—250 м3/с при скорости потока 8—10 м/с. Водо­ бой этой плотины неоднократно ремонтировался, однако свежеуложенный бе­ тон очень быстро разбивался наносами и выносился потоком.

Сары-Курганский водозаборный узел на р. Сох введен в эксплуатацию в

1947

г. В состав водозаборного узла входят бетонная плотина

и водоприем­

ник.

Плотина имеет шесть водосбросных отверстий пропускной

способностью

30 м3/с. Максимальные скорости потока на водосливе в период паводка до-, стигают 8—9 м/с.

Среднегодовой расход реки в створе узла составляет около 43 м3/с, па­ водковый— 360 м3/с. Забираемый из реки расход равен 98 м3/с. Река несет большое количество крупнопесчаных и галечниковых наносов размером до

300—350 мм. Годовой сток донных наносов составляет 120

тыс. м3.

В первые же годы эксплуатации бетон водослива,

облицованного гра­

нитным булыжным камнем диаметром 20 см на цементном растворе, был разрушен на глубину до 1,2 м [271. Поврежденные части водослива в одном из пролетов были покрыты сталебетоном, отдельные выбоины были заделаны стальными листами толщиной 25 мм, а по всему водобою установлены метал­ лические рельсы через 1 м с заполнением пространства между ними бутобето­ ном. Паводком 1950 г. крепления из рельсов и бутобетона были разрушены, разрушился также слой сталебетона.

В последние годы водослив покрывали настилом из швеллеров или рель­ сами с укладкой между ними листовой стали толщиной 25 мм. За 5 лет эксплуа­

тации сталь практически не истерлась.

 

 

восьми

пролетов

Кампыр-Раватская

плотина на р. Карадарье состоит из

и рассчитана

на пропуск максимального

расхода

1400

м3/с.

Скорость

потока на водосливе достигает 6—8 м/с. Река несет

очень

большое количе­

ство

наносов размерами 20—100 мм.

плотины

и часть

понура

истерты

С

1940 по

1945 г.

большинство бычков

наносами, а чугунная облицовка бычков сорвана. Истирание бычков объяс­

няется

образованием за ними сильного водоворота, приводящего в движение

•донные

наносы.

 

Повторное обследование в 1955 г. показало, что площадь повреждений

бычков

увеличилась в некоторых местах до 80X110 см, а

глубина разруше­

ния достигла 20—30 см.

и нижняя часть

Осмотр чугунных плит, которыми облицованы водослив

стен бычков, показал, что истирание плит наносами начиналось с цементного

раствора, которым заделано отверстие в центре плит,

а затем по

направле­

нию течения истирался чугун.

количества

влекомых

Из-за высоких скоростей р. Зеравшан и большого

ею наносов были серьезно повреждены и

разрушены

наиболее ответственные

части низконапорных плотин, построенных

в 1941 г.

[271. Паводковый расход

2*

 

19

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ