Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КАД(1-13глава).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
6.17 Mб
Скачать

11.10. Термосигнализатор

Рис. 11.14. Термосигнализатор: а — продольный разрез; 6 — внешний вид; / — колпачок; 2 — легкоплавкая вставка; 3 — электроизолятор; 4 — контакт; 5— корпус

Термосигнализатор (рис. 11.14) предназначен для контроля работы шарикоподшипника ротора КВД по температуре масла. Он монтируется в вертикальном положении в трубопроводе отвода масла от этого подшипника.

Термосигнализатор состоит из корпуса 5, контакта 4, колпачка / и легкоплавкой вставки 2. Контакт 4 изолирован от корпуса 5 электроизолятором 3. Соединение колпачка / с корпусом 5 уплотняется клеем. При возникновении неисправности в шарикоподшипнике температура откачиваемого от него масла повышается. При достижении температуры масла 162—170°С вставка 2 плавится и, опускаясь вниз, замыкает контакт 4 с корпусом 5, что вызывает включение сигнальной лампочки 29 (см. рис. 11.1).

11.11. Опыт эксплуатации системы смазки

При эксплуатации двигателей Д-ЗОКУ и Д-ЗОКП были зафиксированы их отказы, обусловленные неисправностью системы смазки. Для предупреждения повторения отказов, снижения трудоемкости и повышения надежности деталей и агрегатов, входящих в масляную систему, в производстве были внедрены соответствующие доработки.

  1. Для предотвращения выключения двигателей в полете из-за ложного срабатывания термосиг­нализаторов на вновь выпускаемых двигателях термосигнализаторы в системе смазки не устанавлива­ются, а на эксплуатируемых проведено их отключение от системы контрольно-измерительной аппара­туры.

  2. При эксплуатации двигателей отмечались случаи ложного срабатывания фильтра-сигнализатора (загорание табло СТРУЖКА В МАСЛБ) вследствие замыкания центрального штырька контактного штуцера ЦВС-30.

Для повышения герметичности и предотвращения ложного срабатывания фильтра-сигнализатора ЦВС-30 на предприятии — изготовителе двигателей была введена установка уплотнительного резинового кольца на центральный штырек контактного штуцера ЦВС-30.

  1. Для исключения' обрыва шпильки при монтаже масляного фильтра МФС-30 на средней коробке приводов введено закрепление фильтра от руки.

  2. Для исключения заклинивания крышки в корпусе масляного фильтра МФС-30 при отрицательной температуре в производстве были изменены посадочные диаметры крышки.

  3. Для предотвращения разрушения резинового кольца в соединении подвода топлива к ТМР была введена дополнительная фторопластовая защитная шайба.

  4. При эксплуатации двигателей имели место случаи загорания табло СТРУЖКА В МАСЛЕ в результате негерметичности контактного штуцера агрегата ЦВС-30. Причина дефекта — нарушение гер­метичности резьбового соединения из-за некачественного нанесения клеевой массы при изготовлении штуцера и некачественной герметизации штепсельного разъема ЦВС-30 герметикой ГЭН-150 при сборке.

Для устранения отмеченного недостатка в производстве предусмотрено перед установкой контактного штуцера в корпус нанесение клея ЭД-16 на резьбу корпуса.

  1. Для исключения износа корпуса масляного фильтра ЦВС-30 введена дополнительная фикси­рующая булавка.

  2. Для исключения в эксплуатации случаев обрыва шпильки крепления корпуса фильтра-сигна­лизатора к корпусу ЦВС-30 при обнаружении течи масла по стыку запрещается подтягивать гайки крепления корпуса фильтра-сигнализатора к промежуточному корпусу агрегата ЦВС-30 моментом, превышающим УМ = 6... 7 Нм.

  3. При выполнении полетов были отмечены колебания давления масла вследствие заедания редук­ционного клапана. Для исключения повторения дефекта в производстве был внедрен редукционный клапан с четырьмя направляющими вместо трех и удлиненной втулкой повышенной твердости, а также увеличен зазор между втулкой и направляющими.

  1. Для улучшения герметичности обратного клапана ОМН-30 на неработающем двигателе в производстве внедрен обратный клапан, имеющий седло в виде острой кромки.

  2. Для повышения надежности двигателей в эксплуатации и при ремонте предусмотрена замена фильтроэлементов 8Д5.886.527-4 с сеткой 30 мкм в ТМР 4845Т фильтроэлементами 8Д5.886.528-1, имеющими сетку 12 ... 16 мкм.

  3. При эксплуатации двигателей имели место случаи появления трещин на задней крышке МНО-ЗОК Причина дефекта — повышенный натяг по резьбе при установке футорок на крышке.

Для устранения дефекта в производстве увеличен радиус бобышек в местах установки футорок.