
книги из ГПНТБ / Внедоменная десульфурация чугуна
..pdfдостигается более высокая степень удаления серы, од нако расход соды, а, следовательно, и степень де сульфурации ограничены в этом случае размерами
ковша.
Показатели десульфурации чугуна в сталеплавиль ном цехе могут быть выше или ниже показателей, достигаемых в доменном цехе. Наиболее высокие
степени десульфурации (около 100%) |
получаются |
при обработке томасовского чугуна с |
переливом |
(по схеме тИ—Р—/3) и мартеновского чугуна (90%) при заливке из сигарообразного ковша в обычный (по схе ме Т—Р). При десульфурации последним способом достигаются также и самые стабильные результаты. Исключительно стабильные результаты достигаются при десульфурации в сифонном ковше и при обработке мартеновского чугуна в доменном цехе (по схеме//—Р): в 82% случаев конечное содержание серы в чугуне не превышало 0,008%. При этом соду, общий расход которой составлял 5—8 кг/т чугуна, добавляли не большими порциями во время наполнения ковша.
Понижение температуры чугуна за время обработ ки в 200-тонном ковше составляет 1,7° С на 1 кг соды [781. Место подачи соды определяется степенью насыщения чугуна углеродом. Доэвтектический томасовский чугун в целях уменьшения испарения соды следует обрабатывать только в сталеплавильном цехе. При обработке в сифонном ковше с расходом соды 3 кг/т чугуна средняя степень удаления серы может і достигать 50—60%, так как шлак в этом случае отде ляется от чугуна. Поэтому сифонный ковш необходи мо устанавливать перед ковшом для обработки чугу на. При расходе соды 8—10 кг/т чугуна достигается степень десульфурации 80%, получение же конечного содержания серы в чугуне 0,008% в 100% случаев достигается лишь при использовании метода перелива при расходе соды 15 кг/т чугуна. Для мартеновского
80
чугуна |
степень |
десульфурации |
при расходе соды |
10 кг/т |
чугуна |
и применении |
перелива составляет |
менее 90%.
Применение сифонных ковшей позволяет значите льно снизить расход соды вследствие повышения стс пени ее использования. Так, на заводе Август Тиссен— Хютте расход соды при та ком способе обработки чугуна составляет 2,7— 4,5 кг/т чугуна, а на заводе в Диффердингене — 1,2 — 4,4кг/т чугуна. Содержа ние серы в чугуне снижает ся при этом с 0,04—0,14 до 0,02—0,055% соответствен но.
В доменном цехе заво да Генрихсхютте в Хаттингене проводились ОПЫТЫ ПС непрерывной десульфура ции чугуна кальцинирован ной содой и содоизвестко вой смесью в сифонном ков
ше вместимостью 6 т. |
Для |
Рис. 3. Сифонный ковш для |
|
сравнения |
использовали |
десульфурации чугуна с нос |
|
ком, перевалом и скимером |
|||
результаты десульфурации |
для задержки шлака: |
||
содой в чугуновозном |
ков- |
/ — металл; 2 — шлак; а — по |
|
ШЄ. |
|
|
ложение ковша при сливе ме |
ковш |
(рис. |
талла; 6 — пустой ковш с остат |
|
Сифонный |
ком шлака. |
3) устанавливали у конца желоба таким образом, что чугун из желоба попадал
сначала в сифонный ковш, а затем уже в чугуновозный. Наклон сифонного ковша, подвешенного на траверсе, осуществлялся от электропривода. Незадолго до на полнения первого чугуновозного ковша сифонный ковш
31
частично опорожняли, и, пока он вновь наполнялся, подавали второй чугуновозный ковш. Это позволяло проводить непрерывную обработку чугуна. Внутрен ний диаметр сифонного ковша, использовавшегося на заводе в Хаттийгене, составлял 1,2 м, высота — 1,65 м, максимальная высота шлакового слоя — 0,65 м. Десульфуратор подавался виброжелобом с механиче ским приводом, когда сифонный ковш наполнялся на одну треть, что позволяло избежать уноса соды че рез сифон. В соответствии с вместимостью ковша мак симальный расход соды составлял 300 кг.
В результате опытов было выяснено, что если при десульфурации в чугуновозных ковшах конечное со держание серы в чугуне 0,015% (при исходном 0,035) достигалось при расходе соды 7—10 кг/т чугуна, то в сифонном ковше такие же результаты получали при расходе соды 3—3,5 кг/т чугуна (исходное содер жание 0,03%). Установлено также, что смолодоломи товая футеровка является устойчивой в контакте с со довыми шлаками — с такой футеровкой обработано 1150 т чугуна без значительных дефектов футеровки, в то время как шамотную футеровку приходится заме нять после обработки 320—330 т.
В Англии обессеривали чугун содой методом пере лива в двух и трех ковшах [95]. Если обработка про водилась в двух ковшах, после обработки чугуна со дой в первом ковше при переливе во второй чугун освобождали от содового шлака с помощью шлакоотделителя. Степень удаления серы — 70—80%. По «трехковшовой системе» в первом ковше производится удаление кислого шлака, во втором — обработка чу гуна содой, а при переливе чугуна из второго ковша в третий удаляется содовый шлак. Степень десульфу рации в этом случае — 75%. Было испытано два спо соба перемешивания чугуна с десульфуратором — механическое и путем продувки азотом. Расход азота
32
составлял 0,015—0,030 м3/мин на 1 т чугуна. Переме шивание позволяло повысить степень десульфурации до 90%.
В работе [881 сообщалось, что добавка каждых 0,5% соды понижала температуру чугуна на 10° С, выдержка в ковше сопровождалась понижением тем пературы чугуна на 8—10 град/мин при исходной температуре чугуна 1500—1400° С и на 4—6 град/мин при исходной температуре металла 1400—1300° С. Вви ду интенсивного образования дыма применялась вентиляция.
На одном из заводов Франции проводились опыты по непрерывной десульфурации чугуна порошковой содой при выпуске его из доменной печи по способу института ИРСИД [118]. Установка состояла из бун кера для соды и вибрационного питателя для подачи десульфуратора в струю чугуна. Питатель снабжен пористыми плитами для продувки металла азотом или сжатым воздухом. Поверхность плит — 0,06 м2, расход газа — 0,5 м3/мин при давлении 98,1— 588,6 кПа. Расход соды составлял от 4 до 18 кг/т чугуна. Содержание серы в чугуне в результате та кой обработки уменьшалось от 0,075 до 0,029%.
Интересные экспериментальные исследования не прерывных способов обработки чугуна содой прове дены X. Лангхаммером и др. [107]. Им предложены схемы с использованием установок типа стационарно го сифонного ковша, а также противоточного желоба.
Несмотря на определенный прогресс в обработке чугуна содой, авторы исследований делают вывод о том, что при необходимости получения более низких содержаний серы в чугуне и более стабильных резуль татов десульфурации, преимущество остается за обра боткой чугуна неплавящимися десульфураторами — известью, карбидом кальция и различными смесями на их основе. Именно разным способам обработки
3 5—928 |
33 |
чугуна этими десульфураторами и уделяется за ру бежом в настоящее время основное внимание.
Неплавящиеся десульфураторы при сливе чугуна перемешиваются с ним неудовлетворительно, поэтому, как правило, необходимо принимать специальные ме ры по обеспечению требуемого для десульфурации контакта металла с десульфуратором. Достигается это самыми различными путями. Для этой цели ис пользуют вращающиеся печи, качающиеся ковши, ви брирующие ковши, стационарные ковши с продувкой методом погружаемого копья или донной продув кой, перемешивающие устройства с мешалками раз личных типов, устанавливаемые на желобе, ковши с перемешивающими устройствами и др.
Большое распространение в зарубежной практике получили различные способы десульфурации чугуна известью, которая является легкодоступным и доста точно эффективным десульфуратором, хотя для полу чения удовлетворительных результатов десульфура ции к ней предъявляются жесткие требования по крупности помола и чистоте. Хорошие результаты об работки чугуна известью были получены В. Тренти ни [126].
В ряде стран Западной Европы широко применя ется десульфурация чугуна по способу Каллинга [105]. Особенно распространен этот способ в Швеции, где десульфурации подвергается практически весь чугун, идущий на производство качественных ста лей.
Большое распространение получил в Швеции также способ десульфурации, разработанный фирмой «Домнарветс Ернверк». Чугун обрабатывается во вра щающейся печи или в виброковше порошкообразной известью или карбидом кальция. Применение послед него в качестве десульфуратора обходится несколько дороже, чем извести, однако, при этом меньше охла
34
ждается чугун; по металлургической эффективности же десульфурация во вращающейся печи и в вибро ковше дает почти одинаковые результаты. Преиму щество виброковшей состоит в большем удобстве обслуживания и транспортировки. При большой мас се выпускаемого металла удобнее использовать вра щающуюся печь, так как ее конструкция проще, кро ме того, ее можно приспособить для работы в непре рывном режиме.
На шведском заводе «Херренгс Грув АВЦ» рабо тает вращающаяся печь вместимостью 20 т, в которой обрабатывается чугун следующего состава, %: С —
4,2; Si 1,2; Мп 0,6; Р 0,02—0,025; S 0,08—0,12%.
Частота вращения печи — 35 об/мин, длительность обработки — 20 мин, состав десульфуратора — 1,2— 1,5% извести и 0,2—0,5% коксовой мелочи. В резуль тате такой обработки содержание серы в чугуне сни жается до 0,001%. На заводе десульфурируют весь выплавляемый чугун — 40 000 т в год. Стойкость футеровки печи — 1000 наливов, ее заменяют через каждые семь месяцев.
В институте ИРСИД [127] десульфурируют чу гун в специально сконструированном ковше. Он футе рован силикатноглиноземистым кирпичом с толщиной кладки у стенок 0,15 м и у днища — 0,2 м, оборудован 4—6соплами для продувки. Обработке в таких ковшах подвергается, в основном, томасовский чугун следую щего состава, %: Si 0,18—1,20; С 2,7—3,5; S 0,03— 0,250. Температура обработки — 1205—1285° С. Из весть, применяемая для продувки, просеивается через сита с ячейками 0,0005 или 0,001 м, она хорошо обож жена. Расход извести на десульфурацию составляет 12 кг/т чугуна. В качестве газа-носителя использует ся азот, расход которого составляет 3 м3/мин, концен трация извести в дутье составляет около 9 кг/м3, длительность продувки — 5 мин.
3' |
35 |
Авторами работы [127] не были преодолены труд
ности, |
связанные |
с удалением известкового шла |
ка и |
большими |
потерями чугуна при продувке. |
На устранение этих трудностей были направлены исследования немецких металлургов в Дортмунде [961. Они использовали вместо азота сжатый воздух, увеличив в нем концентрацию извести. Для вдувания десульфуратора ими была применена специальная неохлаждаемая фурма погружения длиной 2,5 м, защищенная огнеупорной футеровкой. Входные от верстия в фурме для поступления воздуха с реагентом располагались под углом 180° друг к другу, благодаря чему фурма не вибрировала при продувке. Для пре дотвращения образования густых известковистых шла ков и снижения потерь металла к извести добавляли соду. Десульфуратор смешивался с газом-носителем в специальном барабане-смесителе, в который загру жали известь (97% фракции 0,00009 м и 3% фракции
0,000053 м) и соду (фракции 0,002 м). С помощью
такого способа смешения удавалось довести расход газа-носителя до 0,003—0,004 м3/кг десульфуратора. Из всех опробованных добавок — плавикового шпата, угля и других наилучшей с технологической точки зрения зарекомендовала себя сода, применение кото рой позволило снизить потери металла до 1 % (табл. 3).
Опытами установлено, что величина потерь чугу на при продувке определяется расходом десульфурато ра. Так, например, при расходе десульфуратора 8,5 кг/т (смесь извести с содой) потери чугуна состав ляют 1%, при повышении расхода смеси до 22 кг/т потери возрастают до 2,2%. Это говорит о том, что по тери все же довольно велики.
По опыту института ИРСИД на заводе «Зальцгиттер» после получения обнадеживающих результа тов десульфурации в ковшах вместимостью 5 т была
36
Таблица З
|
Содержание железа в шлаке и потери чугуна |
|
|||
|
в |
зависимости от |
условий продувки |96| |
|
|
|
|
|
Расход газа-носи |
Общие |
Общее со |
|
Десульфуратор |
потери |
держание |
||
|
теля, м3/кг |
чугуна, |
чугуна в |
||
|
|
|
шлаке (ко |
||
|
|
|
|
% |
рольки), % |
|
|
|
|
|
|
Мелкая известь |
0,020—0,040 |
5 |
70 |
||
» |
» |
|
0,003—0,004 |
4—5 |
70 |
Смесь мелкой извести (90%) |
|
|
|
||
с содой (10%) |
|
0,003—0,004 |
1 |
50 |
|
построена |
установка для десульфурации чугуна в |
50-тонных ковшах. Технологическая схема установ ки показана на рис. 4. Результаты десульфурации были высокими. При начальном содержании серы в чу
гуне 0,15% и расходе десульфуратора (известь |
с 10% |
|
7 3 Десулмруратор |
о |
- |
ег'"'
СжатыііА- Воздух
Азот А-
Рис. |
4. |
Технологическая |
схема |
установки |
для |
|||
десульфурации |
чугуна, |
установленная |
на заводе |
|||||
|
|
|
«Зальцгиттер»: |
|
|
|
||
I — манометр; |
2 — атмосферный клапан; 3 — расходо |
|||||||
мер; |
4 — емкость для |
десульфуратора; |
5— дозатор; |
|||||
6 — трубопровод для подачи |
взвешенного |
десульфура |
||||||
тора |
к |
фурме; |
7 — устройство для |
перемещения |
фур |
|||
мы; 8 — фурма; 9 — шлак; |
10 — жидкий металл. |
37
I
соды) 20 кг/т чугуна конечное содержание серы сни жалось до 0,01%. Результаты опытов в зависимости от расхода десульфуратора показаны на рис. 5.
По данным |
работы |
[96] |
внедоме ная |
десульфу |
|||
рация чугуна |
позволила |
снизить основность |
шлака |
||||
в доменной печи с диаметром горна 6,5 м |
и |
произ |
|||||
водительностью 910 т/сутки с 1,2 до |
1,0. |
В резуль |
|||||
тате расход кокса |
снизился |
на 7%, |
производитель |
||||
ность возросла |
на |
11 %. |
В |
дальнейшем |
работа на |
кислых шлаках позволила достигнуть повышения производительности на 20% при снижении расхода кокса на 5%.
Большое распространение за рубежом получили способы десульфурации чугуна в вибрационных ков шах. Метод удаления се ры из жидкого металла во
Рис. 5. Зависимости ко |
Рис. 6. |
Вибрационный |
нечного содержания серы |
ковш для |
десульфурации |
в чугуне от расхода де |
чугуна. |
|
сульфуратора и начально |
|
|
го содержания серы. |
|
|
встряхивающем ковше был изобретен в |
1959 г. С. Эке- |
|
торпом и В. Каллингом |
[97]. После |
экспериментов |
с сосудом, наполненным водой, вместимостью 308 л была сооружена вибрирующая установка вместимос тью 3 т. Опыты по обессериванию передельного и ли тейного чугунов показали, что при частоте вращения ковша 70 об/мин и при эксцентриситете вращающегося
38
поддона 0,061 м за 31 мин удалось присадкой 1,5— 2,3% (по массе) извести и 0,6—1,0% коксика понизить содержание серы в чугуне на 95% (от 0,078 до 0,003). Увеличение эксцентриситета вращения до 0,079 м и ввод в ковш 0,08% (по массе) соды вместе с 1,6% извести и 0,8% коксика позволили через 20 мин получить чугун, содержащий 0,004% S (при частоте вращения 60 об/мин).
Схематически вибрационный ковш изображен на рис. 6. Ковш 5 подвешивается на трех цапфах 6. Рама 2 крепится на трех стойках 7, имеющих кривошипы, которые приводятся в движение электромотором 1. Число оборотов, как правило, регулируется. Вибра ционный ковш накрыт крышкой для сохранения тре буемой атмосферы, предотвращения выплесков ме талла и остывания его. Через отверстие 3 металл сли вается из ковша, в то время как шлак задерживается в ковше и сливается после удаления обработанного металла через загрузочное отверстие 4. В результате вибрации ковша на поверхности находящегося в нем металла образуются волны, подобные тем, которые можно наблюдать, взбалтывая стакан с жидкостью, не вращая его вокруг оси. Ковш описывает круго образные движения вокруг вертикальной оси, но не вращается вокруг нее. Возникающая в результа те такого движения зыбь на поверхности металла позволяет достигать хорошего перемешивания ме талла с десульфуратором. В этих условиях реакции, для протекания которых требуется в спокойном со стоянии несколько чіхсов, могут протекать за несколько минут. По данным.[121], в результате 6-минутной об работки 2,1 т чугуна карбидом кальция (0,7—0,8% от массы чугуна) в трехтонном вибрационном ковше Каллинга с основной футеровкой содержание серы в чугуне понижается с 0,14 до 0,01% (степень десуль фурации 93%).
39