Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Клушин Д.Н. Применение кислорода в цветной металлургии

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
13.02 Mб
Скачать

нием расхода дутья из-за малой производительности котла-утили­ затора. Большое влияние температуры на полноту и скорость от­ гонки цинка, свинца и олова было установлено еще в 1954 г. Б. Ф. Вернером и В. В. Костеловым1 . Как видно из лабораторного исследования этих авторов (см. рис. 78), повышение температуры шлака с 1250—1275° С до 1400—1425° С особенно сильно влияло на поведение Свинца, обеспечивая полную отгонку его за 60 мин, от­ гонка цинка при 1400° С достигала почти 100%. В меньшей степени

PO

 

 

 

 

 

влияла

температура

на

отгонку

 

 

 

 

 

олова.

 

 

 

 

 

 

 

 

IS

 

 

 

 

 

Д. И. Лисовский и В. М. Ташев-

 

 

 

 

 

ская

[233]

составили

математиче­

10

 

 

 

 

 

скую модель процесса фьюминго-

 

 

 

 

 

вания и произвели расчеты

на ана­

 

 

 

 

 

логовой

электронной

машине для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологических

 

режимов

фью-

 

 

 

 

 

 

минг-печи УКСЦК. Расчеты пока­

 

 

 

 

 

 

зали

взаимосвязь между

темпера­

 

 

 

 

 

 

турой

процесса

и

коэффициентом

 

 

 

 

 

 

расхода

воздуха

а

(рис. 70). При

 

 

 

 

 

 

а = 0,5,

несмотря

 

на

наиболее

 

 

 

 

 

 

восстановительный

характер газо­

 

 

 

 

 

 

вой среды, начавшееся в первый

 

 

 

 

 

 

момент

интенсивное

восстановле­

0

20

40

SO

 

80

ние окиси цинка вскоре прекра­

 

щается

вследствие

падения

темпе­

 

Продолжительность пробуSm, мм

ратуры.

При а = 0,9

и 0,8

темпе­

Рис. 70. Влияние температуры

и коэф­

ратура

процесса

существенно по­

фициента

расхода

воздуха

на

отгонку

вышается,

но недостаточно

восста­

цинка по

расчету

на математической

новительная

атмосфера

замедляет

 

модели:

 

 

 

процесс удаления цинка. Наиболее

/ — а — 0,5; 2 — а — 0,6;

3 — а =

0,9;

интенсивная возгонка цинка полу­

4 — ос = 0,8;

5 — а

= 0,7

 

 

чается при а = 0,7, что и подтвер­

 

 

 

 

 

 

ждалось практикой УКСЦК. Было рассчитано

также влияние обо­

гащения

дутья

и показано, что кислород повышает

температуру и

ускоряет процесс отгонки

цинка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важное влияние

температуры подчеркнули

С. С. Новоселов,

А. К. Кухарев и М. В. Якушин

[234], которые изложили

несколько

иную точку зрения на механизм фьюмингования и влияние кисло­ рода. Анализируя результаты своих лабораторных опытов (рис. 71), авторы пришли к выводу, что восстановление окислов происходит преимущественно за счет твердого углерода. Как видно из рис. 71, при концентрации 50% СО за 60 мин продувки содержание цинка в шлаке снизилось всего с 16,8 до 13,6%, а при 20% СО — до 15,0%;

при

продувке

азотом

с добавкой

коксика на поверхность

расплава

1

В е р н е р

Б . Ф.,

К о с т е л о в

В. В. Сборник технической

информации

института Гипроникель, Л . , 1954, с. 19—28.

 

180

процесс отгонки цинка проходил быстрее, чем при 50% СО. Наиболее эффективно отгонялся цинк при 50% СО и загрузке коксика.

Исходя из этих представлений и сопоставляя их с практикой фьюмингования, что будет рассмотрено ниже, С. С. Новоселов пред-

18

,1

16

*-2

14

s 12

II 10

1

1

20

40

60

80

100

120

Продолжительность проауоки, мин

Рис. 71. Влияние концентрации окиси углерода в газовой фазе и добавки коксика на скорость отгонки цинка и свинца (лабораторные опыты [234]):

о т г о

н ка

цинка;

о т г о н к а

свинца;

/ — а з о т ; 2—20% СО;

3 — 50% СО;

4

— азот + коксик;

5 — 100%

СО; 6

100% СО + к о к с и к

положил, что ускорение отгонки цинка при обогащении дутья кис­ лородом связано преимущественно с повышением температуры шлака,, хотя он и не отрицал положительного влияния снижения коэффи­ циента расхода кислорода за счет увеличенного расхода топлива.

ПРАКТИКА ФЬЮМИНГОВАНИЯ ШЛАКОВ СВИНЦОВОЙ ПЛАВКИ С П Р И М Е Н Е Н И Е М КИСЛОРОДА

Первые опыты по фьюмингованию шлаков свинцовой плавки с применением кислорода на заводе Коминко в Трейле были про­ ведены еще в 1949 г. В последующие годы фьюмингование на дутье, обогащенном кислородом, на этом заводе применялось постоянно [152, 235].

Печь, на которую было подано воздушно-кислородное дутье в Трейле, имела размеры в области фурм 7,2x3 м; с каждой длинной стороны ее было расположено по 36 фурм диаметром 50 мм. В опыт­ ных операциях, описанных в 1949 г., расход воздуха составлял

181

450 м3/мин (21 м3/(м2 • мин), расход угольной пыли — около 90 кг/мин. 8 печь заливали 50 m расплавленного шлака, содержавшего 16,5% Zn, 20% SiO 2, 10% CaO, 28% Fe. Продолжительность продувки при воздушном дутье составляла около 160 мин; на печи проводилось 9 операций в сутки. Газы с окисью цинка охлаждали под котломутилизатором до 480° С, затем они проходили экономайзер и посту­ пали в мешочный фильтр с температурой около 100° С.

При дутье, обогащенном кислородом, температура ванны повы­

шалась с 1180 до

1260° С. Изменение

содержания

цинка

в

шлаке

по ходу продувки при различном содержании

кислорода в

дутье

по результатам 30 операций приведено ниже:

 

 

 

Содержание О г в дутье

. .

21

23,4

24,8

 

Степень отгонки

Zn, %

86,0

92,3

95,6

 

Содержание Zn в шлаке, %, при продувке в тече­

 

 

 

 

ние, мин:

 

 

16,8

16,9

16,4

 

0

 

 

 

40

 

 

12,1

11,4

10,8

 

80

 

 

7,9

6,9

5,9

 

120

 

 

4,3

3,3

2,6

 

160

 

 

2,9

1,6

0,9

 

Результаты опытных продувок показывают, что при одинаковой

продолжительности

операций, равной

160 мин,

содержание

цинка

в отвальном шлаке снижалось с 2,9 при воздушном дутье до 0,9% при дутье, обогащенном кислородом до 24,8%; соответственно отгонка

цинка из шлака повышалась с 86 до 95,6%. Для получения

шлака

с одинаковым содержанием цинка продолжительность

продувки

могла быть снижена со 160 до 133 мин

при содержании

кислорода

23,4%, что повышало производительность печи на

25%;

расход

кислорода при этом составлял 14 м3/мин

(табл. 46).

 

 

 

Для создания восстановительной

атмосферы и

поддержания

устойчивого теплового баланса печи в нее подавали с дутьем 75%

кислорода,

требуемого для полного сжигания углерода до С 0 2 (а =

=

0,75), a

в последние 30 мин

продувки

расход

дутья уменьшали

до

300

м31мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т А Б Л И Ц А 46.

В Л И Я Н И Е О Б О Г А Щ Е Н И Я

Д У Т Ь Я

К И С Л О Р О Д О М

 

 

Н А П О К А З А Т Е Л И П Р О Ц Е С С А Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я В Т Р Е Й Л

 

 

 

 

 

 

 

С о д е р ж а н и е 0 2

в д у т ь е , %

 

 

 

П о к а з а т е л и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

23,4

23,4

Продолжительность продувки, мин . .

.

160

 

160

133

Количество операций

в сутки

m . .

.

9

 

9

11

Переработано

шлака

за сутки,

450

 

450

550

Содержание Zn в шлаке, %:

 

 

 

 

 

 

 

исходном

 

 

 

 

16,8

16,9

16,9

 

отвальном

 

 

 

2,9

 

1,6

2,6

Количество Zn в возгонах, т/сутки . .

.

65

 

70

81

Степень

отгонки Zn,

%

 

 

86,0

 

92,3

87,1

Производительность по Zn, %

. . .

.

100

 

108

125

182

Поданным работы [236], в Трейле была построена вторая фьюминговая печь. Недостаточная производительность вспомогательного оборудования не позволяла значительно увеличить общее количество подаваемой угольной пыли и ограничивала применение кислорода для повышения производительности печи. Поэтому дутье, обогащен­ ное кислородом, использовали для присадки в фьюминг-печь хо­ лодных шлаков.

На УКСЦК установка для фьюмингования шлаков была введена в работу в 1956 г. [144, 237]. Размеры печи составляли 3,6x2,1 м (7,6 м2)\ печь имела 24 фурмы диаметром 40 мм и была полностью кессрнирована. К огневой поверхности кессонов были приварены

 

 

 

 

 

 

 

 

13 14

 

 

Рис.

72.

Схема

цепи аппаратов шлаковозгоночной

установки на

УКСЦК:

/ — э л е к т р о о т с т о й н и к

ш а х т н о й

печи;

2 — ш л а к о в ы й

ковш;

3 — з а л и в о ч н ы й

ж е л о б ; 4 —

фьюминг - печь;

5 — к е с с о н и р о в а н н ы й

г а з о х о д ;

6

к с т е л - у т и л и з а т о р ; 7 — в о з д у х о п о д о г р е ­

ватель; 8

— г а з о х о д ;

9 — б у н к е р

д л я

в о з г о н о в ;

10

шнек; / /

— мешочные фильтры; 12 —

д ы м о с о с ;

13

з у м п ф

д л я шлака; 14

— з у м п ф

д л я

возгонов;

15 — г р а н у л я ц и о н н ы й ж е л о б ;

 

 

 

— э л е к т р о о т с т о й н и к

фьюминг - печи

 

штыри для удержания гарниссажа из шлака. Конструкция фурм была аналогична конвертерным; продолжением фурм внутри печи служили огневые патрубки, выполненные из жаропрочной стали. Схема цепи аппаратов установки приведена на рис. 72. Шлак шахт­ ных печей, имеющий температуру 1100—1200° С, ковшами зали­ вали в шлаковозгоночную печь, в которую предварительно пода­ вали воздушное дутье. После заливки порции шлака давали пылеутольное дутье и начинали процесс возгонки.

Дутье в печь подавали от турбовоздуходувки под избыточным давлением 1 am. Образующиеся газы вместе с парами металлов при температуре 1200—1300° С отводили в котел-утилизатор, затем — в воздухоподогреватель, предназначенный для подогрева дутья шла­ ковозгоночной и шахтных печей. Газы, охлажденные до 100° С* поступали в цех пылеулавливания. Для частичного выделения мед­ ного продукта была установлена электропечь емкостью 6 ж3 с тремя графитированными электродами. В печь выпускали шлак из печи после продувки.

В 1960

г. комбинатом совместно с институтами

«ВНИИцветмет»

и «Унипромедь» были проведены промышленные испытания

фьюмин­

гования на

дутье, обогащенном кислородом [238,

239]. В

табл. 47

183

 

Т А Б Л И Ц А 47.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е

П О К А З А Т Е Л И

П Р О Ц Е С С А

 

 

Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я Н А В О З Д У Ш Н О М И О Б О Г А Щ Е Н Н О М

 

 

 

 

 

 

К И С Л О Р О Д О М Д У Т Ь Е Н А У К С Ц К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С о д е р ж а н и е 0 2

в д у т ь е , %

 

 

 

 

П о к а з а т е л и

 

 

 

24,3

26,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Продолжительность операции,

мин

120

93

75

Удельная производительность по шлаку.

 

 

 

т/(м2

-сутки)

 

 

 

 

 

30

36

41

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

120

136

Удельная

производительность

по

возго-

100

125

149

Расход воздушно-кислородной смеси, %:

 

 

 

в единицу

времени

 

 

 

100

95

83

на

операцию

 

 

 

 

 

100

74

48

Общий

расход

0 2

на

операцию

. . . .

100

ПО

102

Коэффициент избытка кислорода . . . .

0,64

0,59

0,51

Расход

угольной

пыли,

%:

 

 

 

 

 

от

массы

шлака

 

 

 

 

25,2

23,8

19,5

на

операцию

 

 

 

 

 

100

93

76

Интенсивность подачи угольной пыли, %

100

119

129

Содержание

в

газах,

%:

 

 

 

 

 

с о 2

 

 

 

 

 

 

 

 

13,9

13,8

12,0

СО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

17,4

24,9

0 2

 

 

 

недожог

топлива,

%

0,3

0,3

0,3

Механический

17

18

20

Температура

шлака

на

выходе

из печи,

1202

1227

1228

°С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура

отходящих

газов,

°С:

 

 

 

перед

котлом-утилизатором

 

. . . .

1040

1120

1129

после

котла-утилизатора

 

 

398

407

413

за

воздухоподогревателем

 

 

160

180

200

Выработка пара,

%

 

 

 

 

100

102

108

Содержание в исходном шлаке, % :

 

 

 

РЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9

3,0

3,8

Zn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,0

14,8

13,5

Си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

— .

Содержание

в

отвальном шлаке,

%:

 

 

 

РЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,2

Zn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

2,7

2,1

Си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

Выход возгонов, % от массы шлака:

 

 

 

грубых

 

 

 

 

 

 

 

3,5

3,0

3,0

тонких

в

возгонах,

%:

 

 

17,1

18,5

17,9

Содержание

 

 

 

 

 

РЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6

15,9

18,1

Zn

 

 

в

возгоны,

%:

 

 

56,1

56,0

54,1

Извлечение

 

 

 

 

 

РЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

96

95

Zn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

82

84

Продолжительность

наблюдений,

сутки

14

5

6

184

приведены технологические показатели процесса на

воздушном

дутье

и

дутье,

обогащенном кислородом.

 

Расход дутья при работе на воздухе составлял 220 м3/мин (около

30 м3/(м2

• мин).

При исследованиях вследствие недостаточной мощ­

ности

котла-утилизатора с увеличением концентрации

кислорода

уменьшали объем дутья. При этом общая подача кислорода во вре­ мени сохранялась примерно на том же уровне, как на воздушном

дутье

(45—49 м3/мин). Количество подаваемого угля возросло с 45

до 58

кг/мин.

Опыты по применению дутья, обогащенного кислородом до 26%,

показали, что при неизменном извлечении 84% Zn и 95% Pb про­

должительность операции сокращалась на 38%, соответственно

возрастала

производительность печи, расход угля снижался на 24%.

В 1962 г. УКСЦК совместно с институтом «Унипромедь» провел

дополнительные

испытания в промышленном масштабе

]238, 239],

в которых

было

произведено сравнение двух режимов

процесса.

В одном режиме при обогащении дутья кислородом до 25,3% коэффи­ циент расхода кислорода а был сохранен таким же, как на воздушном дутье (0,71); при этом температура шлака составила в среднем 1250° С. За 120 мин продувки степень отгонки цинка была 79,3%, содержание цинка в шлаке снизилось с 14,8 до 3,1%; скорость его отгонки была в среднем равна 26 кг/мин.

В сравнительном режиме при содержании кислорода в дутье 25,0% коэффициент расхода кислорода был снижен в среднем до 0,60. При этом температура шлака была меньше и составила 1190° С. За такую же продолжительность продувки (90 мин) концентрация цинка в шлаке была уменьшена с 15,2 до 1,5%, степень отгонки цинка повысилась до 90,2% а скорость отгонки — до 30,3 кг/мин. Результаты этих опытов позволили авторам сделать вывод о необхо­ димости снижения а за счет увеличения расхода топлива при обо­ гащении дутья кислородом.

Результаты работы шлаковозгоночной установки на УКСЦК за описываемый период проанализированы также С. С. Новоселовым, А. К. Кухаревым и М. В. Якушиным [234]. Они обратили внимание на влияние высоты шлаковой ванны в печи на показатели процесса. Как видно из рис. 73, на воздушном дутье при а = 0,6 -^0,7 увели­ чение высоты шлакового расплава с 0,5 до 1 м повышало скорости отгонки цинка с 1,6 до 2,5 кгі(м*• мин), а при 24,2% 0 2 в дутье — с 2,4 до 3,5 кг/(м* • мин), т. е. в 1,5 раза. В этих же пределах уменьша­ лась продолжительность продувки на единицу массы шлака. Расход угля на единицу возогнанного цинка и удельный расход угля сокра­ щались более чем в два раза.

Авторы [234] пришли к выводу, что резкое повышение удельного расхода угля по мере уменьшения высоты ванны связано с увели­ чением выноса пылеугля из печи дутьем, т. е. с величиной недожога. Анализ газов, отобранных из печи по ходу продувки показал, что

содержание

в них СО колебалось от 2 до 10% и только в отдель­

ных

пробах

достигало 23%, в газах было 10—16% С 0 2 и 0,4—

2%

0 2 .

 

18S

Эти наблюдения дали авторам [234] основание считать, что вос­ становление шлака при фьюминговании идет преимущественно твердым углеродом. Поскольку вблизи фурм уголь сгорает лишь частично, определение коэффициента расхода кислорода а по со­ отношению требуемого кислорода для полного сгорания топлива к фактическому, по мнению авторов, теряет смысл. Вместе с тем

/ 2 3

X

FL*

'—°0

I

2

3

У

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Iß 1,1

Высота шлаковой данны, м

wo

3

 

80 \ <

 

Is 6040

• ,

 

 

 

§ 1 ?

 

1,1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Высота

шлаковой Оанны, м

 

Р и с . 73. Влияние высоты

шлаковой ванны на показатели процесса фьюмин-

 

 

гования:

 

 

 

 

 

С о д е р ж а н и е Zn в ш л а к е

 

 

К р и ­

С о д е р ж а н и е 0 2

 

 

И з в л е ­

а

вая

в д у т ь е , %

и с х о д н о е

к о н е ч н о е

ч е н и е , %

 

 

 

 

/

24,2

12,6

2,8

78,1

0,6—0,86

9

21

12,8

3,5

72,5

0,63-0,8

3

21

10,6

4,7

55,6

0,9-1,1

экспериментальные данные авторов подтвердили, что увеличение расчетного а до 0,9—1,1 при воздушном дутье резко замедлило, а обогащение дутья кислородом при а = 0,6 ч-0,86 ускорило отгонку

цинка. Положительное

влияние

кислорода авторы объяснили по­

вышением температуры

расплава

с 1185 до 1265° С.

В 1964 г. [240] на УКСЦК была проведена серия опытов с по­

вышенной до 30% концентрацией

кислорода в дутье. При этом рас­

ход дутья уменьшили на 20—25% в соответствии с возможностями системы охлаждения газов и выдерживали во всех режимах постоян­ ным. Расчетный коэффициент расхода кислорода а был примерно одинаковым и колебался от 0,58 до 0,66. Температура шлака возрас-

186

тала по мере повышения концентрации

кислорода с 1200° С при

воздушном дутье до 1237° С при 29,6%

0 2 .

которых видно,

На рис. 74 приведены результаты плавок, из

что скорость отгонки цинка повышалась

по мере

увеличения кон­

центрации кислорода. Скорость отгонки свинца в меньшей мере зависела от кислорода.

При 29,6% 0 2 производительность печи выросла на 85% по срав­ нению с воздушным дутьем, а экономия кокса составила 34%. Однаковысокая концентрация кислорода привела не только к затрудне-

0

30

60

90

120

ISO

0

30

дО

90

120 ISO

 

 

 

 

Продолжительность продувки, мин

 

Рис. 74. Зависимость скорости

отгонки

цинка

(а)

и

свинца (б)

от концентрации

кислорода

в дутье при опытах на

УКСЦК.

 

 

 

 

 

[240]:

 

 

 

 

 

/ — 29,6%

0 2 ;

2 -

27,0%

0 2 ;

3

— 26.1%

0 2 ;

4

— 24,7%

O s ; 5 -

 

 

 

 

21,0%

О г

 

 

 

 

 

ниям при охлаждении газов. Невозможность увеличения расхода кокса до расчетного (а ниже 0,5) приводила к повышению темпера­ туры расплава и размыванию гарниссажа. Этому способствовал» несовершенство системы смешения воздуха с кислородом и повыше­ ние температуры на отдельных участках печи, сопровождавшееся прогаром фурменных кессонов. Процесс с повышенной концентра­ цией кислорода остался недоработанным.

За период 1962—1964 гг. при использовании не в полной мере преимуществ обогащенного кислородом дутья из-за малой мощности котла-утилизатора применение кислорода на установке УКСЦК все же дало положительный эффект. Увеличение концентрации кисло­ рода в дутье до 24—25% обеспечило рост удельной производитель­ ности установки по выдаче цинка в возгонах на 47%, извлечения цинка с 73 до 82—84%, расход угля снизился на 22%. Экономия

составляла

в

среднем 92 тыс. руб. в год 1.241 ] .

В 1965

г.

на месте описанной опытно-промышленной шлако-

возгоночной установки была сооружена другая, увеличенного раз­ мера 1242, 243]. Установка работает без обогащения дутья из-за недостатка кислорода на комбинате.

187

Согласно расчетам \ проведенным на основании отмеченных выше опытов с концентрацией кислорода до 29,6% 1240], как это видно из табл. 48, экономический эффект от применения кислорода при фьюминговании велик и растет с повышением концентрации кисло­ рода в дутье.

Т А Б Л И Ц А 48. Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е

П О К А З А Т Е Л И

 

Ф Ь Ю М И Н Г О В А Н И Я С В И Н Ц О В О Й П Л А В К И П Р И Р А З Л И Ч Н О М

 

С О Д Е Р Ж А Н И И К И С Л О Р О Д А В Д У Т Ь Е

 

 

С о д е р ж а н и е 0 2

в д у т ь е , %

 

П о к а з а т е л и

 

 

 

 

21

24,7

26,1

17,5

29,6

Производительность по шлаку:

 

 

 

 

 

ml (м2-сутки)

 

23,8

31,6

35,2

36,6

44,0

%

перерабатываемых

100

132

148

156

185

Количество

 

 

 

 

 

шлаков, тыс. т/год

 

160,2

212,7

237,0

246,4

296,2

Количество

полученного цинка

 

 

 

 

 

в возгонах,

тыс. т/год . . . .

20,3

27,0

30,1

31,3

37,6

Расход на

1 m шлака:

 

247

 

 

 

 

угля, кг

 

211

204

185

160

кислорода, ж 3

 

47

54

63

63

Затраты на

1 m цинка

в возго-

73,75

61,42

56,86

54,32

46,37

в том числе:

 

 

17,72

15,13

14,63

13,27

11,47

 

 

 

кислород

 

3,70

4,25

4,96

4,97

цеховые

 

43,52

33,06

29,76

28,60

23,85

Экономия

эксплуатационных

 

 

 

 

 

затрат на 1 m цинка в возгонах,

 

12,33

16,89

19,43

27,38

руб

 

 

Капитальные затраты, тыс. руб.

4606

5477

5765

5830

6089

в том числе:

 

 

 

 

 

 

шлаковозгоночная

уста­

 

 

 

 

 

новка

 

 

2970

2970

2970

2970

2970

доля кислородной

станции

500

640

776

933

сопряженные капвложения

1636

2007

2155

2084

2186

(уголь,

электроэнергия)

Капиталовложения на 1 m цин-

226,5

202,8

191,7

186,4

162,0

 

 

 

Экономический эффект, тыс. руб.

 

430

664

795

1394

 

ФЬЮМИНГОВАНИЕ ШЛАКОВ СВИНЦОВОЙ

ПЛАВКИ

 

 

С П Р И М Е Н Е Н И Е М ПРИРОДНОГО ГАЗА И КИСЛОРОДА

 

Процесс фьюмингования ведется повсеместно с применением пы­ левидного угля, который вдувают в смеси с воздухом в ванну жидкого шлака. Пылеуголь служит одновременно топливом и вос­ становителем. Применение природного газа позволяет ликвидиро-

1 Г е ц к и н Л. С , Б у т е н к о Р . С., С а г и м б а е в Е. Ф. — В сб. «Вне­ дрение кислорода на металлургических предприятиях свинцово-цинковой отрасли». Дветметинформация, 1970, с. 9—20.

,188

вать систему приготовления и подачи угольной пыли, что снижает капиталовложения на фьюминг-установку, уменьшает затраты на топливо, удешевляет и упрощает производство.

Процесс фьюминговании с заменой пылеугля природным газом был разработан Гинцветметом совместно с заводом «Рязцветмет» и институтами «Гипроникель» и «ВНИИпромгаз» под руководством Е. С. Гнатовского, А. И. Евдокименко, В. В. Котляренко и И. В. Са­ вина и проверен на опытной установке завода [139, с. 43—56]. Полу­ промышленная установка завода состояла из электропечи для рас­ плавления шлака, фьюминговой печи площадью пода 1,05 м> (1,46 X X 0,72 м), газораспределительного пункта, системы КИП и автома­ тики, системы пылеулавливания и другого оборудования. Печь была полностью кессонирована. Жидкий шлак заливали порциями по 1,5—3 т. Газ от ГРП поступал под давлением 1,47 am.

Опыты по продувке шлаков смесью природного газа с холодным воздушным дутьем показали неприемлемость этого способа из-за образования магнетита и загустевания шлака. Сохранить жидкоплавкость шлака удалось лишь предварительным сжиганием при­ родного газа в выносной топке и подачей в расплав высокотемпера­ турных продуктов горения, не содержащих свободного кислорода. Однако для хорошей отгонки цинка и свинца оказалось необходи­ мым при этом загружать на расплав твердый восстановитель— дроб­ леный каменный уголь.

 

Для

выяснения

влияния дутья,

обогащенного

кислородом,

И. В. Савиным, В. В. Котляренко

и др. были проведены

опыты со

шлаками свинцовой

плавки Чимкентского завода [278]. В исходном

шлаке

было 8—12% Zn, 1,3—2,3% РЬ; 0,5% Си; 24,3% Si02 ;

32% Fe; 9%

CaO;

4,5% MgO;

6%

A12 03 . При расплавлении

в

электропечи

шлак обеднялся

и

на фьюминг-печь

поступал

с

содержанием

6—8% Zn и 0,2% РЬ. Топливом на

фьюминг-печи

служил

природный газ с 94,6% СН4 . Природный газ сжигали в вы­

носной

топке при а = 0,95. Каменный

уголь в количестве 6—8%

от массы шлака загружали на шлаковую ванну сверху.

 

 

При

обогащении

дутья кислородом

и постоянном

расходе дутья

для сохранения неизменного суммарного коэффициента расхода кислорода а (отнесенного к сумме топлив —• угля и природного газа)

увеличивали подачу газа. Результаты

опытов приведены в табл. 49

и на рис. 75—77. При 28% 0 2 в дутье

степень отгонки цинка при

одинаковой длительности продувки увеличилась по сравнению с воз­ душным дутьем с 63,3 до 81,6%, а концентрация цинка в шлаке после продувки снизилась с 2,0 до 1,33%. Температура шлака на обога­ щенном дутье увеличилась на 60° С. При этом, как это видно из рис. 75, временного снижения температуры в процессе продувки не

происходило.

При указанном режиме суммарный расход топлива

на 1 m шлака

возрастал, но на 1 m отогнанного цинка снижался на

23%.

В результате применение дутья с 28% О г

привело к увеличе­

нию

производительности по отогнанному цинку

на 56%.

В табл. 49 приведены данные по аналогичному режиму с 28% кислорода в дутье, но прерванному через 90 мин продувки. При этом

189

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ