книги из ГПНТБ / Найдены тонны цветного металла сб. ст. об экономии цвет. металлов, 1961. - 77 с. - Текст непосредственный
.pdfиз черных металлов, что позволяет сберечь для страны около 5 килограммов электротех нической меди на одну лошадиную силу пере даваемой мощности.
Помимо «косвенной» экономии цветного ме талла, машиностроители при выпуске гидрав лических передач получают « значительную реальную экономию различных дорогостоящих цветных металлов.
Каждый грамм — в дело
Эксплуатационные качества гидротрансфор маторов во многом зависят от прочности, чи стоты поверхности рабочих лопаток, правиль ности их конфигурации.
Технология отливки колес гидротрансфор матора, разработанная одним из родственных предприятий и применявшаяся на первых по рах на машиностроительном заводе, была, ну жно сказать, довольно примитивной — литье в земляные формы. Все это требовало больших трудовых затрат, давало большой процент брака. Механическая обработка отливок при водила к значительным потерям алюминия. И если с этим еще можно было мириться в пе
39
риод освоения, то при переходе на массовый выпуск такая технология становилась просто нетерпимой.
Коллектив литейного цеха поставил перед собою задачу разработать свой способ отлив ки колес гидротрансформаторов, который обес печивал бы надлежащее качество отливок и не был таким трудоемким.
Большая группа литейщиков взялась за это дело — инженерно-технические работники Латынин, Бардин, Крюкова, формовщики Щербаков и Чернов, кокильщики Куртаков и Тимофеев, стерженщицы Толстая и Панте-. леева.
В результате их творческих поисков и воз ник новый процесс отливки в комбинирован ную форму. От старой технологии осталась нижняя полуформа — земляная, но и она пре терпела значительные изменения. Ее стали формировать с применением быстросохнущей смеси. Это позволило сократить объем формы и расход формовочных материалов, обеспечи ло возможность двух-трехкратного оборота оснастки. Верхняя часть полуформы была за менена на кокиль. Применение кокилей резко снизило трудоемкость, улучшило качество ме талла, чистоту наружной поверхности колес.
40
Был решен вопрос изготовления межлопа точных стержней, внедрено специальное при способление, обеспечивающее их правильную сборку, разработано такое расположение при былей, при котором их размер, не ухудшая ка чества отливок, стал минимальным. Все это резко сократило расход алюминия.
В конце 1960 г. коллектив решил еще одну немаловажную задачу — механизировал уча сток отливки колес гидротрансформатора.
Установка электрических горнов для по догрева кокилей, электрическая печь для суш ки стержней, калориферная установка для по догрева форм, заливка форм на рольганге — все это намного улучшило культуру производ ства, повысило производительность труда, уве личило выпуск годного литья более чем на 2%. Годовой экономический эффект составля ет около 11,5 тыс. рублей в новом масштабе цен.
Одна из деталей гидротрансформатора — автолог—представляет собой кольцо из стали 45 ХН, залитой антифрикционным сплавом ОСС-5-5-5. Рабочий-медник цеха № 6 И. А. Куроедов предложил сократить норму расхо да этого сплава с 5,5—6 кг до пяти. Проведен ные испытания показали, что качество деталей
41
от этого не ухудшилось, а завод сберег около 106 кг ценного материала.
Но и после этого рационализаторы цеха не успокоились. Заготовки автолога по старой технологии делались длиной 130 мм. Из каж дой такой заготовки получались 3 готовые де тали. 15—20 мм стали 45 ХН вместе с брон зой уходили в стружку. Поразмыслив, токари Н. В. Барабанов и В. И. Денисов пришли к за ключению, что длину заготовок надо увели чить до 150 мм. В этом случае из нее выйдут 4 автолога. Их предложение одобрили и внед рили в производство. Так было сэкономлено еще 177 кг антифрикционного сплава, или 618 рублей.
Не всегда бережно обращались на предприя тии с дефицитными цветными металлами. Еще полтора—два года назад в цехе тепловозных запасных частей в год набиралось до 12—13 тонн цветной стружки. Из этого количества примерно 5—8 процентов составляли безвоз вратные потери. Из-за небрежной уборки станков, хранения стружки в неплотных дере вянных ящиках значительное количество ее втаптывалось в грязь. А бывало и так, что в ящики для сбора цветной стружки ссыпали и стальную. Нередки были и случаи, когда мед
42
ный провод, предназначенный для изготовле ния шунтовых турбогенераторных катушек, использовался как увязочный материал.
В чугунолитейном цехе в ящики для хране ния силесков цветного металла зачастую по падали отходы формовочных земель, и все их содержимое шло па свалку.
За год завод безвозвратно терял около тонны меди и бронзы. Терял столько металла, сколько его необходимо, к примеру, на изго товление 5000 втулок для турбогенераторов.
Не лучше относились в машиностроитель ном цехе к отходам такого дорогостоящего металла, как силумин.
Этому нужно было положить конец. Каж дый грамм должен пойти в дело — такую за дачу поставил перед собой коллектив пред приятия, откликаясь на призыв партии об эко номии цветных металлов.
Закрыть пути потерям
Есть много путей экономии металла. И самый простой из них — закрыть пути поте рям, научиться считать, во что обходится каж дый килограмм выбрасываемого в отходы сырья. А стоит он, как правило, не так уж мало. Выкинули в мусор килограмм медной
43
стружки — выбросили на ветер почти пятьде сят копеек. Десятки килограммов — десятки рублей. Сбор отходов, начатый на предприя тии по инициативе рабочих отделения цветно го литья, позволял только по одному этому участку ежемесячно возвращать на переплав ку около 400 кг ценных цветных металлов.
В поход за экономию металла и сбережение цветных отходов включилась вся обществен ность завода. При комитете комсомола был создан штаб молодых специалистов. Комсо мольцы провели несколько рейдов. Создали контрольный пост по расходованию металла. По предложению штаба, в цехах были уста новлены металлические ящики для сбора цвет ной стружки.
Переход на новые виды продукции намного сократил потребность завода в цветном метал ле, однако потребление его еще значительно. Поэтому вопросы экономии не снимаются с
повестки дня.
Свой вклад в экономию цветных металлов вносят литейщики, внедряя прогрессивные ме тоды литья. Новая технология позволяет резко снизить черновой вес заготовок, а следова тельно, уменьшить количество отходов при об работке на металлорежущих станках. Перевод на литье в корковые формы и на центробеж
44
ное литье таких деталей, как вкладыши и сег менты, сберег в I960 году заводу до тонны бронзы и сплавов на медной основе.
Нашли литейщики и еще один путь эконо мии. Около 6 тонн сберегает такое мероприя тие, как ускорение плавки и разливки металла.
Одновременно с литейщиками над уменьше нием припусков на обработку деталей литья и проката и улучшением технологии работают и технологи и конструкторы. Был пересмотрен целый ряд деталей, уточнены их чистовые ве са, внесены изменения в спецификацию.
Не менее широкие возможности |
экономии |
|||
лежат |
в замене одного металла другим. |
Вот |
||
один из примеров. |
|
|
|
|
На |
каждую втулку |
трансформатора |
в |
|
150 л. |
с. расходовалось |
около 1,4 |
кг бронзы. |
|
1ехник |
специального конструкторского бюро |
В. Н. Ладошин предложил заменить бронзу антифрикционным чугуном АС4-1. Правда, де таль стала несколько тяжелее, но стоит она гораздо дешевле. Да и ценного металла — бронзы — завод будет экономить в год более полутонны.
Много значит рабочая смекалка
Незначительное, на первый взгляд, измене ние в конструкции или технологии оберегает
45
предприятию немало рабочей силы, средств и материалов.
Токарь 15-го цеха Акимов занимается изго товлением камер для турбогенераторов. Дела ются они из латуни. Заготовкой для детали служит пруток определенного сечения и опре деленной длины.
Технологией предусматривалось 5 мм на каждый отрез.
Начал Акимов с малого. Он решил умень шить ширину отреза, для чего применил более узкий отрезной резец. На каждой детали эко номилось 1,5 мм.
Первая удача вдохновила рационализатора. Он решил пойти дальше по пути сокращения отходов.
Для зажима последней камеры дается при пуск в 25 мм. Акимов стал отрезать заготовку без припуска с тем, чтобы отходы были совер шенно исключены.
Все это и позволило новатору из тех 50 ка мер, что о« изготовляет за смену, экономить материал на одну сверхплановую деталь.
Серьезное, вдумчивое отношение к выпол няемой работе помогло Акимову ежедневно сберегать для предприятия более килограмма дефицитного материала. Кажется, немного,
Но если сложить усилия всех тех, кто с душой относится к своему делу, граммы вырастают в килограммы, килограммы — в тонны.
Цех № 15 изготавливает шунтовые турбо генераторные катушки, укладывает их в тело якоря іи запрессовывает концы обмоток в пла станы коллектора. И вот здесь после зачистки якорей остаются небольшие, в 2—3 см кусочки провода. Долгое время они считались неизбеж ными технологическими отходами. Сейчас трудно установить, кто первый решил исполь зовать их в качестве заклепок для крепления войлочной прокладки к крышкам турбогенера тора, но факт остается фактом: при хозяйском подходе к делу отход стал производственным сырьем.
Отрадно, что на заводе ищут -и находят пути
экономии материалов не только при выпуске продукции, идущей на собственные нужды, но
и при производстве изделий, которые постав ляются по кооперации другим заводам. Так, для Калужского завода пирометрических при боров машиностроители готовят 5000 корпусов. По первоначальной технологии черновой вес заготовки детали составлял 0,95 кг. Корпус формировался по 4 штуки в опоке с централь ным стержнем.
47
Технолог цеха № 3 Т. В. Яковлева рассуди ла, что можно формировать в опоку сразу по 6—8 деталей. Только нужно изменить разъем модели. Ее расчеты проверили и убедились в целесообразности такого усовершенствования. Новый способ формовки позволил отказаться от центрального стержня. Кроме того, были учтены чертежные размеры, внесены некото рые изменения в конструкцию крышки кор пуса. Ранее крышка крепилась к корпусу тре мя шурупами, для чего крышка имела три ушка. Новая конструкция предусматривает крепление только двумя винтами. В итоге черновой вес заготовки снизился до 500 грам мов, на всю программу экономится 2250 кг алюминия АЛ-9.
Экономия по зарплате составила 180 руб лей, а общий экономический эффект — 1490 рублей.
Идя навстречу XXII съезду партии, коллек тив завода принял повышенные обязательства. Увеличить выпуск продукции, повысить произ водительность труда, снизить себестоимость продукции, экономить материал — вот за что боролись машиностроители, готовя съезду свои трудовые подарки.
На электромонтаже тепловозов работают
48