книги из ГПНТБ / Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов
..pdfТ а б л и ц а 20
Результаты опробования различных типов кристаллизаторов при литье меди Ml, М2 и латуни Л96
К
та
ь*
О. о
*н
_ та
Ср)
S5 S
Н ч
Л
б
в
г
д
|
|
|
|
Продолжительность |
Отлито |
|
|
|
|
|
литья, |
ч |
|
Наименование кристаллизатора |
|
|
|
в среднем |
||
|
|
|
на один |
|||
|
|
|
|
средняя |
макси |
кристал |
|
|
|
|
мальная |
лизатор, т |
|
Проектным |
без |
полировки |
из |
0 ,6 |
1,0 |
0,45 |
графита АРВ и МГ1 |
из |
1,3 |
|
0,50 |
||
Проектным |
с |
полировкой |
2 ,0 |
|||
графита марки АРВ и МГ1 |
|
0,4 |
0,4 |
0,17 |
||
Проектный |
из |
графита марки |
||||
В1 |
|
|
|
3,6 |
3,6 |
|
То же марки ЭЭГ |
|
1,12 |
||||
С конусом на входе |
|
1.1 |
1,1 |
0,4 |
||
С уменьшенной интенсивностью |
0,9 |
1,1 |
0,32 |
|||
охлаждения |
за |
счет проточек |
|
|
|
|
С металлической втулкой |
на |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
||
входе из меди и титана |
|
|
|
|
||
С приставной графитовой втул |
0 ,2 |
0 ,2 |
0,1 0 |
|||
кой (внутренний диаметр втул |
|
|
|
|||
ки 50 мм) |
|
|
|
0,5 |
|
0,24 |
С приставной графитовой втул |
0 ,6 |
|||||
кой (внутренний диаметр втул |
|
|
|
|||
ки 97 мы) |
|
|
|
|
|
|
е |
С защитным покрытием |
210,3 |
384,5 |
53,55 |
ванпя по длине кристаллизатора. Однако достигнуть увеличения продолжительности литья меди более 1,1 ч на кристаллизаторе этого типа не удалось. После этого в кристаллизаторах (рис. 62,а) в зону начала затверде вания вставляли металлическую втулку из хромирован ной меди и титана. Опытные разливки на этих кристал лизаторах были прекращены в самом начале процесса из-за расплавления металлической втулки.
Кристаллизаторы другого типа изготовляли из двух отдельных частей: соединительной втулки и медного во-
132
доохлаждаемого кристаллизатора. Опытные разливки на кристаллизаторах этого типа не превышали 0,6 ч, пос ле чего на поверхности заготовок появлялись трещины. Причиной трещинообразования, как выяснилось при осмотре, явилось разрушение (скалывание) кромок гра фитовой втулки в месте соединения ее с медным кри сталлизатором. Так как начало затвердевания начина лось на участке соединения, то разрушение втулки, в этой зоне являлось источником дополнительных усилий вытягивания, вызывавших разрывы оболочки. Таким об разом, из проведенных разливок стало ясно, что получе ние стабильного процесса.литья меди на кристаллизато рах, имевших соединение в зоне начала затвердевания,, невозможно.
На заключительном этапе были опробованы кристал лизаторы с защитным покрытием рабочей поверхности (рис. 62, е). На кристаллизаторах с покрытием макси мальная продолжительность литья составила 384 ч. Из; них 144 ч отливали медные заготовки и 240 ч —латуи- ные. Рабочая поверхность кристаллизаторов при осмот ре ее после окончания процесса литья оказалась удов летворительной. Таким образом, графитовый кристалли затор с защитным покрытием обеспечивает стабильный процесс литья заготовок из меди и латуни в промышлен ных условиях.
Качество поверхности заготовок
Заготовки из меди и латуни имеют такую же поверх ность, как и бронзовые. В процессе отработки техноло гии встречались трещины типов I и IV. Для их устране ния разливки проводили с изменением шага вытягивания от 80 до 5 мм; также изменялось и время вытягивания шага от 15 до 2 с. В результате многочисленных экспери ментов установлено, что с уменьшением шага вытягива ния до 10 мм поверхность заготовки улучшается. Осо бенно улучшается внутренняя поверхность полых загото вок, так как отсутствует ступенчатость, вызываемая, конусностью дорна, которая наблюдается при шаге вы тягивания более 10 мм.
Изменение температуры жидкого металла |
в печтг |
и металлоприемнике не оказывало заметного |
влияния- |
на трещинообразованпе. В результате наблюдений устдг-
гзз
новлено, что с повышением температуры происходило некоторое улучшение поверхности литых заготовок, т. е. они становились менее шероховатыми.
Изменение интенсивности охлаждения заготовок в кристаллизаторе и во вторичном охлаждении также не повлияло на качество их поверхности. Полировка рабо чей поверхности кристаллизатора незначительно увели чивала продолжительность процесса литья без появле ния трещин на поверхности заготовок.
Применение кристаллизаторов с конусной входной частью, положительно зарекомендовавших себя при литье оловяннофосфорпстой бронзы, также не устрани ло трещинообразования при литье меди и латуни. При чиной появления трещин на заготовках являлось разру шение рабочей поверхности кристаллизатора, вызванное взаимодействием закиси меди с графитом. Для уменьше ния окисления меди в процессе литья было применено вдувание аргона в зазор, образующийся между заготов кой и стенкой кристаллизатора. Аргон поступал из бал лона в распределительное кольцо под давлением 2 ат. Выход аргона из распределительного кольца происходил по двум рядам отверстий диаметром 1 мм, расположен ных на расстоянии 10 мм. Отверстия просверлены под углом 45° к вертикальной плоскости с таким расчетом, чтобы из одного ряда отверстий выходящий аргон отсе кал подсос воздуха, а из другого ряда поступал в зазор между заготовкой и кристаллизатором.
Опытные разливки, продолжавшиеся более 2 ч с при менением аргона, не дали положительного результата. Добиться значительного увеличения стойкости кристал лизатора, а следовательно, и ликвидации трещин уда лось только с применением графитовых кристаллизато ров с защитным покрытием. Длительность литья загото вок из меди марок Ml и М2 без трещин на таких кристаллизаторах составляла от 24 до 120 ч, а из латуни марки Л96 достигала 200—250 ч.
Макроструктура
Макроструктуру заготовок исследовали на продоль ных и поперечных темплетах, которые травили в 10%-ном растворе азотной кислоты. Характерный вид макроструктуры сплошных и полых заготовок показан
134
соответствии с ГОСТ 3845—47. Выход годных труб при переработке полых заготовок увеличился на 10,5—17,2%, а сплошных на 4—12%. Из этого следует, что различие в макроструктуре по верху и низу заготовок, а также смещение центра затвердевания вверх относительно гео метрического центра не снижают качество заготовок, по лученных способом горизонтального непрерывного литья.
6. ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ
Старая технология литья заготовок из легкоплавких сплавов для прессования
До внедрения технологии горизонтального непрерыв ного литья заготовки для прессования изготовляли по следующей технологии. Легкоплавкие сплавы (припои)
марки П0С90, П0С61, П0С50, П0С40, П0С30 и П0С18
выплавляли в рафинировочных котлах емкостью 18 т и насосом перекачивали в ковш емкостью 5 т. Ковш по давали мостовым краном на машину конвейерного типа и отливали чушки, из которых в дальнейшем прессовали прутки на прессе мощностью 600 т. Старая технология имела следующие недостатки:
1) низкое качество продукции из-за значительной ликвации олова в чушках;
2)снижение производительности прессового оборудо вания из-за несоответствия формы чушки контейнеру пресса;
3)низкая производительность труда из-за невозмож ности механизации операций по снятию окислов с зерка
ла сплава в изложнице и дозированной подачи припоя из ковша в изложницы;
4) тяжелые санитарно-гигиенические условия труда работающих.
Указанные недостатки привели к необходимости раз работки технологии горизонтального непрерывного ли тья заготовок из легкоплавких сплавов для прессования.
Новая технология производства заготовок из легкоплавких сплавов для прессования
Непрерывным способом отливали заготовки для прес сования диаметром 70 и 130 мм. Подготовка машины к литью начиналась с соединения двух кристаллизаторов с металлоприемником при помощи переходных втулок и стяжек. За час перед разливкой включали нагреватели миксера, сливного патрубка и металлоприемника. Тем пературу нагрева миксера и металлоприемника устанав ливали в зависимости от марки припоя и контролировали с помощью потенциометров. Припой, выплавленный в 18-т рафинировочных котлах, перекачивали в ковш ем костью 5 т и транспортировали мостовым краном к ма шине для слива его в миксер. После того, как темпера тура в миксере достигала 300° С, а в металлоприемнике 200° С, начинали процесс литья. Открывая стопор, опе ратор производил наполнение металлоприемника и затем включал тянущие клети на автоматическом режиме ра боты. Выходящая из кристаллизатора заготовка прохо дила вторичное охлаждение. При разрезке заготовок на мерные длины производилось их клеймение зажимами пилы. Отрезанные заготовки проталкивались па опроки дывающийся лоток и сбрасывались им в приемный кон тейнер. По мере вытягивания заготовки уровень жидко го сплава в металлоприемнике понижался до размыка ния цепи электрода — указателя уровня, в результате чего подавался сигнал на открытие стопора и наполне ние металлоприемника. Наполнение металлоприемника производилось до тех пор, пока уровень металла не под нимался до верхнего электрода—указателя уровня, по сле чего стопор закрывал отверстие клапана. После понижения уровня жидкого металла в миксере ниже элек трода-указателя включались звуковая и световая сигна лизации для подачи к машине новой порции сплава. Температуру припоя в миксере автоматически поддержи вали в интервале 300—400° С.
Температурный режим литья
Легкоплавкие сплавы (припои) имеют широкий ин тервал затвердевания — от 183 до 277° С, поэтому опре деляли оптимальную температуру сплава в миксере и металлоприемнике (на входе кристаллизатора). При
137
этом исходили из условия получения максимальной про изводительности установки. Для определения оптималь ной температуры было проведено по три определяющие и по две контрольные разливки сплава каждой марки. Определяющие разливки проводили при температурах, близких к верхнему и нижнему пределу интервала за твердевания, а также при средней температуре. На вхо де кристаллизатора замеряли температуру сплава с помощью термопары погружения. Оптимальную темпера туру определяли по продолжительности литья. Для под тверждения правильности выбора оптимальной темпера туры проводили еще две контрольные разливки на этой температуре.
В результате опытных разливок установлено, что оп тимальной является средняя температура, обеспечиваю щая стабильность литья и необходимое качество загото вок. Значения оптимальной температуры в миксере и металлоприемнике приведены в табл. 21.
Т а б л и ц а 21
Оптимальная температура при разливке сплавов
|
Температура сплава, °С |
|
Температура сплава, °С |
||
Марка |
|
в металло- |
Марка |
|
в метал - |
сплава |
в миксере |
сплава |
в миксере |
||
|
прпемнпке |
|
лопрнем- |
||
|
|
|
|
|
ннке |
ПОС90 |
325—335 |
205—215 |
ПОС40 |
335—345 |
220—230 |
ПОС61 |
305—315 |
190—200 |
посзо |
355—365 |
230—240 |
ПОС50 |
315-325 |
210—220 |
ПОС18 |
375—385 |
240-250 |
Разливки, проводимые при более высокой темпера туре, как правило, оканчивались прорывом затвердев шей оболочки заготовки за кристаллизатором или обры вом самой заготовки. Разливки, проводимые при более низкой температуре, оканчивались образованием насты ли на входе кристаллизатора и прекращением процесса литья.
Режим вытягивания заготовок
При горизонтальном непрерывном литье легкоплав ких сплавов так же, как и при литье меди и медных сплавов, было опробовано вытягивание заготовки из кри
138
сталлизатора непрерывное п с периодическими останов ками. При непрерывном вытягивании даже при очень низких скоростях литья порядка 0,05—0,13 м/мпн, про цесс прекращался в самом начале из-за обрыва заготов ки. На основании более 60 опытных разливок установ лено, что стабильность процесса лптья обеспечивается при вытягивании заготовки с периодическими останов ками. При проведении разливок в заготовки диаметром 130 мм общее время цикла было принято на графитовом кристаллизаторе 30 с, на медном 15 с. Время вытягива ния изменяли от 2,5 до 5 с, время остановки — от 25 до 27,5 с на графитовом кристаллизаторе п от 10 до 12,5 с на медном кристаллизаторе. При этом шаг вытягивания изменяли от 40 до 120 мм, а скорость литья от 0,09 до 0,7 м/мпн. Продолжительность литья при этих парамет рах достигала на графитовом кристаллизаторе 5—7 ч, на медном 180—200 ч.
Охлаждение заготовки
Влияние интенсивности охлаждения на стабильность процесса горизонтального непрерывного лптья легко плавких сплавов исследовали двумя способами: измене нием скорости протекания охлаждающей воды в медном кожухе графитового кристаллизатора и изменением ма териала стенки кристаллизатора. Для определения влия ния скорости протекания воды на стабильность литья бы ла проведена серия разливок, в которых скорости воды
изменяли от 0,2 до 1,2 м/с ступенчато |
через каждые |
0,2 м/с. Остальные параметры разливки |
(температура |
сплава, режим вытягивания) были неизменными. Про должительность литья на каждой ступени скорости про текания воды составляла не менее 1 ч. Проведенные ис следования показали, что изменение скорости протека ния воды в графитовом кристаллизаторе от 0,2 до 1,2 м/с обеспечивает стабильность процесса горизонтального не прерывного литья легкоплавких сплавов. Оптимальная скорость протекания воды в кристаллизаторе, обеспечи вающая максимальную продолжительность непрерывно го литья легкоплавких сплавов, 0,8—1,0 м/с.
При |
переходе с графитовых |
кристаллизаторов на |
медные |
резко увеличилась продолжительность литья. |
|
На графитовом кристаллизаторе |
продолжительность |
139