Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна

..pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
6.75 Mб
Скачать

Наиболее совершенный, на наш взгляд, метод расчета производительности печи при изменении технологических условий плавки предложен А. А. Похвисневым и В. М. Клемпертом [6&]. Авторы предложили уравнения для определе­ ния насыпного веса слоя шихты в распаре (ут.ж) и подъемной силы газового потока (АР). Взаимное уравнивание действую­ щих навстречу друг другу сил определяет предельный, кри­ тический уровень производительности:

 

 

 

 

 

Тт. ж =

(0,5 — е) Тшл

0,5,

 

 

 

 

(38)

где

е — порозность кокса

в зоне

плавления

шихты, м3/м3;

Тшл — удельный

вес шлака, т/м3; 0,5 — насыпной вес кокса.

Величина

АР подсчитывается по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР = 1,75

I —£

3Н

w%

 

 

 

 

(39)

 

 

 

 

 

 

 

е3

"

d

g

 

 

 

 

где d — диаметр

куска

кокса, м; g — ускорение силы тя­

жести,

м/сек2; w — скорость

газа,

отнесенная

ко

всей

площади

поперечного

сечения печи, м/сек;

Н — высота

слоя шихты, м.

Для определения величины

е используют­

 

 

 

 

 

 

ся

в

качестве

исходных величин

 

 

 

 

 

 

выход шлака, удельный

вес кокса

 

 

 

 

 

 

и шлака, содержание углерода в

 

 

 

 

 

 

коксе и др.

 

 

 

(38) и (39)

вы­

 

 

 

 

 

 

 

По

уравнениям

 

 

 

 

 

 

полнены расчеты

применительно к

 

 

 

 

 

 

условиям

работы

доменной

печи

 

 

 

 

 

 

№ 3 Донецкого металлургического

 

 

 

 

 

 

завода. По результатам расчета

 

 

 

 

 

 

были построены графики (рис.

16),

 

 

 

 

 

 

из которых следует, что при ухуд­

 

 

і,н 3/м3кокса

шении порозности шихты насыпной

Рис. 16. Графики зависи­

вес кусков

кокса

(активный

вес

мостей

насыпного

веса

шихты) возрастает

по линейному

слоя

шихты

ГТ ж (1)

закону,

а увеличение

подъемной

и подъемной

силы

газов

силы

газов — по

параболической

АР (2)

от

 

порозности

кривой.

Это

обусловливает пере­

слоя е. (Цифры у кри­

сечение двух линий при порознос­

вой

2 — расход угольной

пыли,

кг/m

чугуна).

ти

кокса

около

0,35 м31м3 кокса,

в горн

 

 

 

 

которая достигается

при

вдувании

100 кг угольной пыли на

1 т чугуна.

Дальнейшее

снижение расхода кокса за счет вдувания угольной пыли будет сопровождаться снижением интенсивности плавки по

60

выходу горновых газов и соответственно производитель­ ности печи. Сохранение производительности печи на исход­ ном уровне при вдувании 150 кг угольной пыли на 1 т чугуна может быть достигнуто за счет снижения выхода шлака от 470 до 310 кг/т чугуна.

В заключение рассмотрим результаты опытно-промыш­ ленных плавок с применением пылеугольного топлива. Наи­ больший интерес для сравнения представляют результа­ ты применения угля на заводах в Караганде, Донецке и Ашленде (США). Технологические условия работы доменных печей на этих заводах отвечают современному уровню. В Караганде опыты проводились на доменной печи объ­ емом 1719 м3 при исходном расходе кокса около 600 кг/т чугуна. Вдувание в горн до 100 кг/т чугуна высокозоль­ ного (до 35% золы) пылеугольного топлива сопровожда­ лось снижением расхода кокса на 6,5—10,5% и повыше­ нием производительности печи на 0,5—1,5% [27]. На за­ воде в Ашленде снижение расхода кокса от 588 до 439 кг/т чугуна не препятствовало сохранению высокой для усло­ вий США производительности печи (К. И. П. О = 0,65) [91, 108].

На Донецком металлургическом заводе в 1968—1972 гг. при вдувании 20—70 кг угольной пыли на 1 т чугуна в со­ четании с природным газом расход кокса снизился на 3,3— 15%, производительность печи при этом, как правило, су­ щественно не изменялась. Только при вдувании более 80 кг угольной пыли на 1 т чугуна и замене 20% кокса углем отмечалось снижение интенсивности плавки и производи­ тельности печи. На заводе «Запорожсталь» и польском за­ воде «Гута Флориан» при вдувании в горн пылеугольного топлива в сочетании с природным газом производительность печи также существенно не изменилась [53, 120].

Таким образом, как теоретический анализ, так и опыт­ ные плавки показывают, что замена кокса пылеугольным топливом не создает предпосылок к увеличению произво­ дительности печей. При вдувании в горн до 60—80 кг угольной пыли на 1 т чугуна и замене углем до 15% кокса производительность печи может существенно не из­ мениться, а при благоприятных технологических условиях незначительно повыситься. Дальнейшее увеличение рас­ хода угля, например, до 200 кг/т чугуна, и снижение рас­ хода кокса на 30—40% может сопровождаться существен­ ным снижением производительности печи.

61

Следовательно, применение пылеугольного топлива, осо­ бенно в количестве выше 100 кг/т чугуна, целесообразно сочетать с мероприятиями, улучшающими газодинамический режим доменной плавки. К таким мероприятиям относят­ ся повышение температуры дутья, снижение выхода шлака, обогащение дутья кислородом, улучшение фракционного состава шихты, в первую очередь, крупности и одно­ родности кокса, оптимизация технологического режима плавки.

кк к

Вглаве рассмотрены основные причины, которые могут препятствовать освоению технологии доменной плавки со значительным расходом угольной пыли.. Показано, что при вдувании сухого, тонкоизмельченного угля в количестве до 200 кг/т чугуна теоретические температуры горения снижаются незначительно — 20—40 град на каждые 100/сг угля, расходуемые на 1 т чугуна, что может быть ком­ пенсировано изменением температурно-дутьевого режима или же сопутствующим применению угля снижением степени прямого восстановления железа.

За счет повышения температур горения, снижения то­ нины помола угля до 25—50 мкм, удаления места ввода угля на 600—800 мм от носка фурмы могут быть созданы условия для полного сгорания значительных количеств угольной пыли в пределах фурменной зоны. Условия ис­ пользования восстановительной энергии горновых газов улучшаются за счет увеличения времени контакта газоввосстановителей с окислами железа. Перечисленные вы­ ше факторы не могут служить принципиальным препят­ ствием для применения значительных количеств угольной пыли.

Газодинамические условия плавки, видимо, являются лимитирующим фактором. Расчеты, выполненные по раз­ личным методам, а также опыт работы доменных печей с применением угольной пыли показывают, что увеличение расхода угля до 80—100 кг/т чугуна не вызывает значи­ тельного изменения производительности печи. При увели­ чении расхода угольной пыли выше 100 кг/т чугуна со­ хранение и увеличение производительности печи может быть обеспечено за счет обогащения шихты и снижения выхода шлака, улучшения крупности и однородности кокса, сни­

62

жения выхода горновых газов за счет уменьшения расхода кокса или обогащения дутья кислородом.

Высказанные теоретические соображения о возмож­ ности и эффективности доменной плавки с повышенным расходом угольной пыли подтверждаются результатами промышленных плавок с расходом до 100—183 кг уголь­ ной пыли на 1 т чугуна [3, 92, 95, ПО, 118, 1191.

Наиболее убедителен опыт работы доменной печи в Аш­ ленде (США). При вдувании в горн 132 кг угольной пыли на 1 т чугуна расход кокса снизился на 28% при сохране­ нии на высоком уровне производительности печи.

Изложенные соображения дают основания утверждать, что применение пылеугольного топлива в сочетании с ме­ роприятиями по улучшению газодинамического режима плавки может обеспечить снижение расхода кокса на 30— 40% и поэтому является одним из наиболее эффективных мероприятий, разработанных и подготовленных к широ­ кому внедрению.

Г л а в а I I I

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

Опытно-промышленная установка для вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи была построена по проекту Гипростали в 1967 г. В 1968—1972 гг. проводи­ лась работа по совершенствованию оборудования установки для вдувания угольной пыли, позволившая внедрить в про­ мышленную эксплуатацию надежное и технологичное обо­ рудование, обеспечивающее равномерную и контролируе­ мую во времени и по окружности печи (фурмам) подачу пылеугольного топлива. Отмеченные принципиальные осо­ бенности оборудования, определяющие наиболее благопри­ ятные условия для полного сжигания в фурменных зонах значительных количеств топлива, способствовали успеш­ ной разработке технологического режима доменной плавки с вдуванием в горн пылеугольного топлива и природного газа.

В 1968—1972 гг. проведены промышленные плавки чу­ гуна с применением пылеугольного топлива* общей про­ должительностью более 300 суток. В ходе опытных плавок использовано более 20 тыс. т угля, выплавлено около 300 тыс. т чугуна, получен экономический эффект в раз­ мере 400 тыс. руб.

В 1972 г. освоена технология доменной плавки с вдува­ нием 60—70 кг угольной пыли на 1 т чугуна, позволившая

* В проведении опытно-промышленных плавок с применением пылеугольного топлива принимали участие: от Донецкого металлур­ гического завода — Г. А. Панев, А. Г. Кузуб, В. В. Степанов, М. А. Залевский, Г. П. Кавторин, Г. М. Нестерович, Г. Н. Толстиков и др., от ДонНИИчермета— Ю. А. Мартынов, 3. К. Афа­ насьева, Т. П. Гладкоскок, Г. В. Звягинцев.

64

получить снижение расхода кокса на 15% и стоимости топлива — на 2—3 руб/т чугуна. Рассмотрим результаты проведенных опытно-промышленных плавок.

Условия проведения опытных плавок

Доменная печь № 3 полезным объемом 700 м3 построе­ на по типовому проекту в июне 1956 г. (рис. 17).

Печь имеет 20 бункеров для шихты, из них тринадцать занято агломератом, два — известняком, один — марган­ цевой рудой и три — металлодобавкой. Запас шихты в бун­

керах незначительно

превышает

суточ­

 

 

 

 

 

ную

потребность печи.

Кокс выгружа­

 

 

 

 

 

ется

в

два

бункера

емкостью

450 м3.

I

 

'

N

 

Отсев мелочи из кокса

производится на

т

.-Зш0о\—

1

 

Г

 

грохоте

с размером

ячейки

на

нижнем

 

~45000~

 

сите

28

мм.

 

Время

насева

1

 

т кокса

 

 

 

 

 

равно 1

мин.

Загрузка

шихты

 

произво­

 

 

 

 

 

дится

скиповым

подъемником емкостью

 

 

 

 

 

скипа 3,6 м3. Засыпной

 

аппарат

типо­

§

 

 

 

 

вой

конструкции

диаметром

большого

 

 

 

 

 

конуса 3,6

м

 

в

условиях

работы печи

 

 

 

 

%

без повышенного давления

под

колош­

 

 

 

85‘35‘

ником имеет стойкость 2—3 года. Стой­

 

 

 

3 -

 

кость кладки шахты доменной печи,

ох­

 

 

-Ф7000

 

лаждаемой

кронштейновыми

холодиль­

 

 

 

5? 1

І

Ось ооздуш-^

никами,

составляет

8—10

лет.

Горн

 

ных фурм

 

доменной печи диаметром 6 м охлаж­

I

I

Ось шлаки-

 

дается

двумя

 

рядами

холодильников

 

~іои летки

 

(48 шт.)

и

футерован

 

углеродистыми

 

/ г " — ФбООО-п

блоками. Со дня пуска печи ремонт

 

Ось чугуннойлетка

кладки

горна

не

производился.

Печь

Рис.

17.

Профиль

оборудована

12

воздушными

фурмами

доменной печи № 3

диаметром 190 мм (кроме 1-й и

12-й —

Донецкого

метал­

по 160 мм),

одной

 

шлаковой

 

и

одной

лургического

за­

чугунной

летками,

расположенными

 

 

вода.

 

под углом

 

30°

и

выдающими

 

продук­

 

 

 

 

 

ты плавки на общий литейный двор

Для

подогрева

дутья

имеются

три

воздухонагревателя

оощеи

площа­

дью

насадки

55 000 м2,

обеспечивающие

нагрев

дутья

до 1100° С.

 

Последний

капитальный

ремонт

печи

II

раз­

ряда был произведен в марте 1971 г.

Были заменены засып­

ной аппарат,

кладка

шахты

и часть

холодильников в ней,

3 4-966

6&

проведены ремонт и ревизия механического, электрического и контрольно-измерительного оборудования. Во время ре­ монта было обнаружено «проседание» защитных сегментов в верхней части шахты. Тем не менее защитные сегменты сме­ щены не были, что, возможно, послужило причиной интенсив­ ного износа кладки в верхней части шахты уже через 3—4 мес. после задувки. Впоследствии износ кладки шахты стаби­ лизировался и не оказывал существенного неблагоприят­ ного влияния на распределение материалов и расход кок­ са. Анализ работы печи в 1968—1972 гг. в периоды с вду­ ванием и без вдувания угля дает основание утверждать, что состояние доменной печи и механического оборудова­ ния в указанные периоды было удовлетворительным и не оказывало существенного влияния на показатели плавки.

До 1969 г. в шихте использовались преимущественно сырые руды Криворожского месторождения, а также в коли­ честве до 200 кг/т чугуна железная руда Лебединского ме­ сторождения КМА. Расход сырого флюса составлял 800— 1000 кг/т чугуна, кокса — 850—900 кг/т чугуна. Пер­ вая опытная плавка чугуна с применением пылеугольного топлива была проведена в октябре — ноябре 1968 г. при

работе доменной печи на сырых

рудах. В 1968

г. в шихту

доменной печи начали

вводить

офлюсованный

агломерат

ЮГОК, доля которого

к концу

года возросла до 90—95%.

В последующие годы шихта доменной печи, по существу, не изменялась и состояла из кокса, агломерата ЮГОК, марганцевой руды, известняка и металлодобавки. С ав­ густа 1972 г. 20—30% агломерата стали заменять окаты­ шами ЦГОК.

Втабл. 7 приведен химический состав агломерата ЮГОК

впериоды проведения опытных плавок. За четыре года хи­ мический состав агломерата ЮГОК принципиально не из­

менился: незначительно

повысилось

содержание

железа

и возросла основность.

Содержание

мелочи менее

5 мм,

как правило, составляет 25—30% (поданным поставщика). В подавляющем большинстве случаев агломерат ЮГОК поступал в бункера доменных печей, минуя рудный двор. В тех же случаях, когда агломерат выгружался в «резерв»— на рудный двор, содержание в нем мелочи при погрузке в бункера доменной печи возрастало до 30—40%. Окаты­ ши имеют более ровный фракционный состав и содержат на 3—4% больше железа при меньшей основности. Все окатыши поступают в печь через рудный двор.

66

Таблица 7

Показатели качества сырья при работе доменной печи с применением пылеугольного топлива

Составляющие шихты

 

 

Время

проведения

ОПЫТОВ

 

Химический состав, %

ноябрь — октябрь 1968 г.

июнь — июль 1969 г.

август —* сентябрь 1970 г.

май — сен­ тябрь 1971 г.

май — сен­ тябрь 1972 г.

 

SiOs

10,6

10,6

9,8

9,64

9,54

 

Al3Og

1,05

1,7

1,12

. 1,34

1,5

 

Fe20 3

66,8

65,0

65,6

65,9

65,5

Агломерат

FeO

11,45

12,1

11,55

12,32

12,18

 

CaO

8,8

8,95

9,05

9,38

10,14

 

MgO

0,50

0,66

0,885

0,42

0,60

 

^ о б щ

55,85

54,9

55,25

56,06

55,32

 

S102

0,95

1,0

1,5

0,43

1,54

 

AI,0,

0,15

0,175

0,235

0,15

0,494

Известняк (в 1971 г.

Fe20 3

0,25

0,125

0,210

0,136

0,372

доломит)

CaO

49,6

52,45

54,4

34,56

53,8

 

MgO

5,40

2,95

0,80

17,8

1,06

 

П.П. n.

43,7

43,93

42,8

46,7

42,46

 

Si02

26,7

19,7

24,3

19,32

23,22

 

Al2Og

2,0

3,5

2,55

1,92

2,12

 

Fe20 8

5,15

3,55

2,79

4,036

4,5

 

Mn

28,5

29,75

28,0

28,56

28,1

Марганцевая руда

CaO

5,05

6,72

6,70

8,14

6,74

карбонатная (нико­

MgO

1,65

1,95

1,55

2,14

1,42

польская)

P A

0,250

0,260

0,357

0,363

0,362

 

 

П. n.n.

17,9

20,35

19,65

22,42

21,08

 

Fe

36,0

2,67

1,90

3,14

3,2

 

Влага

12,7

14,0

12,6

10,53

1 2 , 8

3*

67

В качестве марганцевосодержащего компонента исполь­ зовали карбонатную руду Никопольского месторождения. В качестве металлодобавки в шихту вводили стружку и скрап, часто в равном соотношении. Для офлюсования пу­ стой породы использовали известняк Еленовского место­

рождения. В 1971 г. плавку провели с

использованием

в шихте новотроицкого сырого доломита.

Однако впослед­

ствии от этого флюса отказались из-за имевших место на­

рушений работы горна при повышенном

содержании

в шлаке окиси магния. Расход известняка к

1972 г. сокра­

тился до 100—120 кгіт чугуна вследствие повышения со­ держания железа в шихте и основности агломерата.

До 1969 г. в шихте доменной печи № 3 частично или полностью использовался кокс Донецкого КХЗ. С 1969 г., после перехода печи на агломерат, от применения этого кокса полностью отказались из-за его плохих металлургичес­ ких свойств. В шихту был введен кокс Рутченковского КХЗ.

Кокс Рутченковского КХЗ имеет удовлетворительные

физико-химические свойства

и фракционный состав (табл.

8). За истекшие четыре года незначительно

улучшилась

однородность фракционного

состава

кокса и

повысилось

на 0,02—0,04% содержание

серы. В

остальном качество

кокса существенно не изменилось. Эпизодически

(например,

в июне — июле 1970 г.) отмечались значительные ухудше­ ния качества кокса, вызванные применением лежалых уг­ лей или другими причинами.

Анализ проведенных в СССР и за рубежом плавок показывает, что для вдувания в горн могут успешно исполь­ зоваться самые различные виды углей, в первую очередь, полуантрациты, антрациты и тощие, а также газовые, длин­ нопламенные угли и даже промпродукт с содержанием до

32—40% золы [3, 271.

Теоретические расчеты и опытные плавки подтвержда­ ют, что в современных технологических условиях наибо­ лее целесообразно вдувать в горн доменной печи угли с мак­ симальным содержанием углерода и минимальным — золы,

серы и летучих.

В литературе описаны случаи применения

угольной пыли

грубого фракционного состава (до 10 мм)

и с повышенной

(до 4—8%) влажностью.

Применение та­

кого угля целесообразно с точки зрения

снижения затрат

на его приготовление.

 

В настоящее время, однако, доказано, что в доменной печи наибольший экономический эффект обеспечивается при

68

Таблица 8

Показатели

качества кокса Рутченковского КХЗ

 

при работе

доменной печи с применением пылеугольного топлива

Показатель качества

Октябрь —

Июнь —

Август —

Май —

Май —•

сен­

кокса, %

ноябрь

июль

сентябрь

сентябрь

тябрь

1968 г.

1969 г.

1970 г.

1971 г.

 

 

1972 г.

Технический

 

 

 

 

 

 

анализ:

 

2,55

2,70

3,15

2,58

2,65

влага

 

зольность

9,55

9,4

9,35

9,36

9,55

S

 

1,67

1,63

1,653

1,60

1,71

летучие

 

0,5

0,5

0,5

0,54

0,61

замусоренность

2,50

2,45

2,20

2,18

2,20

Химический

 

 

 

 

 

 

состав золы:

 

37,8

38,7

38,25

38,28

37,2

Si02

 

Fe20 3

 

24,2

22,4

23,4

23,06

21,7

 

31,2

30,2

27,9

25,82

32,0

СаО

 

4,0

4,25

3,7

3,04

3,22

MgO

 

1,25

1,55

1,8

1,62

1,88

Ро°5

 

0,237

0,301

0,441

0,375

0,316

s686

 

0,255

0,286

0,634

0,44

0,832

Feoöiii

 

21,9

20,8

19,55

18,14

22,38

С

 

86,64

86,65

86,61

86,64

86,44

Фракционный состав:

5,05

5,1

5,65

6,02

5,05

>80

 

60—80

 

30,2

29,15

30,4

30,66

30,22

60—40

 

50,9

52,2

51,0

50,38

50,78

40—25

 

11,35

11,1

10,75

10,58

11,5

<25

 

2,5

2,45

2,2

2,18

2,4

Показатель

в малом

78,1

78,35

78,45

78,4

78,4

барабане

 

 

 

 

 

 

 

использовании тонкоизмельченного (даже до 0,025 мм), подсушенного (менее 1% влаги) и горячего пылеугольного топлива (50—100° С). Применение такого топлива обеспе­ чивает наиболее благоприятные условия для его пневмо­ транспорта и сжигания, минимальное изменение темпера­ туры фурменных зон.

В 1968—1970 гг. на Донецком металлургическом заводе для вдувания в горн доменной печи № 3 использовался полуантрацит (ПАРШ — полуантрацит, рядовой штыб) стоимостью 12—14 рубіт (табл. 9). Уголь отвечал основ­ ным технологическим требованиям.

69

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ