книги из ГПНТБ / Новое в изготовлении и службе подин
..pdfН екоторы е специальны е вопросы ремонтов подин
Снижение температуры главного свода в процессе ремонта подин
Для обеспечения устойчивой службы сводовых из делий температура эксплуатации их не должна снижать ся ниже 1400—1450° С. Однако удержать такую темпера туру свода в период ремонта подин не всегда возможно. Причем это связано не с недостатками или преимущест вами той или иной технологии, а со спецификой процес са очистки подин. Очистку подины проводят при отклю ченном топливе — в противном случае очень быстро выходят из строя трубы, длительность очистки увеличива ется, а качество очистки снижается, с увеличением дли тельности очистки стойкость подин уменьшается. Опера ция очистки подины неизбежна, поэтому необходимо со кращать ее длительность.
В результате применения мелкозернистых порошков износ подин стал более равномерным, без образования локальных ям, застоев. Это привело к сокращению пе риода очистки подины при ее ремонте.
Однако температура главного свода печи снижается и в течение последующих операций ремонта подины. При подсыпке порошка мульдами появилась возмож ность поддерживать тепловую нагрузку, ограниченную только условиями видимости в печи. Это позволяет к окончанию засыпки порошка в печь иметь в печи рабо чие температуры и начинать завалку первой плавки без промедления, чего нельзя было сделать при старых тех нологиях ремонта. Необходимость периода разравнива ния порошка объясняется только несовершенством средств подсыпки на ряде заводов (на комбинате им. А. К. Серова и НТМК практически исключили этот период) и не вытекает из существа новой технологии. Таким образом, при ремонте подины по новой техноло гии можно обеспечить стабильность температуры глав ного свода печи. Утверждение же некоторых авторов, что снижение средней тепловой нагрузки во время ре монта подины по новой технологии определяет и более низкую температуру главного свода, необоснованно. При ремонте по старой технологии периоды прогрева подины, протекавшие при максимально возможных тепловых на грузках, по длительности были соизмеримы или больше
201
периодов очистки подины и подсыпки порошка. В связи с этим, хотя средняя тепловая нагрузка при старой тех нологии была высокой, главный свод охлаждался значи тельнее.
Рис. 78. Изменение температуры футеровки главного свода печи в пе риод ремонта подины:
/ — выпуск |
металла; 2 — заправка |
печи; 3 — очистка подины; 4 — под |
|||||
сыпка и |
разравнивание |
порошка; |
5 — изменение температуры |
на глу |
|||
бине 50 |
мм |
от |
рабочей |
поверхности сводового |
кирпича; 6 — то |
же, на |
|
глубине |
150 |
мм; |
7 — то |
же, на глубине 240 мм; |
8 —• то же, на |
глубине |
|
|
|
|
|
|
|
|
350 мм |
На рис. 78 и в табл. 53 приведены данные, показыва ющие, что в период ремонта подины скорость снижения температуры сводовых изделий далеко не достигает критических значений.
202
Т а б л и ц а |
53 |
Скорости изменения температуры свода |
|
в период ремонта подины 600-т печи ММК, |
°С/ч |
|
|
Периоды плавки и ремонта подины |
||
Номер |
выпуск |
заправка |
очистка |
подсыпка порошка |
термопары |
||||
- |
Металла |
и осмотр |
подины |
на подину и его |
|
|
подины |
|
разравнивание |
5 |
—60 |
6 |
—45 |
+ |
13 |
6 |
0 |
6 |
—47,5 |
+ |
13,3 |
7 |
0 |
0 |
— 20 |
— 20 |
|
8 |
0 |
+ 8 |
— 13,5 |
—6,6 |
|
* €—» — уменьшение температуры, « + » — увеличение |
температуры. |
Температурные условия начала завалки шихтовых материалов после ремонта подины печи
Формирование верхнего рабочего слоя подины в мо нолит происходит в период плавки. Естественно, что в период завалки шихтовых материалов в печь на поверх ности подины устанавливается температура, приблизи тельно равная температуре заваливаемой шихты. Даль нейшее формирование слоя и стойкость подины не зави сят от температуры в печи, при которой начинают завалку шихты после ремонта подины. Таким образом, с точ ки зрения формирования подйны, температура в рабо чем пространстве, при которой начинают завалку мате риалов, не играет роли. Однако отсюда вовсе не следу ет, что завалку материалов в печь после ремонта подины действительно можно начинать при любой температуре в печи. Завалка материалов в печь должна начинаться только по достижении в печи рабочих температур 1550— 1650° С. Только в этом случае будет обеспечен форсиро ванный ход первой плавки после ремонта подины.
Содержание MgO в шлаке первой после ремонта плавки
Содержание MgO в шлаках мартеновской плавки ко леблется в пределах 5—12%. Увеличение содержания MgO в шлаке выше 15—20% служит показателем разру шения огнеупорной футеровки подины, стен или откосов. При этом в связи с отсутствием условий для асси миляции MgO в шлаковом расплаве шлак становится
203
гетерогенным,, кипение ванны металла затрудняется, на рушается ход плавки. Это объясняет ту осторожность, с которой подходили на ряде заводов к внедрению новой технологии, опасаясь изменения в худшую сторону шла кового режима. Наблюдения, проведенные авторами, по казали, что в ряде случаев действительно происходило увеличение содержания MgO в шлаке. Анализ причин увеличения содержания MgO в шлаке показал, что это связано с нарушениями новой технологии ремонта по дин, из которых можно выделить главные:
1. Засыпка магнезитового порошка на подину без очистки застоя от шлака и металла. Подобную картину наблюдали в некоторых цехах, перешедших от ремонтов подин к их заправке в период выпуска металла из печи. Засыпку порошка на подину в любом случае необходимо проводить только при отсутствии шлакометаллических остатков. В период же выпуска металла из печи уда лить полностью остатки металла и шлака не удается изза ограниченности времени; это приводит к срыву навар ки и увеличению содержания MgO в шлаках.
2.Различная технология ремонта подины и стен печи.
Вцелом ряде случаев увеличение содержания MgO в шлаке объясняется тем, что на подину печи засыпают по рошок типа МПП, который не требует ошлакования ока
линой, а на стены и откосы печи — порошок марки МПП, который также не ошлаковывали, хотя он и требует обя зательной ошалковки. Не ошлакованный порошок МПК вызывает в дальнейшем резкое увеличение содержания MgO в шлаке.
Длительная практика применения новой технологии металлургическим комбинатом им. А. К- Серова пока зала, что в среднем по всем плавкам, выпущенным по сле восстановления верхнего рабочего слоя подин, со держание MgO уменьшилось с 10,72 до 9,44%. Причем следует особо подчеркнуть сложность сортамента вы плавляемой стали на заводе (длительность доводки
2,5—3,5 ч, температура выпуска 1620—1640° С).
Примеры ремонтов подин мартеновских печей
Характеристика показательных ремонтов подин, про веденных участниками Всесоюзной межзаводской шко лы в 1963 г., на заводах страны и плавок, выплавленных после этих ремонтов, приведены в табл. 54 и 55.
204
Т а б л и ц а 54 Характеристика ремонтов подин мартеновских печей, проведенных участниками школы
|
|
Очистка подины |
|
Завод |
число |
давление |
длитель |
|
труб |
воздуха, |
ность, ч |
|
|
ати |
|
Внесение порошка в печь
объем |
толщина ,слоямм |
длитель |
,ностьч |
длитель |
ность |
||||
мульд, |
|
|
|
выравни |
м* |
|
|
|
вания, |
|
|
|
|
мин |
Длительность |
ч |
|
прогрева |
ошлакования |
ремонта подины |
до и после дачи ока лины
Органи зационное время, ч
Комбинат им. А. К. Се |
5 |
4,5 |
Нет |
0,96 |
150 |
Нет |
Нет |
— |
Нет |
Нет |
— |
||
рова |
|
|
|
|
св. |
|
|
св. |
св. |
|
св. |
св. |
|
Нижне-Тагильский |
ме- |
3 |
9,0 |
0,67 |
1,25 |
180 |
0,33 |
0,1 |
0,34 |
0,16 |
1,5 |
0,09 |
|
таллургический комби |
3 |
9,0 |
0,3 |
1,25 |
180 |
0,47 |
0,25 |
|
1,21 |
||||
нат им. В. И. Ленина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Днепровский |
завод |
им. |
3 |
Нет св. |
0,35 |
1,41 |
190 |
0,49 |
0,03 |
0,2 |
0,1 |
1,13 |
|
Ф. Э. Дзержинского |
|
3 |
6,0 |
0,70 |
1,41 |
450 |
0,41 |
0,13 |
0,25 |
— |
1,38 |
— |
|
|
|
|
2 |
Нет св. |
0,47 |
0,53 |
130 |
0,23 |
0,32 |
|
1,15 |
||
Макеевский |
завод |
им. |
4 |
8,0 |
1,47 |
1,75 |
400 |
1,03 |
0,07 |
0,5 |
0,4 |
4,0 |
0,89 |
С. М. Кирова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ждановский |
завод |
им. |
4 |
6,0 |
0,95 |
3,3 |
300 |
0,63 |
0,13 |
0,25 |
0,08 |
3,00 |
1,04 |
Ильича |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/отвеост6 4 а н и е ' ® организационное время этих ремонтов входит заправка задней и передней стен и исправление сталевыпускно-
Т а б л и ц а 55
Характеристика плавок, выплавленных после ремонтов подин мартеновских печей, проведенных участниками школы
|
Материал, |
Завод |
заваливае |
мый пер |
|
|
вым на |
|
подину |
Длитель -
ность перио дов, ч
|
j |
плавки |
Д О В О Д К И |
СО
о.
2«
я5
вуглерс Скоростьния
% С/ч
Содержание MgO в шлаках, %
по рас плавлении |
в середи не доводки |
перед раскисле нием |
Нижне-Тагиль- |
Агломе- |
9,75 |
1,50 |
0,21 |
10,41 |
10,85 |
12,5 |
||
ский |
металлурги |
рат |
6,33 |
0,83 |
0,78 |
10,41 |
|
14,87 |
|
ческий |
комбинат |
|
|
|
|
|
|
|
|
им. В. И. Ленина |
|
|
|
|
|
|
|
||
Днепровский |
за- |
Руда |
11,4 |
1,83 |
0,47 |
— |
16,05 |
15,42 |
|
вод |
|
|
|
13,84 |
3,61 |
0,30 |
11,89 |
9,46 |
12,26 |
им. Ф. Э. Дзер |
|
|
|
|
|
|
|
||
жинского |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макеевский |
завод |
Окалина |
19,08 |
5,58 |
0,32 |
Нет сведений |
|||
им. С. М. Кирова |
|
17,00 |
1,17 |
0,12 |
» |
» |
|
||
Ждановский завод |
|
|
|
|
|
|
|
||
им. Ильича |
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлургический комбинат им. А. К. Серова
(180-т печь)
Ремонт подины производили после 91 плавки (после холодного ремонта печи). За это время было проведено три частичных ремонта подины с общей затратой време ни 1,5 ч.
Описываемый ремонт подины был первым полным ремонтом после восстановления рабочего слоя подины во время холодного ремонта печи.
Рис. 79. Характер износа подины перед ремонтом на за воде им. Серова
206
Продолжительность'периодов доводки плавки перед ремонтом была обычной, состояние шлаков нормальное.
Наиболее изношенная часть подины печи имела пло щадь 1,5—2,0 м2 (рис. 79), глубину до 150 мм. Задняя стена и откосы были заправлены сырым доломитом во время выпуска металла из печи.
Т а б л и ц а 56
Теплотехнические параметры отдельных периодов ремонта подины мартеновской печи комбината им. А. К. Серова (средние данные)
Параметры Выдувка Подсыпка Выравнивание
Температура главного |
свода |
1500 |
1450 |
|
печи, ° С .................................. |
|
1520 |
||
Температура насадок, °С: |
1250 |
1250 |
1180 |
|
левой ........................................ |
|
|||
правой .................................. |
|
1330 |
1300 |
1280 |
Расход: |
|
500 |
500 |
|
мазута, |
к г / ч ........................ |
600 |
||
воздуха, |
м3/ ч ........................ |
7000 |
7000 |
7000 |
Шлакометаллические остатки удаляли струей сжа того воздуха, подаваемого в печь спаренными жароупор ными трубами. Во время очистки подины топливо пол ностью не отключали. При засыпке порошка на подину поддерживали максимальную тепловую нагрузку (рас ход мазута 2 т/ч), которую частично уменьшали во вре мя внесения в печь мульд с порошком (табл. 56).
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина (печь 400-т)
После выпуска плавки на подине имелся застой про тив третьего и четвертого завалочных окон глубиной 200 мм. Шлак предыдущей плавки был несколько густо ват. Подину очищали струей кислорода через три трубы.
При очистке подины топливо отключали полностью, при подсыпке порошка включали (расход доменного га за 6,0 тыс. м3/ч).
Задняя стена и откосы были заправлены в период чистого кипения последней перед ремонтом подины
207
плавки. Во время ремонта подины заправку задней сте ны и откосов не проводили.
Порошок, засыпанный на подину, прогревали в тече ние 25 мин.
Слой порошка пропитывали окалиной в течение 5 мин при открытом сталевыпускном отверстии; стале выпускное отверстие закрыли после завалки сыпучих ма
териалов в печь. |
17—18 т |
На ремонт подины было израсходовано |
|
(9 мульд) магнезитового порошка и 2,5 т (1 |
мульда) |
окалины. |
|
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина (печь 140 т)
Шлак предыдущей плавки был достаточно жидкопод вижным. Печь заправляли во время чистого кипения и выпуска последней перед ремонтом плавки смесью маг незита с сырым доломитом.
Подину очищали при полном отключении топлива; во время засыпки порошка топливо не включали.
Т а б л и ц а 57
Теплотехнические параметры отдельных периодов ремонта подины мартеновской печи НТМК (средние данные)
Параметр |
|
Выдувка |
Подсыпка |
Выравни |
П ро |
|
|
вание |
грев |
||||
|
|
|
|
|
||
Температура |
главного |
свода, |
1300 |
1050 |
1050 |
1580 |
° С ................................................ |
|
|
||||
Температура газовых насадок, |
|
|
|
|
||
°С: |
|
|
1340 |
|
|
|
левой ........................................ |
|
|
1340 |
1300 |
1270 |
|
правой .................................. |
воздушных |
наса |
1450 |
1300 |
1350 |
1450 |
Температура |
1480 |
1300 |
1300 |
1420 |
||
док, ° С ...................................... |
|
|
||||
Расход смолы, к г /ч ................... |
. . . |
— |
— |
280 |
300 |
|
Расход воздуха, м3/ч . |
— |
— |
— |
60000 |
||
Расход коксового газа, м3/ч . |
— |
— |
— |
7000 |
||
Расход доменного газа, |
м3/ч . |
— |
— |
— |
6000 |
Рабочий слой подины прогревали в течение 20 мин. Температура главного свода печи после очистки подины составляла 1180—1240°С (табл.57).
208
Ошлакования порошка окислами железа (окалиной) не производили.
Порошок разравнивали вручную крюками.
На ремонт подины было израсходовано 3 мульды магнезитового порошка объемом по 1,25 м3 и 2 мульды объемом по 1,65 м3.
Днепровский завод им. Ф. Э. Дзержинского
(430-т печь А)
Шлаки последней перед ремонтом плавки достаточ но жидкоподвижные, хотя и содержали обычное для за вода повышенное содержание MgO.
На подине слева против второй крышки была яма глубиной 150—180 мм; общий застой на подине был рас положен против 1, 2, 3 завалочных окон, а также в виде
узкой полосы протянулся |
посредине подины |
против 3, |
||
4 и 5 завалочных окон (рис. 80, А). |
заправлены во время |
|||
Задняя |
стена и откосы |
были |
||
выпуска последней перед |
ремонтом плавки |
магнезито |
||
вым порошком. |
|
|
|
|
Стены и откосы печи находились в удовлетворитель |
||||
ном состоянии. |
|
остатков |
проводили |
|
Выдувку |
шлакометаллических |
воздушной струей, подаваемой в печь обычными газовы ми трубами. Несмотря на полностью закрытые вентили, топливо поступало в печь, что приводило к быстрой де формации труб.
В случае сильной деформации трубы вытаскивали из печи и охлаждали водой, подаваемой через специальную систему.
Порошок подсыпали мульдами, удлиненными на 300 мм (объем мульд увеличился с 1,25 до 1,41 м3) с ре шетками. При подсыпке порошка топливо в печь не по давали. К концу подсыпки в печь было дано 2 тыс. м3/ч коксового газа. Порошок на подине разравнивали стру ями сжатого воздуха, подаваемого через «воздушные грабли».
После разравнивания слой порошка прогревали (рас ход коксового газа 2 тыс. м3/ч). Такую же тепловую на грузку поддерживали в печи при даче на порошок ока лины.
После дачи окалины порошок прогревали в течение 4 мин при полной тепловой нагрузке.
209
После появления в сталевыпускном отверстии рас плавленного шлака приступили к завалке сыпучих ма териалов первой плавки. Отверстие было закрыто во время завалки печи. Состояние подины после первой плавки хорошее, шлаки первой плавки нормальные.
v3000мм '8000мм
3
А
'6000мм-
”1200мм
Рис. 80. Характер износа подины на заводе им. Дзержин ского (печи А, Б, В)
Днепровский завод им. Ф. Э. Дзержинского
(430-т печь Б)
Шлаки последней перед ремонтом плавки жидкопод вижные.
Против среднего завалочного окна на подине была яма глубиной до 500 мм, площадью 6—7 м2. На подине
210