
книги из ГПНТБ / Клушин Д.Н. Применение кислорода в цветной металлургии
.pdfнием расхода дутья из-за малой производительности котла-утили затора. Большое влияние температуры на полноту и скорость от гонки цинка, свинца и олова было установлено еще в 1954 г. Б. Ф. Вернером и В. В. Костеловым1 . Как видно из лабораторного исследования этих авторов (см. рис. 78), повышение температуры шлака с 1250—1275° С до 1400—1425° С особенно сильно влияло на поведение Свинца, обеспечивая полную отгонку его за 60 мин, от гонка цинка при 1400° С достигала почти 100%. В меньшей степени
PO |
|
|
|
|
|
влияла |
температура |
на |
отгонку |
||||||
|
|
|
|
|
олова. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
IS |
|
|
|
|
|
Д. И. Лисовский и В. М. Ташев- |
|||||||||
|
|
|
|
|
ская |
[233] |
составили |
математиче |
|||||||
10 |
|
|
|
|
|
скую модель процесса фьюминго- |
|||||||||
|
|
|
|
|
вания и произвели расчеты |
на ана |
|||||||||
|
|
• |
|
|
|
логовой |
электронной |
машине для |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технологических |
|
режимов |
фью- |
||||||
|
|
|
|
|
|
минг-печи УКСЦК. Расчеты пока |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
зали |
взаимосвязь между |
темпера |
|||||||
|
|
|
|
|
|
турой |
процесса |
и |
коэффициентом |
||||||
|
|
|
|
|
|
расхода |
воздуха |
а |
(рис. 70). При |
||||||
|
|
|
|
|
|
а = 0,5, |
несмотря |
|
на |
наиболее |
|||||
|
|
|
|
|
|
восстановительный |
характер газо |
||||||||
|
|
|
|
|
|
вой среды, начавшееся в первый |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
момент |
интенсивное |
восстановле |
|||||||
0 |
20 |
40 |
SO |
|
80 |
ние окиси цинка вскоре прекра |
|||||||||
|
щается |
вследствие |
падения |
темпе |
|||||||||||
|
Продолжительность пробуSm, мм |
ратуры. |
При а = 0,9 |
и 0,8 |
темпе |
||||||||||
Рис. 70. Влияние температуры |
и коэф |
ратура |
процесса |
существенно по |
|||||||||||
фициента |
расхода |
воздуха |
на |
отгонку |
вышается, |
но недостаточно |
восста |
||||||||
цинка по |
расчету |
на математической |
новительная |
атмосфера |
замедляет |
||||||||||
|
модели: |
|
|
|
процесс удаления цинка. Наиболее |
||||||||||
/ — а — 0,5; 2 — а — 0,6; |
3 — а = |
0,9; |
интенсивная возгонка цинка полу |
||||||||||||
4 — ос = 0,8; |
5 — а |
= 0,7 |
|
|
чается при а = 0,7, что и подтвер |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ждалось практикой УКСЦК. Было рассчитано |
также влияние обо |
||||||||||||||
гащения |
дутья |
и показано, что кислород повышает |
температуру и |
||||||||||||
ускоряет процесс отгонки |
цинка. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Важное влияние |
температуры подчеркнули |
С. С. Новоселов, |
|||||||||||||
А. К. Кухарев и М. В. Якушин |
[234], которые изложили |
несколько |
иную точку зрения на механизм фьюмингования и влияние кисло рода. Анализируя результаты своих лабораторных опытов (рис. 71), авторы пришли к выводу, что восстановление окислов происходит преимущественно за счет твердого углерода. Как видно из рис. 71, при концентрации 50% СО за 60 мин продувки содержание цинка в шлаке снизилось всего с 16,8 до 13,6%, а при 20% СО — до 15,0%;
при |
продувке |
азотом |
с добавкой |
коксика на поверхность |
расплава |
1 |
В е р н е р |
Б . Ф., |
К о с т е л о в |
В. В. Сборник технической |
информации |
института Гипроникель, Л . , 1954, с. 19—28. |
|
180
процесс отгонки цинка проходил быстрее, чем при 50% СО. Наиболее эффективно отгонялся цинк при 50% СО и загрузке коксика.
Исходя из этих представлений и сопоставляя их с практикой фьюмингования, что будет рассмотрено ниже, С. С. Новоселов пред-
18
,1
16
*-2
14
s 12
II 10
1
1
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
Продолжительность проауоки, мин
Рис. 71. Влияние концентрации окиси углерода в газовой фазе и добавки коксика на скорость отгонки цинка и свинца (лабораторные опыты [234]):
о т г о |
н ка |
цинка; |
о т г о н к а |
свинца; |
/ — а з о т ; 2—20% СО; |
3 — 50% СО; |
4 |
— азот + коксик; |
5 — 100% |
СО; 6 — |
100% СО + к о к с и к |
положил, что ускорение отгонки цинка при обогащении дутья кис лородом связано преимущественно с повышением температуры шлака,, хотя он и не отрицал положительного влияния снижения коэффи циента расхода кислорода за счет увеличенного расхода топлива.
ПРАКТИКА ФЬЮМИНГОВАНИЯ ШЛАКОВ СВИНЦОВОЙ ПЛАВКИ С П Р И М Е Н Е Н И Е М КИСЛОРОДА
Первые опыты по фьюмингованию шлаков свинцовой плавки с применением кислорода на заводе Коминко в Трейле были про ведены еще в 1949 г. В последующие годы фьюмингование на дутье, обогащенном кислородом, на этом заводе применялось постоянно [152, 235].
Печь, на которую было подано воздушно-кислородное дутье в Трейле, имела размеры в области фурм 7,2x3 м; с каждой длинной стороны ее было расположено по 36 фурм диаметром 50 мм. В опыт ных операциях, описанных в 1949 г., расход воздуха составлял
181
450 м3/мин (21 м3/(м2 • мин), расход угольной пыли — около 90 кг/мин. 8 печь заливали 50 m расплавленного шлака, содержавшего 16,5% Zn, 20% SiO 2, 10% CaO, 28% Fe. Продолжительность продувки при воздушном дутье составляла около 160 мин; на печи проводилось 9 операций в сутки. Газы с окисью цинка охлаждали под котломутилизатором до 480° С, затем они проходили экономайзер и посту пали в мешочный фильтр с температурой около 100° С.
При дутье, обогащенном кислородом, температура ванны повы
шалась с 1180 до |
1260° С. Изменение |
содержания |
цинка |
в |
шлаке |
|
по ходу продувки при различном содержании |
кислорода в |
дутье |
||||
по результатам 30 операций приведено ниже: |
|
|
|
|||
Содержание О г в дутье |
. . |
21 |
23,4 |
24,8 |
|
|
Степень отгонки |
Zn, % |
86,0 |
92,3 |
95,6 |
|
|
Содержание Zn в шлаке, %, при продувке в тече |
|
|
|
|
||
ние, мин: |
|
|
16,8 |
16,9 |
16,4 |
|
0 |
|
|
|
|||
40 |
|
|
12,1 |
11,4 |
10,8 |
|
80 |
|
|
7,9 |
6,9 |
5,9 |
|
120 |
|
|
4,3 |
3,3 |
2,6 |
|
160 |
|
|
2,9 |
1,6 |
0,9 |
|
Результаты опытных продувок показывают, что при одинаковой |
||||||
продолжительности |
операций, равной |
160 мин, |
содержание |
цинка |
в отвальном шлаке снижалось с 2,9 при воздушном дутье до 0,9% при дутье, обогащенном кислородом до 24,8%; соответственно отгонка
цинка из шлака повышалась с 86 до 95,6%. Для получения |
шлака |
|||
с одинаковым содержанием цинка продолжительность |
продувки |
|||
могла быть снижена со 160 до 133 мин |
при содержании |
кислорода |
||
23,4%, что повышало производительность печи на |
25%; |
расход |
||
кислорода при этом составлял 14 м3/мин |
(табл. 46). |
|
|
|
Для создания восстановительной |
атмосферы и |
поддержания |
устойчивого теплового баланса печи в нее подавали с дутьем 75%
кислорода, |
требуемого для полного сжигания углерода до С 0 2 (а = |
|||||||||
= |
0,75), a |
в последние 30 мин |
продувки |
расход |
дутья уменьшали |
|||||
до |
300 |
м31мин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т А Б Л И Ц А 46. |
В Л И Я Н И Е О Б О Г А Щ Е Н И Я |
Д У Т Ь Я |
К И С Л О Р О Д О М |
|||||
|
|
Н А П О К А З А Т Е Л И П Р О Ц Е С С А Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я В Т Р Е Й Л |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
С о д е р ж а н и е 0 2 |
в д у т ь е , % |
||
|
|
|
П о к а з а т е л и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
23,4 |
23,4 |
Продолжительность продувки, мин . . |
. |
160 |
|
160 |
133 |
|||||
Количество операций |
в сутки |
m . . |
. |
9 |
|
9 |
11 |
|||
Переработано |
шлака |
за сутки, |
450 |
|
450 |
550 |
||||
Содержание Zn в шлаке, %: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
исходном |
|
|
|
|
16,8 |
16,9 |
16,9 |
||
|
отвальном |
|
|
|
2,9 |
|
1,6 |
2,6 |
||
Количество Zn в возгонах, т/сутки . . |
. |
65 |
|
70 |
81 |
|||||
Степень |
отгонки Zn, |
% |
|
|
86,0 |
|
92,3 |
87,1 |
||
Производительность по Zn, % |
. . . |
. |
100 |
|
108 |
125 |
182
Поданным работы [236], в Трейле была построена вторая фьюминговая печь. Недостаточная производительность вспомогательного оборудования не позволяла значительно увеличить общее количество подаваемой угольной пыли и ограничивала применение кислорода для повышения производительности печи. Поэтому дутье, обогащен ное кислородом, использовали для присадки в фьюминг-печь хо лодных шлаков.
На УКСЦК установка для фьюмингования шлаков была введена в работу в 1956 г. [144, 237]. Размеры печи составляли 3,6x2,1 м (7,6 м2)\ печь имела 24 фурмы диаметром 40 мм и была полностью кессрнирована. К огневой поверхности кессонов были приварены
|
|
|
|
|
|
|
|
13 14 |
|
|
Рис. |
72. |
Схема |
цепи аппаратов шлаковозгоночной |
установки на |
УКСЦК: |
|||||
/ — э л е к т р о о т с т о й н и к |
ш а х т н о й |
печи; |
2 — ш л а к о в ы й |
ковш; |
3 — з а л и в о ч н ы й |
ж е л о б ; 4 — |
||||
фьюминг - печь; |
5 — к е с с о н и р о в а н н ы й |
г а з о х о д ; |
6 — |
к с т е л - у т и л и з а т о р ; 7 — в о з д у х о п о д о г р е |
||||||
ватель; 8 |
— г а з о х о д ; |
9 — б у н к е р |
д л я |
в о з г о н о в ; |
10 |
— |
шнек; / / |
— мешочные фильтры; 12 — |
||
д ы м о с о с ; |
13 — |
з у м п ф |
д л я шлака; 14 |
— з у м п ф |
д л я |
возгонов; |
15 — г р а н у л я ц и о н н ы й ж е л о б ; |
|||
|
|
|
1в — э л е к т р о о т с т о й н и к |
фьюминг - печи |
|
штыри для удержания гарниссажа из шлака. Конструкция фурм была аналогична конвертерным; продолжением фурм внутри печи служили огневые патрубки, выполненные из жаропрочной стали. Схема цепи аппаратов установки приведена на рис. 72. Шлак шахт ных печей, имеющий температуру 1100—1200° С, ковшами зали вали в шлаковозгоночную печь, в которую предварительно пода вали воздушное дутье. После заливки порции шлака давали пылеутольное дутье и начинали процесс возгонки.
Дутье в печь подавали от турбовоздуходувки под избыточным давлением 1 am. Образующиеся газы вместе с парами металлов при температуре 1200—1300° С отводили в котел-утилизатор, затем — в воздухоподогреватель, предназначенный для подогрева дутья шла ковозгоночной и шахтных печей. Газы, охлажденные до 100° С* поступали в цех пылеулавливания. Для частичного выделения мед ного продукта была установлена электропечь емкостью 6 ж3 с тремя графитированными электродами. В печь выпускали шлак из печи после продувки.
В 1960 |
г. комбинатом совместно с институтами |
«ВНИИцветмет» |
|
и «Унипромедь» были проведены промышленные испытания |
фьюмин |
||
гования на |
дутье, обогащенном кислородом [238, |
239]. В |
табл. 47 |
183
|
Т А Б Л И Ц А 47. |
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е |
П О К А З А Т Е Л И |
П Р О Ц Е С С А |
|||||||||
|
|
Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я Н А В О З Д У Ш Н О М И О Б О Г А Щ Е Н Н О М |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
К И С Л О Р О Д О М Д У Т Ь Е Н А У К С Ц К |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С о д е р ж а н и е 0 2 |
в д у т ь е , % |
||
|
|
|
|
П о к а з а т е л и |
|
|
|
24,3 |
26,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|||
Продолжительность операции, |
мин |
120 |
93 |
75 |
|||||||||
Удельная производительность по шлаку. |
|
|
|
||||||||||
т/(м2 |
-сутки) |
|
|
|
|
|
30 |
36 |
41 |
||||
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
120 |
136 |
|
Удельная |
производительность |
по |
возго- |
100 |
125 |
149 |
|||||||
Расход воздушно-кислородной смеси, %: |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
в единицу |
времени |
|
|
|
100 |
95 |
83 |
||||||
на |
операцию |
|
|
|
|
|
100 |
74 |
48 |
||||
Общий |
расход |
0 2 |
на |
операцию |
. . . . |
100 |
ПО |
102 |
|||||
Коэффициент избытка кислорода . . . . |
0,64 |
0,59 |
0,51 |
||||||||||
Расход |
угольной |
пыли, |
%: |
|
|
|
|
|
|||||
от |
массы |
шлака |
|
|
|
|
25,2 |
23,8 |
19,5 |
||||
на |
операцию |
|
|
|
|
|
100 |
93 |
76 |
||||
Интенсивность подачи угольной пыли, % |
100 |
119 |
129 |
||||||||||
Содержание |
в |
газах, |
%: |
|
|
|
|
|
|||||
с о 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,9 |
13,8 |
12,0 |
||
СО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
17,4 |
24,9 |
|
0 2 |
|
|
|
недожог |
топлива, |
% |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||
Механический |
17 |
18 |
20 |
||||||||||
Температура |
шлака |
на |
выходе |
из печи, |
1202 |
1227 |
1228 |
||||||
°С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Температура |
отходящих |
газов, |
°С: |
|
|
|
|||||||
перед |
котлом-утилизатором |
|
. . . . |
1040 |
1120 |
1129 |
|||||||
после |
котла-утилизатора |
|
|
398 |
407 |
413 |
|||||||
за |
воздухоподогревателем |
|
|
160 |
180 |
200 |
|||||||
Выработка пара, |
% |
|
|
|
|
100 |
102 |
108 |
|||||
Содержание в исходном шлаке, % : |
|
|
|
||||||||||
РЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
3,0 |
3,8 |
|
Zn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,0 |
14,8 |
13,5 |
|
Си |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
— |
— . |
|
Содержание |
в |
отвальном шлаке, |
%: |
|
|
|
|||||||
РЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Zn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,4 |
2,7 |
2,1 |
|
Си |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|
— |
|
Выход возгонов, % от массы шлака: |
|
|
|
||||||||||
грубых |
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
3,0 |
3,0 |
|||
тонких |
в |
возгонах, |
%: |
|
|
17,1 |
18,5 |
17,9 |
|||||
Содержание |
|
|
|
|
|
||||||||
РЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,6 |
15,9 |
18,1 |
|
Zn |
|
|
в |
возгоны, |
%: |
|
|
56,1 |
56,0 |
54,1 |
|||
Извлечение |
|
|
|
|
|
||||||||
РЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
96 |
95 |
|
Zn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
82 |
84 |
|
Продолжительность |
наблюдений, |
сутки |
14 |
5 |
6 |
184
приведены технологические показатели процесса на |
воздушном |
|||
дутье |
и |
дутье, |
обогащенном кислородом. |
|
Расход дутья при работе на воздухе составлял 220 м3/мин (около |
||||
30 м3/(м2 |
• мин). |
При исследованиях вследствие недостаточной мощ |
||
ности |
котла-утилизатора с увеличением концентрации |
кислорода |
уменьшали объем дутья. При этом общая подача кислорода во вре мени сохранялась примерно на том же уровне, как на воздушном
дутье |
(45—49 м3/мин). Количество подаваемого угля возросло с 45 |
до 58 |
кг/мин. |
Опыты по применению дутья, обогащенного кислородом до 26%, |
|
показали, что при неизменном извлечении 84% Zn и 95% Pb про |
должительность операции сокращалась на 38%, соответственно
возрастала |
производительность печи, расход угля снижался на 24%. |
||
В 1962 г. УКСЦК совместно с институтом «Унипромедь» провел |
|||
дополнительные |
испытания в промышленном масштабе |
]238, 239], |
|
в которых |
было |
произведено сравнение двух режимов |
процесса. |
В одном режиме при обогащении дутья кислородом до 25,3% коэффи циент расхода кислорода а был сохранен таким же, как на воздушном дутье (0,71); при этом температура шлака составила в среднем 1250° С. За 120 мин продувки степень отгонки цинка была 79,3%, содержание цинка в шлаке снизилось с 14,8 до 3,1%; скорость его отгонки была в среднем равна 26 кг/мин.
В сравнительном режиме при содержании кислорода в дутье 25,0% коэффициент расхода кислорода был снижен в среднем до 0,60. При этом температура шлака была меньше и составила 1190° С. За такую же продолжительность продувки (90 мин) концентрация цинка в шлаке была уменьшена с 15,2 до 1,5%, степень отгонки цинка повысилась до 90,2% а скорость отгонки — до 30,3 кг/мин. Результаты этих опытов позволили авторам сделать вывод о необхо димости снижения а за счет увеличения расхода топлива при обо гащении дутья кислородом.
Результаты работы шлаковозгоночной установки на УКСЦК за описываемый период проанализированы также С. С. Новоселовым, А. К. Кухаревым и М. В. Якушиным [234]. Они обратили внимание на влияние высоты шлаковой ванны в печи на показатели процесса. Как видно из рис. 73, на воздушном дутье при а = 0,6 -^0,7 увели чение высоты шлакового расплава с 0,5 до 1 м повышало скорости отгонки цинка с 1,6 до 2,5 кгі(м*• мин), а при 24,2% 0 2 в дутье — с 2,4 до 3,5 кг/(м* • мин), т. е. в 1,5 раза. В этих же пределах уменьша лась продолжительность продувки на единицу массы шлака. Расход угля на единицу возогнанного цинка и удельный расход угля сокра щались более чем в два раза.
Авторы [234] пришли к выводу, что резкое повышение удельного расхода угля по мере уменьшения высоты ванны связано с увели чением выноса пылеугля из печи дутьем, т. е. с величиной недожога. Анализ газов, отобранных из печи по ходу продувки показал, что
содержание |
в них СО колебалось от 2 до 10% и только в отдель |
|
ных |
пробах |
достигало 23%, в газах было 10—16% С 0 2 и 0,4— |
2% |
0 2 . |
|
18S
Эти наблюдения дали авторам [234] основание считать, что вос становление шлака при фьюминговании идет преимущественно твердым углеродом. Поскольку вблизи фурм уголь сгорает лишь частично, определение коэффициента расхода кислорода а по со отношению требуемого кислорода для полного сгорания топлива к фактическому, по мнению авторов, теряет смысл. Вместе с тем
/ 2 3
X
FL*
'—°0
I
2
3
У
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Iß 1,1
Высота шлаковой данны, м
wo |
3 |
|
80 \ < |
|
|
Is 6040 |
• , |
|
|
|
|
§ 1 ? |
|
1,1 |
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 |
||
Высота |
шлаковой Оанны, м |
|
Р и с . 73. Влияние высоты |
шлаковой ванны на показатели процесса фьюмин- |
||||
|
|
гования: |
|
|
|
|
|
С о д е р ж а н и е Zn в ш л а к е |
|
|
|
К р и |
С о д е р ж а н и е 0 2 |
|
|
И з в л е |
а |
вая |
в д у т ь е , % |
и с х о д н о е |
к о н е ч н о е |
ч е н и е , % |
|
|
|
|
|
||
/ |
24,2 |
12,6 |
2,8 |
78,1 |
0,6—0,86 |
9 |
21 |
12,8 |
3,5 |
72,5 |
0,63-0,8 |
3 |
21 |
10,6 |
4,7 |
55,6 |
0,9-1,1 |
экспериментальные данные авторов подтвердили, что увеличение расчетного а до 0,9—1,1 при воздушном дутье резко замедлило, а обогащение дутья кислородом при а = 0,6 ч-0,86 ускорило отгонку
цинка. Положительное |
влияние |
кислорода авторы объяснили по |
вышением температуры |
расплава |
с 1185 до 1265° С. |
В 1964 г. [240] на УКСЦК была проведена серия опытов с по |
||
вышенной до 30% концентрацией |
кислорода в дутье. При этом рас |
ход дутья уменьшили на 20—25% в соответствии с возможностями системы охлаждения газов и выдерживали во всех режимах постоян ным. Расчетный коэффициент расхода кислорода а был примерно одинаковым и колебался от 0,58 до 0,66. Температура шлака возрас-
186
тала по мере повышения концентрации |
кислорода с 1200° С при |
|
воздушном дутье до 1237° С при 29,6% |
0 2 . |
которых видно, |
На рис. 74 приведены результаты плавок, из |
||
что скорость отгонки цинка повышалась |
по мере |
увеличения кон |
центрации кислорода. Скорость отгонки свинца в меньшей мере зависела от кислорода.
При 29,6% 0 2 производительность печи выросла на 85% по срав нению с воздушным дутьем, а экономия кокса составила 34%. Однаковысокая концентрация кислорода привела не только к затрудне-
0 |
30 |
60 |
90 |
120 |
ISO |
0 |
30 |
дО |
90 |
120 ISO |
||
|
|
|
|
Продолжительность продувки, мин |
|
|||||||
Рис. 74. Зависимость скорости |
отгонки |
цинка |
(а) |
и |
свинца (б) |
|||||||
от концентрации |
кислорода |
в дутье при опытах на |
УКСЦК. |
|||||||||
|
|
|
|
|
[240]: |
|
|
|
|
|
||
/ — 29,6% |
0 2 ; |
2 - |
27,0% |
0 2 ; |
3 |
— 26.1% |
0 2 ; |
4 |
— 24,7% |
O s ; 5 - |
||
|
|
|
|
21,0% |
О г |
|
|
|
|
|
ниям при охлаждении газов. Невозможность увеличения расхода кокса до расчетного (а ниже 0,5) приводила к повышению темпера туры расплава и размыванию гарниссажа. Этому способствовал» несовершенство системы смешения воздуха с кислородом и повыше ние температуры на отдельных участках печи, сопровождавшееся прогаром фурменных кессонов. Процесс с повышенной концентра цией кислорода остался недоработанным.
За период 1962—1964 гг. при использовании не в полной мере преимуществ обогащенного кислородом дутья из-за малой мощности котла-утилизатора применение кислорода на установке УКСЦК все же дало положительный эффект. Увеличение концентрации кисло рода в дутье до 24—25% обеспечило рост удельной производитель ности установки по выдаче цинка в возгонах на 47%, извлечения цинка с 73 до 82—84%, расход угля снизился на 22%. Экономия
составляла |
в |
среднем 92 тыс. руб. в год 1.241 ] . |
В 1965 |
г. |
на месте описанной опытно-промышленной шлако- |
возгоночной установки была сооружена другая, увеличенного раз мера 1242, 243]. Установка работает без обогащения дутья из-за недостатка кислорода на комбинате.
187
Согласно расчетам \ проведенным на основании отмеченных выше опытов с концентрацией кислорода до 29,6% 1240], как это видно из табл. 48, экономический эффект от применения кислорода при фьюминговании велик и растет с повышением концентрации кисло рода в дутье.
Т А Б Л И Ц А 48. Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е |
П О К А З А Т Е Л И |
|
||
Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я С В И Н Ц О В О Й П Л А В К И П Р И Р А З Л И Ч Н О М |
|
|||
С О Д Е Р Ж А Н И И К И С Л О Р О Д А В Д У Т Ь Е |
|
|||
|
С о д е р ж а н и е 0 2 |
в д у т ь е , % |
|
|
П о к а з а т е л и |
|
|
|
|
21 |
24,7 |
26,1 |
17,5 |
29,6 |
Производительность по шлаку: |
|
|
|
|
|
||
ml (м2-сутки) |
|
23,8 |
31,6 |
35,2 |
36,6 |
44,0 |
|
% |
перерабатываемых |
100 |
132 |
148 |
156 |
185 |
|
Количество |
|
|
|
|
|
||
шлаков, тыс. т/год |
|
160,2 |
212,7 |
237,0 |
246,4 |
296,2 |
|
Количество |
полученного цинка |
|
|
|
|
|
|
в возгонах, |
тыс. т/год . . . . |
20,3 |
27,0 |
30,1 |
31,3 |
37,6 |
|
Расход на |
1 m шлака: |
|
247 |
|
|
|
|
угля, кг |
|
211 |
204 |
185 |
160 |
||
кислорода, ж 3 |
|
— |
47 |
54 |
63 |
63 |
|
Затраты на |
1 m цинка |
в возго- |
73,75 |
61,42 |
56,86 |
54,32 |
46,37 |
в том числе: |
|
||||||
|
17,72 |
15,13 |
14,63 |
13,27 |
11,47 |
||
|
|
|
|||||
кислород |
|
— |
3,70 |
4,25 |
4,96 |
4,97 |
|
цеховые |
|
43,52 |
33,06 |
29,76 |
28,60 |
23,85 |
|
Экономия |
эксплуатационных |
|
|
|
|
|
|
затрат на 1 m цинка в возгонах, |
|
12,33 |
16,89 |
19,43 |
27,38 |
||
руб |
|
|
— |
||||
Капитальные затраты, тыс. руб. |
4606 |
5477 |
5765 |
5830 |
6089 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
шлаковозгоночная |
уста |
|
|
|
|
|
|
новка |
|
|
2970 |
2970 |
2970 |
2970 |
2970 |
доля кислородной |
станции |
— |
500 |
640 |
776 |
933 |
|
сопряженные капвложения |
1636 |
2007 |
2155 |
2084 |
2186 |
||
(уголь, |
электроэнергия) |
||||||
Капиталовложения на 1 m цин- |
226,5 |
202,8 |
191,7 |
186,4 |
162,0 |
||
|
|
|
|||||
Экономический эффект, тыс. руб. |
|
430 |
664 |
795 |
1394 |
||
|
ФЬЮМИНГОВАНИЕ ШЛАКОВ СВИНЦОВОЙ |
ПЛАВКИ |
|
||||
|
С П Р И М Е Н Е Н И Е М ПРИРОДНОГО ГАЗА И КИСЛОРОДА |
|
Процесс фьюмингования ведется повсеместно с применением пы левидного угля, который вдувают в смеси с воздухом в ванну жидкого шлака. Пылеуголь служит одновременно топливом и вос становителем. Применение природного газа позволяет ликвидиро-
1 Г е ц к и н Л. С , Б у т е н к о Р . С., С а г и м б а е в Е. Ф. — В сб. «Вне дрение кислорода на металлургических предприятиях свинцово-цинковой отрасли». Дветметинформация, 1970, с. 9—20.
,188
вать систему приготовления и подачи угольной пыли, что снижает капиталовложения на фьюминг-установку, уменьшает затраты на топливо, удешевляет и упрощает производство.
Процесс фьюминговании с заменой пылеугля природным газом был разработан Гинцветметом совместно с заводом «Рязцветмет» и институтами «Гипроникель» и «ВНИИпромгаз» под руководством Е. С. Гнатовского, А. И. Евдокименко, В. В. Котляренко и И. В. Са вина и проверен на опытной установке завода [139, с. 43—56]. Полу промышленная установка завода состояла из электропечи для рас плавления шлака, фьюминговой печи площадью пода 1,05 м> (1,46 X X 0,72 м), газораспределительного пункта, системы КИП и автома тики, системы пылеулавливания и другого оборудования. Печь была полностью кессонирована. Жидкий шлак заливали порциями по 1,5—3 т. Газ от ГРП поступал под давлением 1,47 am.
Опыты по продувке шлаков смесью природного газа с холодным воздушным дутьем показали неприемлемость этого способа из-за образования магнетита и загустевания шлака. Сохранить жидкоплавкость шлака удалось лишь предварительным сжиганием при родного газа в выносной топке и подачей в расплав высокотемпера турных продуктов горения, не содержащих свободного кислорода. Однако для хорошей отгонки цинка и свинца оказалось необходи мым при этом загружать на расплав твердый восстановитель— дроб леный каменный уголь.
|
Для |
выяснения |
влияния дутья, |
обогащенного |
кислородом, |
|||
И. В. Савиным, В. В. Котляренко |
и др. были проведены |
опыты со |
||||||
шлаками свинцовой |
плавки Чимкентского завода [278]. В исходном |
|||||||
шлаке |
было 8—12% Zn, 1,3—2,3% РЬ; 0,5% Си; 24,3% Si02 ; |
|||||||
32% Fe; 9% |
CaO; |
4,5% MgO; |
6% |
A12 03 . При расплавлении |
||||
в |
электропечи |
шлак обеднялся |
и |
на фьюминг-печь |
поступал |
|||
с |
содержанием |
6—8% Zn и 0,2% РЬ. Топливом на |
фьюминг-печи |
|||||
служил |
природный газ с 94,6% СН4 . Природный газ сжигали в вы |
|||||||
носной |
топке при а = 0,95. Каменный |
уголь в количестве 6—8% |
||||||
от массы шлака загружали на шлаковую ванну сверху. |
|
|||||||
|
При |
обогащении |
дутья кислородом |
и постоянном |
расходе дутья |
для сохранения неизменного суммарного коэффициента расхода кислорода а (отнесенного к сумме топлив —• угля и природного газа)
увеличивали подачу газа. Результаты |
опытов приведены в табл. 49 |
и на рис. 75—77. При 28% 0 2 в дутье |
степень отгонки цинка при |
одинаковой длительности продувки увеличилась по сравнению с воз душным дутьем с 63,3 до 81,6%, а концентрация цинка в шлаке после продувки снизилась с 2,0 до 1,33%. Температура шлака на обога щенном дутье увеличилась на 60° С. При этом, как это видно из рис. 75, временного снижения температуры в процессе продувки не
происходило. |
При указанном режиме суммарный расход топлива |
||
на 1 m шлака |
возрастал, но на 1 m отогнанного цинка снижался на |
||
23%. |
В результате применение дутья с 28% О г |
привело к увеличе |
|
нию |
производительности по отогнанному цинку |
на 56%. |
В табл. 49 приведены данные по аналогичному режиму с 28% кислорода в дутье, но прерванному через 90 мин продувки. При этом
189