- •Отчет по результатам аудита производственных участков оао «сгок», наиболее влияющих на производительность Обогатительной фабрики
- •Обеспечение оф рудой
- •Обеспечение наличия руды на перегрузочных складах в карьере
- •Улучшение технического состояния БелАЗов 75131
- •Оптимизация рабочего времени в течение смены
- •Обеспечение подвоза руды на оф
- •Оптимизация взаимодействия ру, цждт, оф
- •Обеспечение максимально возможной загрузки думпкаров
- •Улучшение технического состояния думпкаров
- •Обеспечение приема руды оф
- •Сокращение простоев ккд
- •Увеличение принимающей способности ксмд
- •Простои ксмд
- •Обеспечение персоналом
- •Обеспечение заполнения бункеров обогащения
- •Наполнение бункеров (в среднем по секции) при проведении испытаний
- •Отслеживание заполнения каждого из бункеров
- •Выход руды из бункеров обогащения
- •Улучшение качества сырой руды
- •Оптимизация взрыва в карьере
- •Улучшение усреднения в карьере
- •Повышение качества дробления руды ксмд
- •Улучшение технического состояния сит грохотов
- •Порядок инспекции и устранения замечаний к состоянию сит грохотов
- •Увеличение производительности участка обогащения
- •Снижение пр-ти 12 мельницы на 30 т по причине выхода скрапа и руды. Соотношение т:ж 12 мельницы не соответствует требованиям стп Снятие нагрузок на мельницы по причине выхода скрапа и руды
- •Улучшение технического состояния оборудования
- •Состояние классификаторов
- •Состояние насосов
- •Состояние бутар головных мельниц
- •Работа пульподелителей
- •Контрольно-измерительные приборы
- •Соблюдение технологии
- •Регламентация контроля технологии
- •Отсутствие поступления информации о технологических параметрах
- •Уровень исполнения технологии персоналом
- •Обеспечение своевременности поступления информации о качестве концентрата
- •Длительность анализа
- •Количество персонала
- •Сбои в механизмах доставки проб
- •Корректность данных по качеству концентрата
- •Повышение скоординированности действий операторов технологических секций
- •Улучшение качества планирования на основе прогноза обогатимости
- •Точность прогноза по обогатимости руды
- •Установление технологически обоснованного уровня производительности
- •Снижение расходного коэффициента
- •Эффективность работы магнитных сепараторов
- •Влага руды и концентрата
- •Расходный коэффициент
- •Увеличение времени работоспособности участка обогащения оф
- •Сокращение длительности внеплановых простоев оборудования
- •Неисправность вала шестерни (срез зубьев)
- •Неисправность гидравлической системы, в т.Ч. Неисправность насосов гидроподпора мельниц
- •Неисправность нижней опоры и металлоконструкций классификатора
- •Неудовлетворительное состояние крепежных элементов мельниц
- •Оптимизация длительности выхода на технологический режим после ремонтов
- •«Ремонтный день»
- •Загрузка мельницы шарами после перефутеровки
- •Сокращение длительности плановых ремонтов
- •Повышение эффективности использования ремонтного времени
- •Картирование планового ремонта линии дробления №6 ксмд оф
- •Отсутствие запасных частей
- •Простои кранов, в т.Ч. Состояние кровли
- •Отсутствие регламента взаимодействия служб во время ремонта
- •Низкопроизводительный инструмент и «кустарные» приспособления
- •Отсутствие использования имеющихся резервных узлов
- •Картирование текущего ремонта оборудования т2 мельницы мшцу 5,5 х 6,5 № 11 оф (02-06.12.2013г.)
- •Улучшение системы планирования ремонтов
- •Выполнение плановых ремонтов оборудования
- •Обеспечение культуры производства и улучшение общего состояние оборудования
- •Улучшение технического состояния конвейеров см-19, см-20
- •Отсутствие мусора после выполнения ремонтных работ
- •Улучшение качества складирования тмц
- •Организация и рационализация помещения ремонтного персонала в цехе
- •Улучшения состояния бункеров обогащения
- •Организация работы с подрядными организациями в области техники безопасности и охраны труда
- •Повышение мотивации персонала оф
- •Основные проблемы, выявленные в ходе аудита.
- •Отсутствие руды на фабрике обогащения:
- •1.2 Низкая производительность участка обогащения
- •Не эффективная система планирования
- •1.3 Не эффективная система мотивации
- •Завышенный расходный коэффициент
- •1.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования:
Увеличение производительности участка обогащения
Производительность участка обогащения в первую очередь определяется производительностью технологических секций по исходной руде
В процессе производства оператор участка обогащения посредством регулирования нагрузок на мельницы 1 стадии измельчения решает задачу по достижению необходимого качества концентрата в зависимости от обогатимости поступающей на ОФ руды и качества концентрата секции..
График содержания железа общего в концентрате (данный параметр является показателем качества годной продукции) при различной обогатимости исходной руды по данным о работе фабрики обогащения СГОКа за 2013 год представлена на рисунке 3.1.
Целевой уровень качества концентрата
Резерв по повышению производительности
Рисунок 3.1 – График содержания железа в концентрате при различной обогатимости
При целевом значении содержания железа в концентрате в интервале 66,2-66,4%, более 57,7 % всех замеров железа в концентрате независимо от показателя обогатимости выходят за зеленую область на рисунке 3.1, что свидетельствует о наличии потенциала повышения производительности мельниц 1-й стадии измельчения, без нарушения требований к готовому продукту.
С целью выявления проблем, которые не позволяют достичь максимальной производительности, проведен промышленный эксперимент.
Производственные испытания работы оборудования участка дробления и обогащения ОФ проводились 22.10.2013 с использованием руды с содержанием Feобщ =35,37%, Feмагн =28,56%, обогатимостью 68.2% и 22.11.2013 с использованием руды с содержанием Feобщ= 34,9%, Feмагн = 29,49, обогатимостью 67.9%.
22.10.2013г на момент начала проведения промышленных испытаний было обеспечено наполнение бункеров среднего, мелкого дробления и 1-2 секции обогащения свыше 60%. В течение проведения испытаний было организовано взятие пробы для проведения химического анализа концентрата на выходе из 1-2 секции с интервалом 30 мин.
После отбора проб на выходе из каждой секции 1-2, результаты химического анализа предоставлялись операторам пульта управления секций обогащения ОФ через 30-40 мин.
Мониторинг работы бункеров ККД, дробилок КСМД, бункеров участка обогащения, мельниц 1-й стадии измельчения (головных) на технологических секциях №1-4, действий машинистов мельниц, а также отбор проб УТК осуществлялся в течение производственной смены.
Согласно программе проведения промышленных испытаний при изменении качественного показателя – процента железа в концентрате на 0,1% относительно 66.3% требовалось осуществлять подъем (снижение) производительности на 7 т/ч.
Снижение пр-ти 12 мельницы на 30 т по причине выхода скрапа и руды. Соотношение т:ж 12 мельницы не соответствует требованиям стп Снятие нагрузок на мельницы по причине выхода скрапа и руды
Рисунок 3.2 – Динамика изменения суммарной производительности головных мельниц 1 технологической секции
Тем не менее, в соответствии с рисунком 3.2. на определенных участках повышения содержания железа в концентрате не наблюдается повышения производительности ОФ по причине влияния работоспособности основных узлов и механизмов на производственный процесс в ходе промышленного эксперимента. Средние достигнутые производительности секций 1-4 секции, в период проведения испытаний и потенциальные значения производительности при удержании содержания железа в концентрате на уровне 66,0-66,3% представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Средние производительности секций 1-4 секции 22.10.2013
Мельница |
Фактическая производительность, т/ч (22.10.2013 смена 2) |
Суммарная фактическая производительность на секцию, т/ч |
Потенциальная производительность, т/ч |
Δ, т/ч |
Fe общ в конц |
11 |
482,5 |
865 |
876,2 |
11,2 |
66,38 |
12 |
382,5 |
||||
21 |
457,5 |
935 |
935 |
0 |
66,2 |
22 |
477,5 |
||||
31 |
461,25 |
923,75 |
923,75 |
0 |
66,13 |
32 |
462,5 |
||||
41 |
588,75 |
1178,75 |
1213,75 |
35 |
66,55 |
42 |
590 |
При работе в смене 2 22.10.2013г. на потенциальной расчетной производительности можно было бы произвести 369,6 т концентрата удовлетворительного качества (Fe общ 66,0-66,3) дополнительно.
Согласно программе проведения промышленных испытаний при изменении качественного показателя – процента железа в концентрате на 0,1% относительно интервала 66,0-66.3% требовалось осуществлять подъем (снижение) производительности на 7 т/ч.
При повторном опробовании в смене 2 22.11.2013г. можно было бы произвести 134,4 т концентрата удовлетворительного качества (Fe общ 66,0-66,3) дополнительно (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Средние производительности секций 1-4 секции 22.11.2013
Мельница |
Фактическая производительность, т/ч (22.11.2013 смена 2) |
Суммарная фактическая производительность на секцию, т/ч |
Потенциальная производительность, т/ч |
Δ, т/ч |
Fe общ в конц |
11 |
441,25 |
848,75 |
819,35 |
-29,40 |
65,79% |
12 |
407,50 |
||||
21 |
418,75 |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
66,06% |
22 |
436,25 |
||||
31 |
436,25 |
875,00 |
875,00 |
0,00 |
66,20% |
32 |
438,75 |
||||
41 |
518,75 |
1 032,50 |
1 078,70 |
46,20 |
66,63% |
41 |
513,75 |
Также отмечен некорректный ввод данных по весу руды, поступившего в мельницу, оператором в смене 1 22.11.2013г, что привело к некорректному расчету производительности головных мельниц (занижение производительности).
Оператор в процессе работы изменяет нагрузки на мельницы с помощью задатчика автоматического управления загрузки мельницы. При этом точная регулировка затруднена по причине «грубой» цены деления. (рисунок 3.3).
Рисунок 3.3 – Задатчик автоматического управления загрузки мельницы
Основными факторами, определяющими производительность участка обогащения являются:
– состояние и работоспособность основного и вспомогательного оборудования участка обогащения;
– соблюдение технологического режима;
– качество усреднения исходной руды в бункерах ОФ;
– оперативность и корректность экспресс-анализов УТК;
– скоординированность работы операторов;
– качество планирования целевых показателей по производительности.
