Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов

..pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.74 Mб
Скачать

Т а б л и ц а 20

Результаты опробования различных типов кристаллизаторов при литье меди Ml, М2 и латуни Л96

К

та

ь*

О. о

*н

_ та

Ср)

S5 S

Н ч

Л

б

в

г

д

 

 

 

 

Продолжительность

Отлито

 

 

 

 

литья,

ч

Наименование кристаллизатора

 

 

 

в среднем

 

 

 

на один

 

 

 

 

средняя

макси­

кристал­

 

 

 

 

мальная

лизатор, т

Проектным

без

полировки

из

0 ,6

1,0

0,45

графита АРВ и МГ1

из

1,3

 

0,50

Проектным

с

полировкой

2 ,0

графита марки АРВ и МГ1

 

0,4

0,4

0,17

Проектный

из

графита марки

В1

 

 

 

3,6

3,6

 

То же марки ЭЭГ

 

1,12

С конусом на входе

 

1.1

1,1

0,4

С уменьшенной интенсивностью

0,9

1,1

0,32

охлаждения

за

счет проточек

 

 

 

С металлической втулкой

на

0,1

0,1

0,05

входе из меди и титана

 

 

 

 

С приставной графитовой втул­

0 ,2

0 ,2

0,1 0

кой (внутренний диаметр втул­

 

 

 

ки 50 мм)

 

 

 

0,5

 

0,24

С приставной графитовой втул­

0 ,6

кой (внутренний диаметр втул­

 

 

 

ки 97 мы)

 

 

 

 

 

 

е

С защитным покрытием

210,3

384,5

53,55

ванпя по длине кристаллизатора. Однако достигнуть увеличения продолжительности литья меди более 1,1 ч на кристаллизаторе этого типа не удалось. После этого в кристаллизаторах (рис. 62,а) в зону начала затверде­ вания вставляли металлическую втулку из хромирован­ ной меди и титана. Опытные разливки на этих кристал­ лизаторах были прекращены в самом начале процесса из-за расплавления металлической втулки.

Кристаллизаторы другого типа изготовляли из двух отдельных частей: соединительной втулки и медного во-

132

доохлаждаемого кристаллизатора. Опытные разливки на кристаллизаторах этого типа не превышали 0,6 ч, пос­ ле чего на поверхности заготовок появлялись трещины. Причиной трещинообразования, как выяснилось при осмотре, явилось разрушение (скалывание) кромок гра­ фитовой втулки в месте соединения ее с медным кри­ сталлизатором. Так как начало затвердевания начина­ лось на участке соединения, то разрушение втулки, в этой зоне являлось источником дополнительных усилий вытягивания, вызывавших разрывы оболочки. Таким об­ разом, из проведенных разливок стало ясно, что получе­ ние стабильного процесса.литья меди на кристаллизато­ рах, имевших соединение в зоне начала затвердевания,, невозможно.

На заключительном этапе были опробованы кристал­ лизаторы с защитным покрытием рабочей поверхности (рис. 62, е). На кристаллизаторах с покрытием макси­ мальная продолжительность литья составила 384 ч. Из; них 144 ч отливали медные заготовки и 240 ч —латуи- ные. Рабочая поверхность кристаллизаторов при осмот­ ре ее после окончания процесса литья оказалась удов­ летворительной. Таким образом, графитовый кристалли­ затор с защитным покрытием обеспечивает стабильный процесс литья заготовок из меди и латуни в промышлен­ ных условиях.

Качество поверхности заготовок

Заготовки из меди и латуни имеют такую же поверх­ ность, как и бронзовые. В процессе отработки техноло­ гии встречались трещины типов I и IV. Для их устране­ ния разливки проводили с изменением шага вытягивания от 80 до 5 мм; также изменялось и время вытягивания шага от 15 до 2 с. В результате многочисленных экспери­ ментов установлено, что с уменьшением шага вытягива­ ния до 10 мм поверхность заготовки улучшается. Осо­ бенно улучшается внутренняя поверхность полых загото­ вок, так как отсутствует ступенчатость, вызываемая, конусностью дорна, которая наблюдается при шаге вы­ тягивания более 10 мм.

Изменение температуры жидкого металла

в печтг

и металлоприемнике не оказывало заметного

влияния-

на трещинообразованпе. В результате наблюдений устдг-

гзз

новлено, что с повышением температуры происходило некоторое улучшение поверхности литых заготовок, т. е. они становились менее шероховатыми.

Изменение интенсивности охлаждения заготовок в кристаллизаторе и во вторичном охлаждении также не повлияло на качество их поверхности. Полировка рабо­ чей поверхности кристаллизатора незначительно увели­ чивала продолжительность процесса литья без появле­ ния трещин на поверхности заготовок.

Применение кристаллизаторов с конусной входной частью, положительно зарекомендовавших себя при литье оловяннофосфорпстой бронзы, также не устрани­ ло трещинообразования при литье меди и латуни. При­ чиной появления трещин на заготовках являлось разру­ шение рабочей поверхности кристаллизатора, вызванное взаимодействием закиси меди с графитом. Для уменьше­ ния окисления меди в процессе литья было применено вдувание аргона в зазор, образующийся между заготов­ кой и стенкой кристаллизатора. Аргон поступал из бал­ лона в распределительное кольцо под давлением 2 ат. Выход аргона из распределительного кольца происходил по двум рядам отверстий диаметром 1 мм, расположен­ ных на расстоянии 10 мм. Отверстия просверлены под углом 45° к вертикальной плоскости с таким расчетом, чтобы из одного ряда отверстий выходящий аргон отсе­ кал подсос воздуха, а из другого ряда поступал в зазор между заготовкой и кристаллизатором.

Опытные разливки, продолжавшиеся более 2 ч с при­ менением аргона, не дали положительного результата. Добиться значительного увеличения стойкости кристал­ лизатора, а следовательно, и ликвидации трещин уда­ лось только с применением графитовых кристаллизато­ ров с защитным покрытием. Длительность литья загото­ вок из меди марок Ml и М2 без трещин на таких кристаллизаторах составляла от 24 до 120 ч, а из латуни марки Л96 достигала 200—250 ч.

Макроструктура

Макроструктуру заготовок исследовали на продоль­ ных и поперечных темплетах, которые травили в 10%-ном растворе азотной кислоты. Характерный вид макроструктуры сплошных и полых заготовок показан

134

соответствии с ГОСТ 3845—47. Выход годных труб при переработке полых заготовок увеличился на 10,5—17,2%, а сплошных на 4—12%. Из этого следует, что различие в макроструктуре по верху и низу заготовок, а также смещение центра затвердевания вверх относительно гео­ метрического центра не снижают качество заготовок, по­ лученных способом горизонтального непрерывного литья.

6. ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ

Старая технология литья заготовок из легкоплавких сплавов для прессования

До внедрения технологии горизонтального непрерыв­ ного литья заготовки для прессования изготовляли по следующей технологии. Легкоплавкие сплавы (припои)

марки П0С90, П0С61, П0С50, П0С40, П0С30 и П0С18

выплавляли в рафинировочных котлах емкостью 18 т и насосом перекачивали в ковш емкостью 5 т. Ковш по­ давали мостовым краном на машину конвейерного типа и отливали чушки, из которых в дальнейшем прессовали прутки на прессе мощностью 600 т. Старая технология имела следующие недостатки:

1) низкое качество продукции из-за значительной ликвации олова в чушках;

2)снижение производительности прессового оборудо­ вания из-за несоответствия формы чушки контейнеру пресса;

3)низкая производительность труда из-за невозмож­ ности механизации операций по снятию окислов с зерка­

ла сплава в изложнице и дозированной подачи припоя из ковша в изложницы;

4) тяжелые санитарно-гигиенические условия труда работающих.

Указанные недостатки привели к необходимости раз­ работки технологии горизонтального непрерывного ли­ тья заготовок из легкоплавких сплавов для прессования.

Новая технология производства заготовок из легкоплавких сплавов для прессования

Непрерывным способом отливали заготовки для прес­ сования диаметром 70 и 130 мм. Подготовка машины к литью начиналась с соединения двух кристаллизаторов с металлоприемником при помощи переходных втулок и стяжек. За час перед разливкой включали нагреватели миксера, сливного патрубка и металлоприемника. Тем­ пературу нагрева миксера и металлоприемника устанав­ ливали в зависимости от марки припоя и контролировали с помощью потенциометров. Припой, выплавленный в 18-т рафинировочных котлах, перекачивали в ковш ем­ костью 5 т и транспортировали мостовым краном к ма­ шине для слива его в миксер. После того, как темпера­ тура в миксере достигала 300° С, а в металлоприемнике 200° С, начинали процесс литья. Открывая стопор, опе­ ратор производил наполнение металлоприемника и затем включал тянущие клети на автоматическом режиме ра­ боты. Выходящая из кристаллизатора заготовка прохо­ дила вторичное охлаждение. При разрезке заготовок на мерные длины производилось их клеймение зажимами пилы. Отрезанные заготовки проталкивались па опроки­ дывающийся лоток и сбрасывались им в приемный кон­ тейнер. По мере вытягивания заготовки уровень жидко­ го сплава в металлоприемнике понижался до размыка­ ния цепи электрода — указателя уровня, в результате чего подавался сигнал на открытие стопора и наполне­ ние металлоприемника. Наполнение металлоприемника производилось до тех пор, пока уровень металла не под­ нимался до верхнего электрода—указателя уровня, по­ сле чего стопор закрывал отверстие клапана. После понижения уровня жидкого металла в миксере ниже элек­ трода-указателя включались звуковая и световая сигна­ лизации для подачи к машине новой порции сплава. Температуру припоя в миксере автоматически поддержи­ вали в интервале 300—400° С.

Температурный режим литья

Легкоплавкие сплавы (припои) имеют широкий ин­ тервал затвердевания — от 183 до 277° С, поэтому опре­ деляли оптимальную температуру сплава в миксере и металлоприемнике (на входе кристаллизатора). При

137

этом исходили из условия получения максимальной про­ изводительности установки. Для определения оптималь­ ной температуры было проведено по три определяющие и по две контрольные разливки сплава каждой марки. Определяющие разливки проводили при температурах, близких к верхнему и нижнему пределу интервала за­ твердевания, а также при средней температуре. На вхо­ де кристаллизатора замеряли температуру сплава с помощью термопары погружения. Оптимальную темпера­ туру определяли по продолжительности литья. Для под­ тверждения правильности выбора оптимальной темпера­ туры проводили еще две контрольные разливки на этой температуре.

В результате опытных разливок установлено, что оп­ тимальной является средняя температура, обеспечиваю­ щая стабильность литья и необходимое качество загото­ вок. Значения оптимальной температуры в миксере и металлоприемнике приведены в табл. 21.

Т а б л и ц а 21

Оптимальная температура при разливке сплавов

 

Температура сплава, °С

 

Температура сплава, °С

Марка

 

в металло-

Марка

 

в метал -

сплава

в миксере

сплава

в миксере

 

прпемнпке

 

лопрнем-

 

 

 

 

 

ннке

ПОС90

325—335

205—215

ПОС40

335—345

220—230

ПОС61

305—315

190—200

посзо

355—365

230—240

ПОС50

315-325

210—220

ПОС18

375—385

240-250

Разливки, проводимые при более высокой темпера­ туре, как правило, оканчивались прорывом затвердев­ шей оболочки заготовки за кристаллизатором или обры­ вом самой заготовки. Разливки, проводимые при более низкой температуре, оканчивались образованием насты­ ли на входе кристаллизатора и прекращением процесса литья.

Режим вытягивания заготовок

При горизонтальном непрерывном литье легкоплав­ ких сплавов так же, как и при литье меди и медных сплавов, было опробовано вытягивание заготовки из кри­

138

сталлизатора непрерывное п с периодическими останов­ ками. При непрерывном вытягивании даже при очень низких скоростях литья порядка 0,05—0,13 м/мпн, про­ цесс прекращался в самом начале из-за обрыва заготов­ ки. На основании более 60 опытных разливок установ­ лено, что стабильность процесса лптья обеспечивается при вытягивании заготовки с периодическими останов­ ками. При проведении разливок в заготовки диаметром 130 мм общее время цикла было принято на графитовом кристаллизаторе 30 с, на медном 15 с. Время вытягива­ ния изменяли от 2,5 до 5 с, время остановки — от 25 до 27,5 с на графитовом кристаллизаторе п от 10 до 12,5 с на медном кристаллизаторе. При этом шаг вытягивания изменяли от 40 до 120 мм, а скорость литья от 0,09 до 0,7 м/мпн. Продолжительность литья при этих парамет­ рах достигала на графитовом кристаллизаторе 5—7 ч, на медном 180—200 ч.

Охлаждение заготовки

Влияние интенсивности охлаждения на стабильность процесса горизонтального непрерывного лптья легко­ плавких сплавов исследовали двумя способами: измене­ нием скорости протекания охлаждающей воды в медном кожухе графитового кристаллизатора и изменением ма­ териала стенки кристаллизатора. Для определения влия­ ния скорости протекания воды на стабильность литья бы­ ла проведена серия разливок, в которых скорости воды

изменяли от 0,2 до 1,2 м/с ступенчато

через каждые

0,2 м/с. Остальные параметры разливки

(температура

сплава, режим вытягивания) были неизменными. Про­ должительность литья на каждой ступени скорости про­ текания воды составляла не менее 1 ч. Проведенные ис­ следования показали, что изменение скорости протека­ ния воды в графитовом кристаллизаторе от 0,2 до 1,2 м/с обеспечивает стабильность процесса горизонтального не­ прерывного литья легкоплавких сплавов. Оптимальная скорость протекания воды в кристаллизаторе, обеспечи­ вающая максимальную продолжительность непрерывно­ го литья легкоплавких сплавов, 0,8—1,0 м/с.

При

переходе с графитовых

кристаллизаторов на

медные

резко увеличилась продолжительность литья.

На графитовом кристаллизаторе

продолжительность

139