книги из ГПНТБ / Шотин В.С. Повышение стойкости футеровки мартеновских печей из опыта работы Челябинского металлургического завода
.pdfна шарнире позволила отдельным его частям изменяться независимо от других. Это мероприятие повысило стой кость свода еще на 11 плавок.
Большое значение для повышения стойкости свода имело улучшение организации факела. Наблюдения по казали, что при проектном расположении кислородных фурм зона высокотемпературного горения находится в верхней части факела. Изменение угла наклона кисло родных фурм с 8 до 13—14° и бокового их скрещивания с 8 до 13° с одновременным понижением выходного сече ния кессона над лещадью с 300 до 150 мм способствовало перемещению высокотемпературной зоны в нижнюю часть факела. Тепловой поток на ванну увеличился, а на свод уменьшился. Стойкость свода повысилась на 56 плавок.
Впоследние годы отмечается некоторое увеличение тепловых нагрузок печей с учетом газовыделения из ван ны. Для службы сводов важно, чтобы под сводом не было восстановительной атмосферы. Чередование окислитель ных и восстановительных газов вызывает перерождение окислов железа в огнеупорах и, как следствие, объем ные изменения и скалывание кирпича.
В1963 году подача вентиляторного воздуха по перио дам плавки была увеличена с таким расчетом, чтобы в продуктах горения у отводящей головки печи содержа ние кислорода составляло 3%, а под сводом окись угле рода практически отсутствовала. Одновременно был уже сточен контроль за давлением в рабочем пространстве печи (оптимальное давление под сводом до 4 мм водя ного столба). Отработки воздушного режима и подсводо вого давления удлинили кампанию печей еще на 45 пла
вок, Наблюдения показали, что при перегреве выше 1750°
из свода начинают выплавляться легкоплавкие соедине
60
ния, в состав которых входит более 20% окислов железа. Кроме того, при этих температурах ускоряется проникно вение окислов железа вглубь огнеупоров, увеличивается толщина разбухшего внутреннего слоя, который при ох лаждении легко скалывается от основной массы кирпича. Для предотвращения перегрева в цехе внедряется конт роль за температурой свода с помощью специальных тер мозондов периодического действия. Скорость износа сво
дов заметно снизилась.
Однако дальнейшее повышение стойкости сводов сдер живалось службой нижнего строения печи, не обеспечи вающего увеличения межремонтного периода из-за зарастания вертикальных каналов настылями, заноса шлаковиков и регенераторов, обрушения арок вертикаль ных каналов. Переход с двух промежуточных ремонтов низа печи (IV категория) на три нежелателен, так как даже при правильном охлаждении и разогреве кладка
свода скалывается примерно на 30 мм.
Для удлинения межремонтного периода печей измени ли кладку поднасадочных устройств. По первоначально му проекту эти арки выполняли из кирпича толщиной 113 мм с расстоянием между рядами 300 мм, а насадки соответственно 75 и 230 мм. При этом ячейки нижних ря дов насадки перекрывали наполовину проходное сечение
кирпичей поднасадочных арок.
В процессе эксплуатации и на промежуточных ремон тах, когда заменяли верхние ряды насадок, эти ячейки забивались плавильной пылью и боем отработанного кирпича, а очистить их было невозможно. Для устранения этого толщину кирпича в поднасадочных арках умень шили со 113 до 75 мм, а их шаг — до 230 мм. Одновремен но для устранения преждевременного заноса поднасадоч ного пространства плавильной пылью увеличили его объ ем за счет изменения высоты этих каналов с 1500 до
61
1800 мм. Регулярно проводится поддувка воздуха и об мывка водой под давлением 15—17 атм воздушных на садок в течение кампании печи по своду.
Наблюдения показали, что усиленный износ насадок происходит из-за неравномерного распределения продук тов горения по сечению насадки. Для снижения скорости отходящих газов и равномерного распределения их по насадке окно, соединяющее шлаковик и регенератор, бы ло увеличено с 1350 до 1600 мм, с одновременным подня тием сводов регенераторов на 200—300 мм. В результате улучшилась тепловая работа насадок печи, повысился нагрев воздуха и уменьшился расход топлива.
Для обеспечения межремонтного периода 270—300 плавок (между ремонтами IV разряда) своды шлаковиков подняли на 200—500 мм с увеличением их объема на 8—12%. Для устранения подсосов воздуха и образования настылей вертикальные каналы стали тщательно уплот нять и торкретировать.
Стоимость магнезито-хромитовых огнеупоров главного свода составляет значительную долю расходов на эксплу атацию мартеновских печей. От ее стойкости существенно зависит и производительность агрегатов. Все это требует изыскания путей дальнейшего повышения стойкости фу теровки печей.
Для дальнейшего повышения стойкости главных сво* дов мартеновских печей цеха намечено провести следую щие мероприятия.
Для полного устранения коробления свода необходи ма еще более слабая наборка кирпича, а следовательно специальное подвешивание замков. Перспективным явля ется и применение ящичных сводов, в которых за счет ряда более длинных кирпичей их подвеска вынесена из зоны высоких температур и пластина со штырем не долж на перегорать до полного износа огнеупоров. В проведен
ия
ных на заводе опытах такая конструкция не теряла строительной прочности до остаточной толщины кирпича 70—80 мм.
Однако условия обдувки сводов резко ухудшаются, необходимой становится установка более сложной сдув- но-вытяжной конструкции для уборки пыли. Есть еще значительные резервы и в улучшении ухода за печами.
Необходимо отметить, что в зарубежной практике так же уделяется большое внимание разгрузке свода от воз никающих в процессе разогрева и эксплуатации в магне зито-хромитовых кирпичах распорных усилий. Так, в США («Экспресс-информация, Черная металлургия», 1960, вып. 46, № 250) успешно опробован свод мартенов ской печи с подвеской всех кирпичей к балкам, которые могут поворачиваться у закрепленного конца. Благодаря саморегулированию положения арок усилия в таком сво де составляют только 20% от обычных.
В Англии («Экспресс-информация, Черная металлур гия», 1960, вып. 41, № 220) проводились измерения напря жений и растрескивания кирпича в сводах трех конструк ций при следующих режимах:
—выдержка при температуре 1700° в течение 24 ча
сов;
—изменения температуры в интервале от 1700 до 1100°, причем каждый из 12 циклов длился по 2 часа.
Испытания проводились с насыщением «горячей» по
верхности кирпичей окислами железа и без обдувки. Конструкция свода «А» имела ребристые кольца, пя
товые кирпичи опирались на пружины. Припуск на рас ширение свода в продольном направлении составлял 8%. Свод «А» имел более высокую начальную нагрузку по внешней «холодной» стороне, а при нагреве до 1700° напряжения переместились к внутренней «горячей» его поверхности:
63
Место замера усилий |
Нагрузка, кг |
||
в холостом |
при 1700° |
||
|
|||
|
состоянии |
|
|
Наружная поверхность |
485 |
189 |
|
Внутренняя поверхность |
110 |
780 |
|
Сумма 1 |
595 |
| 969 |
|
При общем росте нагрузок в своде почти на 50% в наружной поверхности они уменьшились в 2,6 раза, а по внутренней — возросли более чем в 7 раз. Рост нагрузок на подпятовые балки с 12 до 20 т привел к сжатию пру жин на 19—25 мм. При нагреве и охлаждении свода на грузки изменялись пропорционально его температуре.
При испытаниях свода с постоянной температурой ни какого растрескивания кирпичей не наблюдалось (ин декс скалывания 1,0). При нагреве и охлаждении растре скивание магнезито-хромитового кирпича составило 1,8 без обдувки и 2,2 — с подачей окислов железа на его поверхность. Насыщение горячей поверхности кирпичей существенно увеличило не только скалывание кирпичей, но и перераспределение усилий в них. По наружной по верхности они уменьшились с 495 до 35 кг (в 14,3 раза), а по внутренней возросли с 29 до 816 кг (в 29,5 раза).
Конструкция свода «Б» более жестко крепилась при монтаже и не имела припуска на расширение в продоль ном направлении. В этом случае индекс растрескивания кирпичей при насыщении окислами железа возрос уже не на 0,4, как в конструкции «А», а на 0,7, т. е. в два раза.
В конструкции свода «В» свод опирался, как обычно, на неподвижные пятовые балки и жестко крепился в про дольном направлении. Отсутствие любых припусков на
расширение кирпича увеличило его |
растрескивание при |
|
температурных изменениях до |
2,2 |
(без обдувки) и 2,3 |
(с обдувкой окислами железа), |
хотя перераспределение |
|
64
нагрузок между внутренней и наружной поверхностями кирпича в этом случае оказалось самым низким.
Эти исследования очень убедительно подтверждают правильность всех наших мероприятий по разгрузке сво довых усилий, снижению нагрева и насыщения магнези то-хромитовых кирпичей окислами железа. Отмечается также повышение стойкости свода с увеличением стрелы подъема и в особенности его высоты. Опробование кон струкции свода с опорой пятовых его кирпичей на пру жины может оказаться весьма целесообразным и на оте чественных заводах.
Положительной может оказаться и наборка свода че редующимися рядами магнезитового и магнезито-хроми тового кирпича («Экспресс-информация, Черная метал лургия», 1960, вып. 41, № 221). Идея такой кладки за ключается в том, что магнезитовый кирпич при высокой температуре сжимается и спекается, а магнезито-хроми товый, наоборот, растет при поглощении окислов желе за. Практика показывает, что в таком смешанном своде резко уменьшаются распорные усилия и растрескивание, а строительная прочность остается достаточной даже до 51 мм остаточной его толщины.
Повышение стойкости свода мартеновских печей, как показывает зарубежная практика, достигается и при си стематическом поддержании рабочей его толщины за счет внутреннего торкретирования («заправки»). В при меняемой для этой цели торкретпушке (рис. 10) нагне таемый огнеупорный материал поступает в смеситель, а оттуда через шланг и наконечник забрасывается в печь. Мощность пушки достаточна для заброски в любое место футеровки печи в течение нескольких минут 0,6 ж3 запра вочной массы весом около 1 г («Экспресс-информация, Черная металлургия», 1957, вып. № 29, № 134).
На одном из заводов США сплошное торкретирование
65
сводов (расход огнеупорной массы составил 3 кг/т) 340- и 245-тонных мартеновских печей, работающих с продув кой ванны кислородом, повысило их стойкость до 539 и 572 плавок, а 145-тонных — 636 плавок. Аналогичное ме роприятие позволило на другом заводе повысить сред нюю стойкость 360-тонных печей с 274 плавок в 1961 году до 502 — в 1962 году, а 180-тонных — с 380 до 77? плавок. Стойкость стен при торкретировании повысилась с 400— 500 до 958 плавок. Проведение этой операции позволяет, кроме всего прочего, строго соблюдать графики ремонта печей и снизить их простои на ремонтах («Обзор зару бежной литературы и информационных материалов», ЦИИН ЧМ, 1963, № 46-И; № 52-И).
Хотя приведенные в этих и других материалах дан ные по стойкости сводов и уступают достигнутым на на ших агрегатах, применение торкретирования футеровки мартеновских печей на отечественных заводах представ ляет безусловный интерес.
Многое должны сделать и огнеупорщики саткинского завода «Магнезит» — повысить качественные характери стики и однородность свойств сводовых изделий, расши рить их сортамент. Давно уже назрел вопрос и комплект ной поставки всех требуемых марок кирпичей, что исклю чило бы подтесывание огнеупоров, увеличение числа соединительных прокладок и другие вредные половинча тые решения. Удельный вес более стойких в службе сво да периклазошпинелидных кирпичей необходимо' повы сить до 100%. Не решен и вопрос поставки форстеритового кирпича, без которого насадки регенераторов не выдерживают полного срока службы свода и печь при ходится преждевременно останавливать на ремонт.
Решение этих вопросов позволит повысить уже в бли жайшее время стойкость сводов мартеновских печей на шего цеха до 1000 и более плавок.
67
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯУДЕШЕВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТАЛИ
За последние годы коллектив нашего мартеновского цеха добился значительного улучшения своих технико экономических показателей. Достаточно отметить, что за семилетие себестоимость каждой тонны стали, несмотря на усложнение ее сортамента, снизилась на 3 руб. 34 коп. Сумма немалая. Даже по сравнению со скорректирован ными плановыми показателями в 1963 году цех получил экономию 459,7 тысячи рублей.
За пять месяцев 1965 года средняя продолжительность плавок по цеху по сравнению с предыдущим годом сок ращена еще на 18 минут, а расход условного топлива уменьшен на 10,1 кг/т. До рекордно низких значений сни
зились и |
потери |
от брака — 0,52% |
в январе; |
0,38% в |
феврале; |
0,39% |
в марте; 0,41% в |
апреле и |
лишь в |
мае 0,69%. |
|
|
|
|
Вопрос удешевления производства стали находится в центре внимания всего коллектива. Сейчас уже не обой тись без повышения экономических знаний не только ин женерно-технических работников, но и всех рабочих.
68
Поэтому изучение вопросов хозяйственной деятельности цеха, снижения издержек производства введено в прог рамму школ коммунистического труда. Воспитанию вкуса к экономике способствует постоянно действующее произ водственное совещание цеха, общественное бюро эконо мического анализа, бюро нормирования и конструктор ское.
Общественное бюро экономического анализа (ОБЭА), представляющее все категории трудящихся цеха, дейст вует уже более четырех лет. В его составе 20 человек. Одна из главных задач бюро — довести итоги работы коллектива до каждого, привлечение к поискам новых резервов. Так, одно время в цехе крайне нерационально расходовали ферромарганец. Только в 1962 году его пе рерасход составил около 1000 т. Все это тяжелым бреме нем ложилось на себестоимость стали. На заседании ОБЭА было решено при выплавке среднеуглеродистых сталей присаживать ферромарганец для раскисления ме талла не в печь, а в ковш при выпуске плавок. Внедрение же в жизнь этого решения члены бюро взяли на себя. Результат — систематическая экономия этого ценного ферросплава по сравнению с плановой нормой расхода. Предложенное ОБЭА применение отходов дефицитных и дорогостоящих никеля и молибдена дало цеху экономию
около 220 тысяч рублей в год.
Долгое время мартеновская печь № 1 работала не удовлетворительно— затягивались плавки, перерасходо валось топливо. Общественное бюро экономического ана лиза не могло с этим примириться. Проведенное по его предложению обследование выявило дефекты в состоя нии печи, качестве горения топлива, режиме давления и реверсировании факела. Разработка и внедрение рацио нального теплового режима печи повысили ее произвоДительность на 1,7%, сократили расход топлива на 11%
69
