Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Найдены тонны цветного металла сб. ст. об экономии цвет. металлов, 1961. - 77 с. - Текст непосредственный

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
1.96 Mб
Скачать

А. Г. Маслов и И. Г. Горин за чертежами маслоотбойного щитка новой конструкции

2*

Василий Васильевич внимательно выслушал рационализаторов .и одобрил их предложение. Оно было одобрено также конструкторским от­ делом и отделом главного технолога.

. Черт. № 3. Маслоотбойный1щиток:

а—новая конструкция; б—старая конструкция

После соответствующего изменения черте­ жей технология изготовления маслоотбойного

20

щитка значительно упростилась: были сняты такие токарные операции, как расточка и про­ точка. Значительно снижен расход латуни.

Если раньше на изготовление щитков перед­ него и заднего подшипников турбины АР-6, на­ пример, требовалось 12,5 кг латуни, то с внед­ рением предложения Маслова и Горина рас­ ход латуни снижен в 5 раз. На изготовление маслоотбойных щитков турбин расход лату­ ни сокращен в 5 раз. Общая экономия латуни на изготовлении этих деталей в год составляет 780 кг. Общая экономия с учетом снижения трудозатрат — около 1000 рублей в год.

Токари Маслов и Горин— авторы и второго рационализаторского предложения по эконом­ ному расходованию латуни. Турбинный завод выпускает турбины АК-4-4 для установки в энергопоездах. Для облегчения периодического осмотра и ремонта этих турбин в условиях энергопоездов служит специальный подъем­ ный механизм. Этот механизм состоит из че­ тырех стальных винтов, которые, как домкра­ ты, с помощью латунных гаек поднимают верхнюю часть корпуса турбины. Гайки вра­ щаются вручную гаечным ключом, для чего на латунной гайке крепится зубчатый венец.

.21

Рационализаторы Маслов и Горин предло­ жили делать гайку из стали. Как правило, не допускается изготовление трущихся поверхно­ стей деталей из однородных материалов, но в этом случае было сделано исключение, так как механиЗіМ подъема работает очень редко — пе­ риодичность осмотра турбины до двух раз в год.

С внедрением этого предложения завод по­ лучил возможность сократить расход латуни на 500 кг. Да и трудозатраты на изготовление гайки значительно снижены, так как раньше на латунной гайке крепился отдельно изготов­ ленный стальной зубчатый венец, а теперь гай­ ка выполняется из стали и состоит из одной детали.

В первом цехе завода производилась сборка масляного фильтра. Масляный фильтр служит для очистки масла, поступающего из бака в подшипники и систему регулирования турбины для смазки и охлаждения. В корпусе фильтра две секции. В то время как в одной из них происходит очистка масла, вторая может быть вынута для осмотра и ремонта. Специальной конструкции бронзовая пробка (чертеж № 4) направляет поток масла в ту или иную секцию масляного фильтра.

22

Черт. № 4. Пробка масляного фильтра:

а—контур отливки в землю; (У—контур отливки в корковую форму

Слесарь П. В. Абросимов обратил внимание на трудоемкость изготовления пробки масля­ ного фильтра и при этом большое количество отходов бронзы. Заготовка для пробки отлива­ лась в землю в виде круглой болванки весом в 23 кг. Чистовой же вес готовой детали был ра­ вен 4,2 кг. Заготовка превышала чистовой вес детали более чем в пять раз.

Трудозатраты на изготовление пробки мас­ ляного фильтра были очень велики, так как механическая обработка была очень трудо­ емкой.

Отлитая заготовка поступала в кузнечный цех, где проковывалась с целью ликвидации литейного брака в виде газовых пузырен и уса­ дочных раковин и уже в виде поковки посту­ пала в механический цех. Здесь на токарном станке производилась сначала черновая об­ дирка, разметка, затем долбежка на долбеж­ ном станке и, наконец, чистовая токарная об­ работка по контуру. Сколько драгоценной бронзы шло за это время в отходы!

— Нельзя ли сократить расходы бронзы, а заодно и снизить затраты на изготовление са­ мой детали? — задумался Петр Владимиро­ вич. — Не лучше ли отливать заготовку для этой пробки в корковую форму?

24

С этим вопросом обратился слесарь Аброси­ мов к уполномоченному по рационализации и изобретательству в цехе инженеру В. В. Михалевскому.

Василий Васильевич посоветовал рациона­ лизатору связаться с инженером-металлургом Филиппенко, который, работая в литейном це­ хе завода, занимался опытными отливками де­ талей в корковые формы. Производились экс­ перименты и по отливке в корковую форму пробки масляного фильтра, но они оказались неудачными.

Объединив свои усилия, рационализаторы Абросимов и Филиппенко добились успеха, и вскоре технология отливки пробки масляного фильтра была изменена. Теперь пробка масля­ ного фильтра отливается в корковую форму, и вес ее не превышает 8 кг, то есть заготовка ве­ сит теперь в три раза меньше, чем при отлив­ ке в землю.

Литье в оболочковые формы не только повы­ сило точность отливки, но и сократило механи­ ческую обработку, сняв такие трудоемкие опе­ рации, как обдирку, разметку и долбежкуТеперь осталась лишь чистовая токарная об­ работка по контуру.

25

Экономия металла на изготовлении одной пробки в. денежном выражении составляет 21 руб. 88 коп. Иными словами, с внедрением этого ценного предложения завод имеет воз­ можность изготовить пробок масляного филь­ тра в три раза больше, не увеличивая расхода металла.

П. В. Абросимову принадлежит и другое предложение по экономии бронзы. В пробке масляного фильтра сверлилось по вертикаль­ ной оси отверстие глубиной 250 и диаметром 10 мм. Операция по сверловке была трудоем­ кой и выполнялась квалифицированным свер­ ловщиком. Слесарь Абросимов предложил пре­ дусматривать отверстие в пробке масляного фильтра при отливке, вставляя в корковую форму перед заливкой металлическую трубку внутренним диаметром 10 мм.

Предложение было внедрено в производ­ ство и позволило не только снизить трудозат­ раты, сняв механическую обработку по свер­ ловке отверстия, но и экономить ежегодно 192 кг бронзы, достаточной для отливки 24 за­ готовок масляного фильтра.

Экономится около 180 кг баббита в год от внедрения в производство рационализаторско­ го предложения слесаря первого цеха В. В.

26

Слесарь П, В. Абросимов за работой

Иванова. Он предложил сократить расход баббита при заливке внутренней поверхности подшипника. Для этого потребовалось изме­ нить технологическую оснастку, предусмотрев в ней специальный буртик.

Работа рационализаторов первого цеха да­ ла заводу ощутимые результаты: от внедрен­ ных предложений завод будет экономить еже­

годно более 3500 кг бронзы, что составляет немалый процент годовой потребности в брон­

зе для завода.

Большую работу по экономии цветных ме­ таллов проводит и центральная заводская л а ­ боратория.

По старой технологии лужение диафрагмен­

ных лопаток производилось путем горячего лу­ жения. Диафрагменные лопатки погружались в расплавленное олово. При этом были боль­ шие потери цветного металла, так как, сопри­ касаясь е кислородом воздуха, олово окис­ лялось.

В конце первого года семилетки коллектив лаборатории внедрил гальваническое лужение диафрагменных лопаток в гальваническом от­ делении цеха № 3. Этот новый метод был внедрен силами инженеров-химиков заводской лаборатории Е. Г. Колпаковой и Л. А. Лисняк.

28

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ