- •Отчет по результатам аудита производственных участков оао «сгок», наиболее влияющих на производительность Обогатительной фабрики
- •Обеспечение оф рудой
- •Обеспечение наличия руды на перегрузочных складах в карьере
- •Улучшение технического состояния БелАЗов 75131
- •Оптимизация рабочего времени в течение смены
- •Обеспечение подвоза руды на оф
- •Оптимизация взаимодействия ру, цждт, оф
- •Обеспечение максимально возможной загрузки думпкаров
- •Улучшение технического состояния думпкаров
- •Обеспечение приема руды оф
- •Сокращение простоев ккд
- •Увеличение принимающей способности ксмд
- •Простои ксмд
- •Обеспечение персоналом
- •Обеспечение заполнения бункеров обогащения
- •Наполнение бункеров (в среднем по секции) при проведении испытаний
- •Отслеживание заполнения каждого из бункеров
- •Выход руды из бункеров обогащения
- •Улучшение качества сырой руды
- •Оптимизация взрыва в карьере
- •Улучшение усреднения в карьере
- •Повышение качества дробления руды ксмд
- •Улучшение технического состояния сит грохотов
- •Порядок инспекции и устранения замечаний к состоянию сит грохотов
- •Увеличение производительности участка обогащения
- •Снижение пр-ти 12 мельницы на 30 т по причине выхода скрапа и руды. Соотношение т:ж 12 мельницы не соответствует требованиям стп Снятие нагрузок на мельницы по причине выхода скрапа и руды
- •Улучшение технического состояния оборудования
- •Состояние классификаторов
- •Состояние насосов
- •Состояние бутар головных мельниц
- •Работа пульподелителей
- •Контрольно-измерительные приборы
- •Соблюдение технологии
- •Регламентация контроля технологии
- •Отсутствие поступления информации о технологических параметрах
- •Уровень исполнения технологии персоналом
- •Обеспечение своевременности поступления информации о качестве концентрата
- •Длительность анализа
- •Количество персонала
- •Сбои в механизмах доставки проб
- •Корректность данных по качеству концентрата
- •Повышение скоординированности действий операторов технологических секций
- •Улучшение качества планирования на основе прогноза обогатимости
- •Точность прогноза по обогатимости руды
- •Установление технологически обоснованного уровня производительности
- •Снижение расходного коэффициента
- •Эффективность работы магнитных сепараторов
- •Влага руды и концентрата
- •Расходный коэффициент
- •Увеличение времени работоспособности участка обогащения оф
- •Сокращение длительности внеплановых простоев оборудования
- •Неисправность вала шестерни (срез зубьев)
- •Неисправность гидравлической системы, в т.Ч. Неисправность насосов гидроподпора мельниц
- •Неисправность нижней опоры и металлоконструкций классификатора
- •Неудовлетворительное состояние крепежных элементов мельниц
- •Оптимизация длительности выхода на технологический режим после ремонтов
- •«Ремонтный день»
- •Загрузка мельницы шарами после перефутеровки
- •Сокращение длительности плановых ремонтов
- •Повышение эффективности использования ремонтного времени
- •Картирование планового ремонта линии дробления №6 ксмд оф
- •Отсутствие запасных частей
- •Простои кранов, в т.Ч. Состояние кровли
- •Отсутствие регламента взаимодействия служб во время ремонта
- •Низкопроизводительный инструмент и «кустарные» приспособления
- •Отсутствие использования имеющихся резервных узлов
- •Картирование текущего ремонта оборудования т2 мельницы мшцу 5,5 х 6,5 № 11 оф (02-06.12.2013г.)
- •Улучшение системы планирования ремонтов
- •Выполнение плановых ремонтов оборудования
- •Обеспечение культуры производства и улучшение общего состояние оборудования
- •Улучшение технического состояния конвейеров см-19, см-20
- •Отсутствие мусора после выполнения ремонтных работ
- •Улучшение качества складирования тмц
- •Организация и рационализация помещения ремонтного персонала в цехе
- •Улучшения состояния бункеров обогащения
- •Организация работы с подрядными организациями в области техники безопасности и охраны труда
- •Повышение мотивации персонала оф
- •Основные проблемы, выявленные в ходе аудита.
- •Отсутствие руды на фабрике обогащения:
- •1.2 Низкая производительность участка обогащения
- •Не эффективная система планирования
- •1.3 Не эффективная система мотивации
- •Завышенный расходный коэффициент
- •1.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования:
Корректность данных по качеству концентрата
По данным выходного контроля ОФ ОАО «Стойленский ГОК» и входного контроля лаборатории АГП ОАО «НЛМК» проведен сравнительный анализ содержания Feобщ в железорудном концентрате за 2013г. Отмечено расхождение данных по качеству концентрата (рисунок 3.16). Среднемесячные значения содержания Feобщ в железорудном концентрате по данным ОАО «Стойленский ГОК» выше, чем среднемесячные значения по результатам входного контроля ОАО «НЛМК» на 0,2%.
Рисунок 3.16 – Сравнительный анализ содержания Feобщ в железорудном концентрате
При этом необходимо отметить ненормальный вид частотного распределения (рисунок 3.17) содержания Feобщ в железорудном концентрате по данным ОАО «НЛМК», что может свидетельствовать о некорректности проводимых анализов. Измерение содержания Feобщ в железорудном концентрате на ОАО «Стойленский ГОК» и ОАО «НЛМК» проводят одним и тем же методом титриметрического анализа (титрование) с одинаковой относительной погрешностью.
Рисунок 3.17 – Частотное распределение содержания Feобщ в железорудном концентрате по данным ОАО «Стойленский ГОК» и данным ОАО «НЛМК»
Рекомендации:
– Поработать вопрос установки автоматизированного измерительного комплекса для оценки качества концентрата;
– Подготовить предложения по обеспечению ежечасного отбора проб железорудного концентрата по секциям ОФ с длительность предоставления результатов анализа не более 1 часа;
– Провести контрольный отбор проб на содержание Feобщ в концентрате (сертификатный анализ ОАО «Стойленский ГОК» и входной контроль ОАО «НЛМК») и анализ сходимости полученных данных.
Повышение скоординированности действий операторов технологических секций
Управление производственным процессом четырех технологических секций на участке обогащения осуществляется двумя операторами с двух пультов управления, расположенных в разных местах обогатительной фабрики. Единая система управления технологическими секциями отсутствует. Необходимо отметить, что при возникновении сбоев в работе оборудования, снижения качества концентрата по одной из секций и др. не осуществляется оперативное перераспределение нагрузок между всеми 4-мя технологическими секциями. Кроме того, значительное повышение качества на одной из секций, могло бы быть компенсировано повышением производительности других секций, даже с некоторым снижением качества концентрата с этих секций.
Рекомендации:
– Оптимизировать систему управления технологическими секциями для своевременного перераспределения нагрузок между ними с целью обеспечения максимальной производительности продукции требуемого качества 66,2-66,4% (диспетчерская служба);
– Разработать алгоритм действий оператора (диспетчера) при выборе производительности в зависимости от определяющих факторов (обогатимость руды, качество концентрата, состояние оборудования, используемая схема, технологические параметры процесса и др.). Изменить КПТО оператора;
– Разработать КПТО диспетчера;
– Включить в перечень показателей, используемых для премирования операторов (диспетчеров), машинистов мельниц и насосных установок показатель достижения максимальной производительности с учетом обеспечения содержания железа в концентрате 66,2-66,4%.
