книги из ГПНТБ / Шотин В.С. Повышение стойкости футеровки мартеновских печей из опыта работы Челябинского металлургического завода
.pdfдальнейшем нормальное проведение технологического процесса на каждой плавке. Длительность этого периода определяется не только состоянием подины и откосов пе чи после выпуска плавки, но и правильной организацией труда бригады сталеваров и параллельным выполнением отдельных операций.
Представленный на рис. 1 фотохронометражный гра фик заправки печей передовыми бригадами сталеваров показывает, что еще до полного схода металла обеспечи вается почти полная проброска шлакового пояса откосов магнезитовым порошком вручную. Для ускорения этой операции привлекаются свободные в данный момент под ручные с других печей, а также специальная бригада заправщиков. При ручной заправке применяется кольце вая организация движения рабочих друг за другом с та ким расчетом, что когда один из них забрасывает магне зитовый порошок, другой уже стоит за ним с полной ло патой.
После выпуска плавки в ковш (при нормальной раз делке сталевыпускного отверстия — обычно через 10—11 минут с момента появления металла в желобе) вместе со сталеваром осматриваем печь, а при необходимости бы стро организуем выдувку шлакометаллических остатков из отдельных обнижений и ям кислородом или сжатым воздухом.
Трубы со шлангами до недавнего времени соединя лись на резьбе. Во время очистки труба разогревалась и заклинивала соединение, при этом замена деформирован ной трубы требовала специального инструмента и зна чительного количества времени (зачастую 5—10 минут). Применение несложного соединения (рис. 2) позволяет осуществлять замену труб за 0,5—1 минуту и тем самым сокращает общую длительность заправки и улучшает ка чество очистки подины печей.
10
к |
Операции Завалоч. |
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , |
м и н . |
итого |
|
п]п |
Выписк плавки |
о т 1 |
2 3 Ц 5 6 7 8 9 /0 // 12/3 /У 15 /6 /7 |
/8 1920 21 22 23 2У 25 26 27 |
мин. |
/ |
Ъ |
|
|
10 |
|
2 |
Затвручнмгн.порош* |
|
|
2 |
|
|
|
а |
ш |
|
2 |
|
|
3 |
|
2 |
|
|
|
2 |
Б2 |
|
2 |
3 Завалка!я агломерата |
1 |
т |
|
2 |
|
3 |
|
/ |
|||
4 Сушкастлотерстия |
3 |
|
|
3 |
|
5 |
Запртшинойдотптf |
5 |
|
|
2 |
|
|
ц |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
/ |
|
|
2 |
|
|
Рис. |
1. График заправки мартеновских |
печей |
|
Очистка подины кислородом (или сжатым воздухом) связана не только с затратой значительных физических усилий, но и с необходимостью определенного навыка, так как при давлении газов свыше 5 ати возникает зна чительная реактивная отдача. Для уменьшения отдачи
конец трубки должен находиться |
на расстоянии 200— |
|||||||
|
300 мм от поверхности шлака |
|||||||
|
или металла. Для уменьшения |
|||||||
|
их |
разбрызгивания |
газовую |
|||||
|
струю следует направлять не |
|||||||
|
сколько |
выше, |
в дальний ко |
|||||
|
нец застоя. При |
выдувке конец |
||||||
|
трубы надо слегка покачивать, |
|||||||
|
как |
бы |
подгоняя |
удаляемые |
||||
|
шлак и металл по направле |
|||||||
|
нию к |
краям |
обнижений |
и к |
||||
|
сталевыпускному отверстию. |
|||||||
|
|
Практика показала, что наи |
||||||
Рис. 2. Соединение труб |
большее |
сокращение |
длитель |
|||||
ности |
очистки |
подины |
дает |
|||||
накидными гайками: |
одновременное |
использование |
||||||
1 — жаропрочные трубы; 2 — со |
||||||||
единение труб и патрубков с по |
трех труб. Металл |
и шлак, уда |
||||||
мощью накидных гаек; 3 — пнев |
ленные |
с |
участков откосов и |
|||||
мошланги |
||||||||
|
подины, расположенных против |
|||||||
крайних окон, концентрируются |
в средней |
части |
печи, |
|||||
после чего, а иногда и одновременно, выдуваются одной
трубой через отверстие.
Применение для очистки подины кислорода позволяет не только выдувать металл, но и сжигать его. При этом развивается высокая температура и шлак становится жидкоподвижным, что также способствует более полному и легкому его удалению. Во время очистки кислородом легко срезаются все бугры и другие неровности на по дине.
12
При использовании для очистки подин обычных же лезных труб подача топлива в печь, как правило, прекра щалась совсем из-за быстрой их деформации и сгорания. Применение для этой цели труб из жаропрочных сталей позволяет почти полностью избежать затраты времени на систематическое их охлаждение и правку, а также замену.
При нормальном состоянии подины и четкой органи зации ручной заправки откосов на 14 минуте через сред нее окно заваливается Г мульда агломерата и закрыва ется сталевыпускное отверстие увлажненным магнезито вым порошком. После этого при пониженной подаче воздуха производится заправка задней стенки и откосов молотым доломитом с помощью заправочной машины ленточного типа, передвигающейся по рельсам вдоль фронта печей (2 машины на 6 печей). При заправке боко вых и передних стенок для изменения траектории полета материалов используется отражательная ложка. Через 26—28 минут печь обычно готова к завалке шихты.
Длительность всей операции заметно сокращается в цехе благодаря предварительной (в течение 5—8 минут) заправке задних стенок выше уровня шлака доломитом еще в период кипения ванны.
Необходимо отметить, что в связи с улучшением со стояния подины в последнее время продолжительность заправки печей заметно сократилась. Если еще два-три года назад эта операция продолжалась зачастую 35—45 минут и даже больше, то в 1964 году она занимала уже в среднем 29 минут. За пять месяцев 1965 года длитель ность заправки уменьшилась до 24 минут (нормативная продолжительность 27 минут), а на печах № 1 и № 3 первого блока — соответственно 22 и 23 минуты. Сейчас уже реально можно ставить задачу сокращения этой опе рации на всех печах цеха до 20 минут и даже меньше при обеспечении цеха обожженным доломитом.
13
Особенностью рассматриваемого периода является не обходимость хорошего осмотра печи и качественной ее заправки. Это вынуждает снижать тепловую нагрузку и давление в печи, вызывая подстуживание подины и на садок регенераторов. В результате, как показывает ана лиз результатов работы Нижне-Тагильского и Кузнецко го металлургических комбинатов, удлинение заправки ведет к втрое большему удлинению всей плавки. Поэтому потеря на этой операции только 10 минут удлиняет всю плавку на целых полчаса, наверстать которые в дальней шем очень трудно.
Как показало исследование работы мартеновского це ха одного из южных заводов, проводившееся с примене нием методов математической статистики, зависимость продолжительности плавки от длительности отдельных ее периодов выражается следующей формулой:
Т - 1+ 1,1 tx+ 1,312 + |
0,818 + 0,814 + |
1,015, |
где T — общая продолжительность плавки, час; |
||
ti, i2, t3, t4, ts — соответственно |
длительность |
заправки, |
завалки, прогрева, плавления и доводки, час. Сокращение заправки на единицу времени сокращает
продолжительность плавки на этом заводе на 1,1 едини цы, а завалки — даже на 1,3 единицы. Понятно поэтому, что сокращение этих периодов в результате более рацио нальной организации труда — важный резерв повышения производительности печей и снижения себестоимости стали.
2.Поиски путей повышения стойкости подины
Подина является наиболее ответственной частью мар теновской печи, работающей в условиях высоких и пе ременных температур, физико-химического воздействия
14
жидкого металла и шлака, а также значительных дина мических и статических нагрузок.
Состояние подины, особенно ее верхнего рабочего слоя, определяет надежность работы печи, существенно влияет на ее производительность и качество выплавляе мого металла. Однако, несмотря на исключительную важность исследования процессов формирования и служ бы рабочего слоя подины, длительное время не прида валось должного значения рациональному подбору зернового и химического состава исходных материалов.
Еще несколько лет назад среди металлургов бытова ло мнение о необходимости применения крупнозернистых огнеупорных материалов для наварки или ремонта поди ны мартеновских печей. Для наварки подин на всех металлургических заводах применяли смесь магне зитового порошка с размером зерен 2—8 мм и значи тельного количества флюсующей добавки мартеновского шлака.
Наваривание подины производилось тонкими слоями, в соответствии с существовавшим в течение длительного времени глубоко укоренившимся представлением, по которому должна быть тщательно проварена вся масса магнезита, образующая толщу подины. На это уходило обычно от 100 до 140 часов и более. В дальнейшем прак тикой эксплуатации таких подин было установлено вред ное влияние на их стойкость отдельных компонентов шлака, в особенности кремнезема.
В дальнейшем, по опыту Кузнецкого комбината, в ка честве спекающей добавки стали использовать более чи стую по сравнению со шлаком прокатную окалину. Одно временно с этим отказались и от многослойных наварок (6—12 слоев и более), ошлакование которых затягивало простои печей и требовало значительных затрат тяжело го физического труда. Длительность наварки подин со
15
кратилась при этом в три-четыре раза. Еще более пер спективными оказались результаты исследований и прак тики создания и ремонта подин мартеновских печей в по следние годы, приведшие к полному отказу от применения флюсующих добавок и крупнозернистых материалов.
На Челябинском металлургическом заводе, начиная с 1960 года, проводилась работа по установлению опти мального химического и гранулометрического состава магнезитовых порошков. Уже на первом ее этапе было
установлено, что:
а) по сроку службы и продолжительности ремонта подин лучшие показатели получаются при применении не порошка МПК, а более мелких — МПМ, МПЭГ1, МПМЗ (табл. 3), обеспечивающих хорошую спекаемость и более плотную укладку зерен;
б) химический состав магнезитового порошка при ко лебаниях содержания MgO в пределах 78—92% и СаО— 5—12,5% практически не оказывает влияния на стой
кость подин.
До 1961 года наварка новой подины производилась магнезитовым порошком марки МПЭ («Экстра») в три слоя с последующими прогревами и ошлакованием про катной окалиной. Наименьшая продолжительность этой операции составляла 28 часов. Ремонт подины произво дился в течение 5—7 часов подсыпкой в два слоя круп ного порошка марки МПК. Применение же более мелко го магнезитового порошка и засыпка его одним слоем позволили производить наварку подины уже за 8—12 ча сов, а ее ремонт за 5—5,5 часа и тем самым снизить про стои мартеновских печей в 1961 году в среднем по цеху на 1,65%. Это было уже серьезным достижением.
Аналогичные исследования и опыты проводились в эти же годы на Серовском, Нижне-Тагильском, Кузнец ком и Магнитогорском металлургических комбинатах.
16
I
\
6?s?
|
|
|
Т а б л и ц а 3 |
|
|
Характеристика магнезитовых порошков |
|||
Показатели |
|
|
Марки |
|
МПК |
мпм |
МПЭ („Экстра") |
||
|
||||
Зерновой состав, % до 2 мм < 40 |
до 2 мм < 75 |
до 0,8 мм < 1 5 |
||
|
2—15 мм > 60 |
2—15 мм > 25 |
0,8—8 мм >75 |
|
|
в т. ч. свыше |
в т. ч. более |
8— 10 мм < 10 |
|
|
15 мм < 6 |
15 мм < 3 |
|
|
Химический |
MgO - 8 5 |
S i0 2— 5,0 |
MgO — 88 |
|
состав, % |
СаО — 6,0 |
ппп — 0,6 |
СаО — 4,0 |
|
|
мпэп |
мпмз |
|
|
Зерновой состав, % до 0,8 мм < 30—35 более 0,8 |
10 |
|||
|
8—10 мм < 10 |
более 3 мм < 1 |
||
|
в т. ч. более |
|
|
|
|
10 мм < 3 |
|
|
|
Химический |
Si02— 4,0 |
MgO — 88 |
|
|
состав, % |
ппп — 0,6 |
Si0 2—5,0 |
|
|
|
|
СаО — 3,0 |
|
|
|
|
ппп — 0,6 |
|
|
3.Применение хромомагне зитового порошка
Хромомагнезитовый порошок («бетон») мы начали применять в цехе во второй половине 1962 года. Однако первоначальные результаты оказались неудовлетвори
тельными.
В апреле 1962 года мой товарищ по работе, старший мастер второго блока печей Василий Филиппович Кропа чев участвовал в межзаводской школе металлургов Ура ла и Сибири по изучению передового опыта создания и ремонта подин мартеновских печей. Вернувшись из поезд ки, он поделился со мной некоторыми «секретами» ис пользования при ремонтах рабочего слоя подины хромо магнезитового порошка Саткинского завода «Магнезит», которым мы раньше не уделяли должного внимания. Гранулометрический его состав (80—85% фракции ме нее 2 мм) был подходящим, а вот химический состав вы зывал опасения из-за пониженного содержания магнезии и повышенного содержания окиси хрома. Решили про
верить.
Вначале порошок, содержащий 25—27% Сг20 3; 47— 52% MgO; 1,0-1,9% CaO; 3,7-4,9%_ Si02; 8,3-11,0% Fe20 3; 8,2—10,0% А120 3 + ТЮ2, применили для набивки сталевыпускных отверстий и подсыпки наиболее изно шенных участков подины, а затем и для профилактиче
ских ее ремонтов.
После выдувки кислородом шлакометаллических ос татков и подсыпки отдельных ям и обнижений по всей площади ванны дали выравнивающий слой порошка. Пос ле окончания этой операции откосы печи заправили маг незитовым порошком и спустя 1,5 часа прогрева ошла ковали подину прокатной окалиной.
Внедрение этого мероприятия позволило сократить
18
продолжительность ремонтов подин мартеновских печей цеха в среднем с 5 час. 13 мин. до 4 час., а срок ее служ бы увеличить с 20 до 21 плавки. Не оказала никакого от рицательного влияния наварка рабочего слоя подины и на ход плавок (табл. 4).
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а |
4 |
|||
Содержание хрома в металле и шлаке |
|
|
|
||||||
при различных способах ремонта подин |
|
|
|
||||||
|
|
Содержание хрома |
Содержание окислов |
||||||
|
Кол-во |
в металле, |
% |
хрома в шлаке, |
% |
||||
Ремонт подины |
|
|
|
|
|
|
|
||
плавок по рас |
в нача |
перед |
по рас |
в нача |
перед |
||||
|
|||||||||
|
|
плавле |
ле ки |
раскис плавле |
ле кипа |
раскис |
|||
|
|
нии |
па |
лением |
нии |
|
лением |
||
Обычный магне |
19 |
0,077 |
0,068 |
0,083 |
1,15 |
0,95 |
0,79 |
||
зитовый порошок |
|||||||||
Хромомагнези |
19 |
0,065 |
0,067 |
0,096 |
1,17 |
1,05 |
0,90 |
||
товый порошок |
|||||||||
Однако, хотя продолжительность простоев агрегатов на ремонтах подин сократилась в итоге на 0,31%, мы пришли к выводу, что более перспективным является при менение тонкомолотого магнезитового порошка.
4.Новая технология формирования подин
Дальнейшее совершенствование технологии ремонта подин в 1963 году шло по пути:
а) выдувки остатков металла и шлака из застоев по дины через второе, третье и четвертое окна;
б) частичного совмещения шлакования наварного слоя с прогревом его после подсыпки.
Эти, на первый взгляд, незначительные изменения поз
79
