Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Попов В.Л. Новая механизированная крепь

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
7.73 Mб
Скачать

В почве пласта плотные темные глины, ниже кото­ рых залегают мощные слои известняков.

Глубина залегания угольного пласта равна пример­ но 50 м.

Гипсометрия подошвы пласта — сравнительно спо­

койная, но по 43 северо-восточному штреку в 150—160 м от 14 юго-восточного штрека имеется «мульда», где угол падения пласта достигает 6Э.

При подходе к этой «мульде» со стороны оконтуровочной выработки имеется незначительное геологиче­ ское нарушение: размыв пласта со снижением по мощ­ ности до 2,6 м и с включением в почве пласта слоя песка мощностью до 0,5 м на протяжении 11 м вдоль 43 северо-восточного штрека. Обводненность участка — не­ значительная.

В целом горногеологические условия щитового уча­

стка следует считать благоприятными.

На шахту крепь поступила в январе 1957 г.; в фев­ рале начался монтаж ее и закончился 21 мая. Следует

отметить, что за этот период работы по сборке щита неоднократно прерывались из-за раскашивания мон­ тажной камеры, перевалов и перекреплений 41-го штрека.

Все работы

по доставке частей щита с поверхности

в камеру и по

его монтажу выполняла одна бригада,

состоявшая из семи человек. Руководил работами на­ чальник участка т. Сороткин В. Е. При спуске деталей щита бригада разделилась на два звена: четыре чело­ века находились в околоствольном дворе — принимали части щита, укладывали их на площадки и доставляли к месту монтажа. Трое человек находились на поверх­ ности и выполняли работы по подготовке и спуску де­ талей щита.

Вначале в шахту спускали детали трех секций, из них монтировали две и снова доставляли следующие две

(четвертую и пятую) секции. Таким образом, спуск сек­ ций и их монтаж чередовались.

Эксплуатация крепи «Мосбасс-1» была начата 21

мая и закончена 6 ноября 1957 г. За время испытаний был отработан столб длиной 301,5 м и добыто 29 934 т

угля.

Выемка угля осуществлялась взрывным способом; при помощи взрыва, грузилось 25—•30% угля. Доставка

4 В. Л. Попов

49

по сборному штреку велась скребковым конвейером

КС-3 и двумя ленточными конвейерами РТУ-30.

Работы по выемке угля в лаве производились в две восьмичасовые смены с четырехчасовым перерывом для подготовки и ремонта. Первая добычная смена про­ должалась с 8 час. утра до 16 час. Затем с 16 до 20 час.

отводилось время для производства текущего ремонта механизмов. С 20 до 4 час. утра работала вторая добыч­ ная смена, а с 4 до 8 час. производились подготовитель­ ные операции.

Такая организация труда в основном выдержива­ лась в течение всего времени работы щита на этой шахте.

Бригада по добыче угля состояла из 8 навалоотбой­ щиков. Работали попарно на определенном участ: лавы: двум навалоотбойщикам приходилось передвигать

8 козырьков. Рабочие места навалоотбойщиков менялись еженедельно в определенном порядке. В норму рабочих, кроме уборки угля, входили операции по выдвижке ко­

зырьков с перестановкой стоек и бурение шпуров.

Основными неполадками при работе крепи, отнимав­

шими на их устранение до одной трети рабочего време­ ни, были выскакивания цапф штоков гидроприводов из

своих гнезд в каретках и соскакивание кареток с на­ правляющих оснований.

Выскакивание цапф являлось следствием неудачной

установки гидропривода и вызывалось заштыбовкой внутреннего пространства оснований углем, который по­ падал туда из-за неудовлетворительной конструкции защитных кожухов. При передвижке оснований на­ правляющие выдвигались более высокой своей частью из-под каретки и заставляли ее опускаться; если под штоком гидропривода находился штыб, он препятство­ вал его опусканию совместно с кареткой и цапфы выхо­ дили из своих гнезд. Для установки цапф на свое место

необходимо было вручную в неудобном месте расчи­ щать штыб и осаживать штоки. Позднее были изготов­

лены новые кожухи, при помощи которых снизился про­ цент выскакиваний цапф, но не устранили их полностью. Следствием выскакивания цапф гидроприводов явля­ лось также сползание кареток с направляющих в сторо­ ну выработанного пространства, ибо они теряли механи­

50

ческую связь с основанием, осуществляемую гидропри­ водом.

В последующих конструкциях крепей отмеченный не­ достаток был полностью устранен расположением оси гидропривода параллельно направляющим оснований (см. рис. 4).

Хронометражные наблюдения, проведен­ ные за работой щитовой лавы с 1 июня по 11 июля при выемке 29 циклов, показали, что затраченное среднее

время на один цикл составило 6 час. 23 мин., из них на основные операции — 3 час. 28 мин., на подготовитель­ ные —16 мин. и 2 час. 39 мин. — на непроизводитель­ ные простои, связанные главным образом с отсутствием

порожняка, авариями с доставочными механизмами и выскакиванием цапф гидроприводов. Минимальное вре­ мя на основные операции составило 1 час. 45 мин., а максимальное — 5 час. 29 мин.

Устранение непроизводительных простоев позволило бы заканчивать один цикл в течение 4 час.; практически было достигнуто 4 цикла в сутки.

Хронометражные наблюдения, проведенные за рабо­ той звена навалоотбойщиков (два человека) в течение 7 смен с 1 июня по 16 июля, показали, что средняя про

должительность их

рабочей смены составила 8 час.

3 мин., из которых

на основные операции было затра­

чено 3 час. 17 мин.,

а 4 час. 46 мин. составили непроиз­

водительные простои. Среднее количество выдвинутых козырьков составило 9 шт.

По хронометражным данным также установлено, что из всего среднего времени работы пары навалоотбой­

щиков 19,4% приходилось на ручную работу по навалке угля на конвейер, а на управление щитом (выдвижка

козырьков, перенос стоек, передвижка щита)—12,8%.

Отсюда ясно видна

потребность в

механизации

работ

по выемке.

 

 

 

Хронометражные

наблюдения с

1 июня по 11

июля

1957 г., проведенные за выдвижкой 130 штук козырьков, показали, что в среднем , общее время на выдвижку од­ ного козырька составило 5 мин. 14 сек., из них на основ­ ные операции затрачено 3 мин. 28 сек., а на непроизво-»

дительные простои — 1 мин. 46

сек., вызванные,

глав­

ным образом, необходимостью в

расчистке части

гидро­

51

приводов и недостаточной работоспособностью возврат­

ных пружин гидростоек.

Минимальное машинное время, затраченное на выдвижку одного козырька, составило 7 сек., максималь­ ное— 2 мин. 35 сек., а среднее —41 сек. Таким образом, выдвижка и установка козырьков в крепи «Мосбасс-1»

производились значительно быстрее, чем в крепях типа Щ-54 и Щ-52.

Закончив отработку выемочного столба лавы № 43, крепь «Мосбасс-1» была демонтирована и пущена в ра­ боту на новом участке этой же шахты.

Характерным для демонтажных работ были два пе­

риода: первый — с 7 ноября 1957 г. по 3 января 1958 г., т. е. до момента окончания подготовки камеры на новом

участке, и второй — с 3

января Г958 г.

В первом периоде

работы велись значительно мед­

леннее, чем во втором: на работе было задолжено толь­ ко 4 человека, работавших в одну смену.

Демонтажные работы начались с разборки лавного конвейера КС-2 и выдачи его для ревизии и ремонта на поверхность; конвейер оказался в исправности, за ис­ ключением поломанной звездочки на приводном валу, На время демонтажных работ по лаве был настелен

конвейер СТС-3.

Затем была выдана насосная станция для осмотра и ремонта и приступили к демонтажу секций.

Во время демонтажа двое рабочих занимались рас креплением секций, а остальные доставляли лес со сква­ жины; затем все рабочие производили поддирку почвы;

при этом

один из них заменял люкового, другой — мо­

ториста,

третий — грузил

уголь и породу на конвейер,

а четвертый оформлял

камеру обушком. После этого

все рабочие приступали

к разборке секции и ставили

рамку деревянной крепи.

Разобранные детали

секций

временно складывались на

откаточном штреке.

 

Следует отметить, что уголь и обрушенные

породы,

находившиеся

с завальной

стороны крепи, сильно сле­

жались, плотно

прилегая

к оградительной части, и с

большим трудом поддавались действию обушка. Детали щита со стороны завала не имели никаких заметных де­

формаций и повреждений.

Во-втором периоде, после окончания подготовки мон-. тажной камеры, работы по демонтажу и монтажу щита

52

на новом месте значительно ускорились: в работе при­ нимали участие уже 2 бригады по 6 человек каждая.

С 3 по 10 января 1958 г. занимались только достав­ кой со штрека вынутых секций и монтажом их в новой камере. С 10 января обе бригады производили разборку

узлов щита на старом участке, доставляли их и монти­ ровали на новом месте.

Сводные технико-экономические показатели работы щита «Мосбасс-1» на шахте № 4 приведены в табл. 1.

Результаты испытаний щитовой крепи «Мосбасс-1» в лаве № 43 позволили выявить основные принципиаль­ ные и конструктивные преимущества и недостатки, при­ чем принципиальными считаются такие стороны, кото­ рые свойственны рассматриваемой принципиальной схе­ ме крепи, а конструктивными — которые свойственны только изготовленному образцу в данных условиях его эксплуатации.

Положительными сторонами применения крепи «Мос-

басс-1» по сравнению с обычной деревянной крепью яв­ лялись:

1.Механизированная передвижка отдельных элемен­ тов и всей крепи.

2.Полная механизация передвижки конвейера без его разборки.

3.Сокращение расхода крепежного леса с 45—55 до 0,6—1,0 м? на 1000 т добычи.

По сравнению только со щитовыми крепями типа

«Щ» положительными сторонами крепи «Мосбасс-1» яв­ лялись:

1.Лучший принцип передвижения отдельных ко­ зырьков путем подтягивания к неподвижному в данный момент основанию, имеющему большое количество рав­ номерно распределенных по всей длине лавы опор, и

последующего одновременного передвижения основания

путем отталкивания его от тех же опор.

2.Большая надежность передвижки оснований щита за счет равномерного распределения движущих сил вдоль длины крепи.

3.Большая надежность крепления рабочего прост­ ранства гидравлическими стойками постоянного сопро­

тивления.

4.Механизированная работа стоек.

5.Совмещение процесса выдвижки козырьков с

53

Показатели

Длина лавы,

м .......................

 

Добыча, т-.

 

 

общая

...............................

 

среднесуточная ...............

• .

Подвигание, ...................

м

Добыча угля с 1 м длины

лавы за месяц, т/пог. м . .

Производительность труда, т:

рабочего по участку на

ВЫХОД .........................................

навалоотбойщика на вы-

ход...................................

Участковая себестоимость,

руб/т.......................................

В том числе:

зарплата ...........................

материалы .......................

Расход материалов на 1000m:

лесные, м3.......................

взрывчатые, кг................

масло машинное, кг . .

Таблица 1

 

 

 

Лава № 43

 

 

 

 

Лава № 45

 

 

)

 

 

 

 

 

 

Февраль(с 18 числа)

 

 

 

 

 

Май(с 23 числа

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь(по 6 число)

Март

Апрель

sX

Июнь

Июль(по 25 число)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

25

25

25

25

22

22

22

22

22/17

17

619

6460

5558

6161

5005

5608

523

1966

6462

5741

3260

1539

2516

6S

248

205

228

200

208

105

249

221

130

62

93

6,8

65,1

56,5

60,7

51,1

54,3

7,0

12,5

66,7

53,5

34,2

17,8

30,8

25

258

222

247

200

224

20,9

90

293

260

148

148

7,4

6,9

6,9

6,5

6,4

3,2

6,5

5,8

3,4

1,8

2,4

15,8

15,2

15,2

12,5

15,0

6,3

13,2

11,1

5,9

3,2

5,0

8,85

8,89

8,17

10,23

9,29

8,75

9,04

15,17

26,33 18,44

7,83

7,86

7,10

8,81

8,29

_ _

_

7,81

8,06

13,72

24,74 16,73

1,02

1,03

1,07

1,42

1,00

0,94

0,98

1,45

1,59

1,71

0,6

0,24

0,4

3,0

_

_

2,5

0,03

_

0,5

2,1

1,6

0,269 0,294 0,280

0.275

0,273

0,193 0,245

0.268

0,314

0,267 0,252

190

540

470

780

715

195

195

195

195

195

195

посадкой пород кровли, что приводило к меньшей вели­ чине опускания кровли в лаве.

6.Значительно большее свободное пространство для

размещения людей в лаве.

7.Лучшая приспосабливаемость к изменениям гип­ сометрии.

8.Относительная простота конструкции и удобное транспортирование отдельных элементов щита по выра­ боткам.

9.Меньший вес крепи, приходящийся на 1 пог. м.

длины лавы (Щ-54 —3,5

т/м-, «Мосбасс-1»— 2,8

т/м).

10. Большое удельное

усилие на передвижку

осно­

ваний и выдвижку козырьков.

 

И. Направленное движение перекрытий.

12. Меньше оборудования на штреке (в крепи Щ-54

помимо насосной станции на штреках размещались ле­ бедки с полиспастной системой из блоков и канатов).

Принципиальными недостатками крепи «Мосбасс-1» являются:

1.Потеря контакта с кровлей при выдвижке козырь­

ков (рис. 24).

2.Относительно большие незащищенные межсекци­ онные зазоры, исключающие возможность работы при неустойчивых породах кровли (рис. 25).

3.Невозможность разработки участков, склонных к прорывам плывунов.

4.Неэффективность работы крепи при слабой несу­ щей способности почвы.

5.Наличие между грудью забоя и конвейером опор­ ных стоек, затрудняющих применение выемочных меха­

низмов.

6.Наличие ручных работ по навалке угля, бурению

изаряжанию шпуров.

Из выявленных в процессе эксплуатации основных конструктивных недостатков следует отметить:

1. Нерациональное расположение оси гидропривода по отношению к направляющим оснований, что приводи­ ло к выскакиванию цапф.

2.Незащищенность гидросистемы (шлангов, маги­ стралей, распределителей) от действия взрывных работ

(рис. 26).

3.Отсутствие ограничителей против сползания каре­

ток перекрытий в сторону завала.

55

4. Относительно малый ход плунжера гидростойки

(400 мм), делающий необходимым применение ручных работ по регулировке высоты стоек (не систематиче­ ское); вследствие некоторой трудоемкости этой опера­ ции, а также заштыбовывания регулировочного винта

Рис. 24. Потеря контакта с кровлей при выдвижке козырьков крепи «Мосбасс-1»

практически часто наблюдалась жесткая работа стоек.

5.Затрудненное отсоединение верхних концов стоек от козырьков вследствие деформации шпилек.

6.Недостаточную прочность лап, соединяющих ка­ ретку с направляющими оснований.

7.Относительно малый эффект взрывонавалки (25— 30%) из-за большой высоты конвейера над почвой.

8.Значительный расход масла для гидросистемы.

9.Неудачное расположение корпуса запорного вен­ тиля и предохранительного клапана на наружной

поверхности .гидростоек, что приводило часто к их

повреждению взрывом (даже отрывам), вследствие чего

56

Рис. 25. Незащищенные межсекционные зазоры при работе крепи «Мосбасс-1»

Рис. 26. Незащищенная от действия взрывных работ гидросистема

образовывались неплотности соединений, появлялись

утечки жидкости.

10. Неудачное гидрораспределение по щиту, вслед­ ствие чего во время слива жидкости из отдельных стоек нельзя было включать насосную станцию осталь­ ным рабочим для выдвижки перекрытий или распора стоек.

11.Недостаточно надежная фиксация рукояток гид­ рораспределителей на рабочих позициях.

12.Недостаточное усилие встроенных в стойки пру­

жин, служащих для втягивания выдвижной части.

13.Относительно малая опорная площадь башмаков стоек, что приводило при уменьшении несущей способ­ ности почвы в лаве к значительному их утопанию.

14.Близкое расположение шарнира стойки к концу козырька со стороны выработанного пространства, вследствие чего козырьки часто опускались передней частью вниз, особенно при распоре.

15.Увеличенная стрела прогиба (900 мм на 25 м),

при движении щита в мульде способствовала зажатию перекрытий (рис. 27) и затруднению их выдвижки.

16.Малая ширина козырьков снижала защищенную

площадь кровли от падений кусков породы.

17.Отсутствие стационарного освещения рабочих

мест.

18.Ненадежность работы кнопочных постов дистан­ ционного управления.

Во время промышленных испытаний крепи «Мос­ басс-1» в лаве № 43 были проведены также исследова­ ния проявлений горного давления.

Исследовались и измерялись:

нагрузки на стойки; оседание стоек; скорость и ве­ личина опускания кровли; горизонтальные смещения;

утопание башмаков стоек в почву; усилие на передвиж­ ку крепи; усилие на выдвижку козырьков; уплотнение завала; деформация угольного массива; устойчивость обнажений; отжим угля; опускание поверхности над щитовым участком.

Врезультате исследований было установлено:

1.Величина первоначального распора гидростоек, измеренная по давлению жидкости в полости стоек, со­

ответствовала расчетной — 19 т, однако после закрытия вентиля распор стойки падал в среднем до И т.

58

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ