Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов

..pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.74 Mб
Скачать

Т а б л и ц а 18

Влияние некоторых параметров литья на глубину трещин типа IV и механические свойства заготовок

Ти п обо гр е в а

ме т а л л о -

прн е м н н к а

П р о ф и л ь р а ­

 

Ч и с л о о б р а з ц о в (% )

 

 

В ыход

 

с т р е щ и н ам и г л у б и н о й ,

мм

 

 

бочей п о л о с т и

М ар к а

Ш а г

 

 

П р е д е л

О т и о с н те л ь -

годной

к р и с т а л ­

гр а ф и т а

в ы т яг н в а -

 

 

прочн ости ,

ное у д л и н е ­

п р о во л о к и

л и з а т о р а

 

ния, мм

0 ,2 — 1,0

< 0 , 2

к г с / м м а

ние, %

д и ам ет р о м

 

 

1,0 —3,0

 

 

3,4 мм, %

Селитовый Цилиндрическиft

То же

»

У>

 

С конусом

Индукцион-

»

ный

 

ЭГ

АРВ

АРВ

АРВ

МГ1

МГ1

МГ1

10 — 4 0

9 3

7

0

2 5 , 7 — 3 4 , 1

4 , 3 - 1 6 , 7

0

3 0 — 4 0

8 3

17

0

1 7 , 7 — 3 2 , 8

4 , 1 — 1 5 , 5

3 , 6

2 0 — 2 5

5 9

31

10

2 5 , 4 - 3 6 , 7

6 , 6 — 2 6 , 6

3 , 6

1 0 — 15

10

8 0

10

3 0 , 1 — 3 8 , 2

1 1 , 6 - 3 7 , 5

3 , 6

1 0 — 15

10

4 4

4 6

' 3 2 , 0 — 3 7 , 7

1 2 , 5 — 3 9 , 2

4 5 , 0

10 — 15

0

2 0

8 0

3 3 , 4 — 3 7 , 6

2 9 , 2 — 4 4 , 1

7 5 , 0

8 — 12

° 0

2

9 8

3 4 , 8 — 3 8 , 2

4 0 , 8 — 5 2 , 0

9 2 , 0

38%. Особое внимание было уделено стабильности, т. е. постоянству получаемых свойств по длине заготовки, так как технология волочения пе допускает даже отдель­ ных выпадов прочностных свойств, ведущих к обрыву за­ готовки.

При разработке технологии литья было исследовано влияние шага вытягивания, продолжительности перио­ дической остановки и температурного режима на проч­ ностные свойства заготовок. Установлено, что снижение шага вытягивания заготовки с 35—40 до 10 мм привело к повышению предела прочности с 17,7—32,8 до 30,1 — 38,2 кге/мм2. Относительное удлинение повысилось при этом с 4,1—15,5 до 11,6—37,5% (см. табл. 18). В боль­ шинстве случаев увеличение периодической остановки с 1 до 2—3 с способствовало повышению предела проч­ ности па 1—3 кге/мм2. Дальнейшее увеличение продол­ жительности остановки до 6 с приводило к некоторому снижению предела прочности. На наш взгляд, это объ­ ясняется значительным развитием в заготовке зоны ос­ тановки (IV зоны), имеющей более высокую пластич­ ность н меньшую прочность. Увеличение времени перио­ дической остановки с 1 до 6 с при прочих равных усло­ виях привело к повышению относительного удлинения с 5—15 до 14—30%.

Повышение температуры бронзы в металлоприемпике с 1100 до 1200° С приводило в большинстве случаев к увеличению предела прочности на 1,1—3,4 кге/мм2, а от­ носительного удлинения па 5—8%.

Замена графита марки ЭГ па АРВ и в дальнейшем па МГ1 привела к повышению относительного удлине­ ния (при шаге 20 мм) с 8,3—18,3 до 10,8—38%. Соот­ ветственно, вырос и предел прочности. Таким образом, благодаря изменению технологических параметров и применению графита марки МГ1 были повышены до требуемых пределов максимальные значения прочност­ ных свойств отливаемых заготовок, но по длине заготов­ ки были провалы по пластическим свойствам, что приво­ дило к повышенной обрывности при волочении заго­ товки.

Применение кристаллизатора с конусностью в зоне формирования заготовки от 6 мин 20 с до 17 мин 20 с не повлияло на значение предела прочности, но значитель­ но улучшило пластические свойства заготовок. Величи­

124

ну конуса 17 мин 20 с следует считать предельной, так как уже при такой конусности дальнейшее охлаждение заготовки ухудшается за счет образующегося зазора и происходит интенсивное окисление поверхности заготов­ ки. При шаге вытягивания 10—15 мм значения относи­ тельного удлинения увеличились с 12,5—39,2 до 29,2— 44,1% (табл.. 18). Однако размах колебаний значений относительного удлинения оставался еще значительным, в основном, из-за недостаточно эффективного селитового обогрева металлоприемннка. После применения ин­ дукционного обогрева металлоприемннка относительное удлинение увеличилось до 40,8—52% ■

Благодаря указанным мероприятиям была освоена промышленная технология горизонтального непрерывно­ го литья заготовок для волочения с высокими прочност­ ными свойствами, н повышен выход годной проволоки

всреднем на 22% •

5.ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ МЕДИ, ЛАТУНИ И КАЧЕСТВО ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ

Старая технология литья заготовок для прессования

До внедрения технологии горизонтального непрерыв­ ного литья меди н латуни заготовки для прессования из­ готовляли по следующей технологии. Медь марки Ml, М2 и латунь марок Л62, Л68, Л96 выплавляли в индук­

ционных

печах и отливали слитки

диаметром 180—

400 мм па

вертикальных машинах

полунепрерывного

литья. Полученные слитки нагревали в методических пе­ чах и прессовали на гидравлическом прессе мощностью 3 тыс. т на заготовки диаметром 97—117 мм, которые затем резали на мерные длины по 200 мм. После разрез­ ки заготовки нагревали в индукционных печах и прессо­ вали прутки на прессе усилием 600 тс. При изготовлении труб в заготовках диаметром 97—117 мм перед прессой ванием сверлили на револьверных станках сквозные от­ верстия диаметром 20—22 мм.

Старая технология производства прутков и труб име­ ла следующие недостатки:

а) низкий выход годной продукции (от 40 до 70%)

125

из-за значительных отходов при обработке на прессе усилием 3 тыс. тс, а также при резке и сверлении заго­ товок;

б) значительная загрузка дефицитного прессового оборудования, а также печного оборудования для от­ жига заготовок;

в) низкая производительность труда.

Эти недостатки привели к необходимости разработки технологии горизонтального непрерывного литья загото­ вок для прессования.

Новая технология производства заготовок для прессования

После притирки графитового кристаллизатора па его обогреваемую часть надевают асбестовое кольцо и на­ носят слой огнеупорной обмазки. Водоохлаждаемый ко­ жух с вставленным в него графитовым кристаллизатором по направляющим штырям придвигают к металлоприеминку с индукционным обогревом. При этом обо­ греваемый конец графитового кристаллизатора с обмаз­ кой входит в огнеупорный блок, смонтированный в фу­ теровке металлоприемника. Кожух кристаллизатора прижимают к стенке металлоприемника с помощью резьбового соединения на штырях. Кристаллизатор центруют по затравке, закрепленной в тянущей клети регулировочными винтами. С помощью реле времени устанавливают нужный режим вытягивания, и на холо­ стом ходу опробуют в работе отдельные узлы машины. До начала процесса литья вход в кристаллизатор за­ крывают графитовый пробкой. После достижения тем­ пературы металла в печи 1250° С, прогрева металлопри- <емиика до температуры выше 1100° С и получения необ­ ходимого химического состава меди или латуни начинают процесс литья. Перед началом литья вынимают проб­ ку из кристаллизатора и вводят затравку на глубину 20—40 мм, затем оператор-разливщик заливает жидкий металл из электропечи в металлоприемник, и на его по­ верхность наносит слой прокаленного древесного угля. После достижения в металлоприемнике температуры 1120—1140°С включают автоматическое вытягивание и открывают воду вторичного охлаждения. Скорость вы­ тягивания в начале литья не должна превышать 0,03-—

0,05 м/мин. Во время литья уровень жидкого металла поддерживают на 50—100 мм ниже верха металлопрнемника. В качестве шихты применяют катодную медь и первичный цинк, а также отходы собственного производ­ ства. Отлитые заготовки непосредственно перерабаты­ вали иа прессе усилием 600 тс, минуя пресс усилием 3 тыс. тс.

 

 

 

 

 

Таблица

19

 

Температурный режим литья меди

и латуни

 

 

 

 

Температура металла или сплава, °С

Перепад

Марка

 

 

 

 

 

темпе­

Диаметр

 

 

 

 

ратур

металла

 

в металлопрнемннке,

между

Н Л П

заготовки,

в индукцион­

печью и

сплава

мм

обогреваемом

металло-

 

 

ной печи

 

 

 

прнемии-

 

 

 

газом

|

индуктором

ком,

°С

 

 

 

 

 

Медь

97.5

1200— 1300

1100—1170

 

1100—1180

60— 180

Ml, М2

97.5

1120— 1200

 

 

25— 100

 

97,5X38

1140— 1260

1100— 1225

 

1100— 1180

110— 120

 

97,5X38

1120— 1230

 

 

25— 100

Латунь

97,5X38

1200— 1220

1110— 1130

 

1100— 1140

90— 100

Л96

97,5X38

1120— 1160

 

 

20—60

Температурный режим литья меди марки Ml, М2 и латуни Л96 приведен в табл. 19. Из таблицы следует, что сплошные и полые заготовки отливаются стабильно на горизонтальной машине при температуре меди и ла­ туни в индукционной печи 1120—1300° С, в металлоприемнике с индукционным обогревом 1100—1180° С, с га­ зовым обогревом 1100—1225° С. Следует отметить, что при использовании индукционного обогрева металлоприемника был значительно снижен перегрев меди и ла­ туни по сравнению с газовым обогревом металлоприемника.

Режим вытягивания заготовки

В процессе отработки технологии горизонтального непрерывного литья круглых заготовок из меди Ml, М2 и латуни Л96 было опробовано непрерывное вытягива­ ние заготовок из кристаллизатора и с периодическими

127

остановками. Непрерывное вытягивание со скоростью 0,25—0,30 м/мин было опробовано на шести разливках. Только одна разливка продолжалась 25 мпп, остальные разливки прекращались в самом начале процесса литья.

На основании 80 разливок можно было сделать за­ ключение, что при горизонтальном непрерывном литье медных и латунных заготовок диаметром 97,5 мм про­ цесс литья был стабильным па режиме вытягивания с периодическими остановками. Стабильность процесса литья заготовок, предназначенных для прессования, оп­ ределялась отсутствием видимых трещин и надрывов на поверхности заготовок в течение не менее 24 ч непре­ рывного литья. При этом время вытягивания каждого шага составляло 2 с, остановки 4—8 с. Шаг вытягива­ ния колебался в интервале 5—10 мм, скорость литья

0,066—0,083 м/мин.

Режим охлаждения заготовки

Влияние интенсивности охлаждения па стабильность процесса горизонтального непрерывного литья опреде­ ляли экспериментально путем изменения расхода, а сле­ довательно, и скорости протекания охлаждающей воды. На скорость протекания воды, помимо расхода воды, влияли также профиль и сечение каналов в медном во­ доохлаждаемом кожухе. Скорость протекания воды из­ меняли в интервале 0,2—1,8 м/с при расходе 0,04— 0,17 м3/мин. Изменение скорости протекания воды не по­ влияло на стабильность процесса литья меди Ml, М2 и латуни марки Л96. Это объясняется тем, что в отличие от бронзы медь и латунь не склонны к обратной лик­ вации.

Раскисление меди

При литье латуни и бронзы кислород обычно нахо­ дится в связанном состоянии с цинком или фосфором. При литье меди кислород в виде закиси меди может вступать в реакцию с углеродом кристаллизатора, вы­ зывая его разрушение. Уменьшение содержания закиси меди является существенным фактором повышения ста­ бильности процесса горизонтального непрерывного литья.

Экспериментально было проверено влияние раскис­

128

ления меди фосфиром иа стабильность процесса гори­ зонтального непрерывного литья. С этой целью проведе­ на серия опытных разливок меди марки Ml, в которой содержание фосфора изменялось с 0,01 до 0,05%- Уста­ новлено, что с повышением содержания фосфора в меди

Рнс. 60. Зависимость качества, годных заготовок от содержа­ ния фосфора

продолжительность процесса литья несколько увеличи­ валась. Увеличение количества заготовок, сданных для дальнейшей переработки прессованием, в зависимости от содержания фосфора показано на рнс. 60.

Следовательно, при литье меди в графитовый кри­ сталлизатор рекомендуется поддерживать максимальное содержание фосфора, допустимое ГОСТом.

Влияние особенностей конструкции кристаллизатора на стабильность процесса литья

Продолжительность литья меди и латуни на кристал­ лизаторах из графита марки Ml, как правило, не пре­ вышала 1 ч, после чего на поверхности заготовок появлялйсь трещины, надрывы, и процесс литья прекращал­ ся. Причиной появления дефектов являлось разрушение графита в зоне затвердевания заготовки (рис. 61).

Поиски путей уменьшения степени разрушения рабо­ чей поверхности кристаллизатора, а следовательно, до­ стижения стабильного процесса литья меди и латуни проводили в направлении опробования различных мате­ риалов и формы рабочей поверхности кристаллизатора. В результате было изготовлено и опробовано [47] зна-

9—546

129

торы с конической поверхностью входной части. Раз­ ность диаметров кристаллизатора на длине конуса 100—140 мм равнялась 8 мм. Такая конусность при шаге вытягивания 10 мм не ухудшала поверхности заготовок и вместе с тем способствовала уменьшению усилия вытя-

pzz7ZZ2z&zza. У Т Щ и Ш .7^Л

_ J ___

: P

д

_____'T77?r?WIf a

И

Рис. 62. Типы опробованных кристаллизаторов (см. табл. 20)

гивання заготовки в зоне начала затвердевания. Конус­ ную часть выполняли на токарном станке с последую­ щей полировкой вручную. Продолжительность разливок до появления трещин составляла 1 —1,5 ч. Возможно,, что изготовление конусной части с помощью специаль­ ных разверток, несколько увеличило бы продолжитель­ ность литья за счет более качественной обработки по­ верхности кристаллизатора.

В дальнейшем на кристаллизаторах были выполнены, проточки (рис. 62,в). Изменением интенсивности охлаж­ дения предполагалось сместить зону начала затверде-

9*

131