
книги из ГПНТБ / Внедоменная десульфурация чугуна
..pdfВ миксере благодаря большему количеству шлака на поверхности создаются благоприятные условия для обратного перехода. В течение трех дней один из миксеров Макеевского металлургического завода ис пользовали только для заливки обессеренного чугуна. Содержание серы в чугуне (в ковшах) за этот период изменялось от 0,015 до 0,028%. Пробы отбирали спе циальными изложницами, погружаемыми в чугун на глубину до 0,5 м. По данным анализа заводских проб среднее содержание серы в чугуне, сливаемом из миксера за этот же период, было на 0,007% выше.
На Донецком металлургическом заводе миксер N° 2 в течение двух недель наполняли только чугуном, прошедшим внедоменную десульфурацию. Среднее содержание серы в чугуне, заливаемом в миксер в этот период — 0,019%, сливаемом из миксера — 0,029%.
В. И.Мачикиным и Е. И. Складановским был про веден сопоставительный анализ условий для обратного перехода серы в миксере при различных количествах обессеренного чугуна в миксере (табл. 14).
Таблица 14
Изменение содержания серы в чугуне в процессе пребывания его в миксере
Коэффициент
мяВрепребыва вниямиксере,ч |
Количествошла т/кг,качугуна |
распределе |
|
равновес ный |
фактичес кий |
||
|
|
ния |
серы |
Вид чугуна
Величина обрат ного перехода се ры в чугун, %
Без внедоменной десульфу
раций |
7,1 |
6 |
11,4 |
17,6 |
0,0055 |
60—70% обессеренного чу |
7,0 |
6 |
|
28,5 |
0,007 |
гуна |
12,5 |
||||
100% обессеренного чугуна |
16,3 |
6 |
10,5 |
41 |
0,010 |
101
На заводе им. Ильича один из миксеров завода был полностью переведен на обессеренный чугун [21]. При этом производилось обязательное скачивание шлака из ковшей. Содержание серы в миксере резко снизи лось (до 0,004—0,01594), составив в среднем за неделю 0,009%.
Таким образом, при скачивании шлака можно под держивать в миксере весьма низкое содержание серы в чугуне и не допустить обратного перехода ее из шла ка в чугун. Если же шлак не удаляется, эффективность десульфурации чугуна после пребывания его в миксе ре резко снижается. Поэтому одновременно с решением вопроса о строительстве установки для десульфурации должен решаться вопрос и о скачивании шлака.
Весьма важным является и вопрос конструктивного оформления установок для десульфурации. Если для обеспечения десульфурации сравнительно небольшого количества чугуна (до 1 млн. т в год) в южных районах страны вполне приемлемыми являются установки, рас положенные на открытом воздухе (Макеевский, Донец кий заводы), то дальнейшее увеличение мощности уста новок, особенно в северных и восточных районах, тре
бует |
размещения их внутри промышленных зданий, |
т. е. |
строительства отделений для десульфурации |
чугуна. При этом должны использоваться те наилуч шие решения, которые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации: управление десульфурацией несколь ких ковшей с одного пульта управления, обеспечиваю щее хорошую видимость всех ковшей (Донецкий завод), установка испарителей (фурм) на тележках и наличие вспомогательного пролета для ремонта испарителей (Макеевский и Донецкий заводы), механизация пода чи магния к испарителям (завод им. Ильича) и улуч шение условий их ремонта и замены (Донецкий завод), автоматизация управления процессом (Донецкий за вод). Кроме того, отделение должно быть оборудовано
102
газоочисткой (нет ни на одной из существующих установок) и мостовым краном для облегчения работ по ре монту установки и уборке чугуновозных путей.
Располагаться отделение должно, как показывает практика, по пути движения чугуновозных ковшей от доменного цеха к сталеплавильному, отдельно от основных металлургических агрегатов. Изложенным требованиям в значительной мере удовлетворяет уста новка Новолипецкого металлургического завода, проектируемая липецким филиалом Гипромеза сов местно с Институтом черной металлургии с учетом рекомендаций Донецкого политехнического института.
Конструктивное оформление оборудования для десульфурации оказывает значительное влияние и на эффективность использования магния. В первую очередь это относится к конструкции устройств для ввода магния — испарителей (фурм с расширенными наконечниками).
Основное требование, которому должен удовлетво рять испаритель,— это обеспечение полного испаре ния магния внутри испарительной камеры и исключе ние возможности попадания неиспарившегося магния в чугун. При этом испаритель должен также обеспечи вать равномерное распределение паров магния в чу гуне, огнеупорная обмазка испарителя должна вы держивать достаточную длительность разового по гружения в чугун и обладать высокой устойчивостью к теплосменам, зарастание испарителя шлаком и чу гуном должно быть минимальным, испаритель дол жен быть прост в изготовлении и т. п. Донецким по литехническим институтом проведены исследования ра боты испарителей различных конструкций (рис. 22).
Наиболее простым в изготовлении является испа ритель, показанный на рис. 22, а. Однако такой ис паритель требует весьма точной установки на штанге механизма подъема. Даже самые незначительные
103
перекосы приводят к тому, что пары магния начинают выходить с одной стороны (о чем свидетельствуют раз мывы огнеупорной обмазки), унося с собой неиспарившиися магнии. —Процесс с таким испарителем идет бурно, плохо управляете:i, возможны выбросы чугу
на из ковша, степень ис пользования магния при этом резко снижается.
Испаритель с «зубчика ми» (рис. 22, б) дает доста точно равномерное распре деление паров магния в чу
а(Г
Рис. 22. Конструкции испари телей:
а— без отверстий; б—с «зубчика* ми»; в — с отверстиями.
гуне, поверхность чугуна внутри такого испарителя хорошо очищается от шла ка, однако и здесь возмо жен выход неиспарившегося магния в чугун [81. По мере эксплуатации про емы между «зубчиками» за растают, и работа такого испарителя в дальнейшем ничем не отличается от
предыдущего.
Наилучшие результаты десульфурации получены при работе испарителя с отверстиями в испарительной камере (рис. 22, в). При правильно выбранных раз мерах такой испаритель достаточно надежно обеспе чивает полное испарение магния внутри испаритель ной камеры и хорошо распределяет пары магния по объему ковша. Наиболее сильное влияние на процесс оказывает сечение отверстий и расстояние от от верстий до нижней кромки испарительной камеры. Объясняется это тем, что давление внутри испари теля является пульсирующим это вызывает рас качивание поверхности чугуна внутри испаритель-
104
, ной камеры и при определенных условиях возможен Чвыход неиспарившегося магния в чугун под нижней k' кромкой испарителя. Для предотвращения этого на
,практике изготавливают обычно испарители с 6—8 отверстиями диаметром 0,04—0,07 м, расположенными от нижней кромки на расстоянии не менее 0,15 м. Такая конструкция испарителей успешно эксплуати руется на Макеевском и Донецком заводах при исполь зовании слиткового магния, а также на заводе «Запорожсталь» и рекомендована ИЧМ для Новолипецкого завода при использовании гранулированного магния.
Значительное влияние на степень использования магния оказывает и скорость ввода магния в чугун. Степень использования магния повышается с умень шением скорости испарения магния [5]. Предполага ется, что зависимость эта носит экстремальный харак
тер, предполагаемая точка экстремума — 0,15 кг/с. Поданным Н. А. Вороновой [69], эта точка находится в интервале 0,2—0,25 кг/с. Исследования, проведен ные Донецким политехническим институтом [3], по казали, что усвоение магния улучшается и при сни жении скорости испарения ниже указанных значе
ний.
В настоящее время почти на всех установках, где применяют регулируемый ввод магния, скорость испарения магния поддерживают в интервале 0,1— 0,2 кг/с. Дальнейшее снижение скорости испарения хотя и приводит к повышению степени использования магния вряд ли целесообразно, так как заметно увели чивается время обработки ковша, а, главное, время
'пребывания испарителя в чугуне, что отрицательно сказывается на его стойкости. Скорости ниже 0,1 кг/с применяют лишь в случаях обработки переполненных чугуновозных ковшей.
В. И. Мачикиным и Е. И. Складановским были про ведены исследования влияния на степень использования
8 5-928 |
105 |
магния концентрации серы в чугуне. Степень ис пользования магния уменьшается по мере снижения концентрации серы в чугуне по закону, близкому к экспоненциальному, причем в реальных условиях' десульфурации степень использования магния, близ кая к 100%, может иметь место лишь при концентра циях серы в чугуне более 0,12%. При наиболее часто встречающихся концентрациях серы — 0,02—0,08% — максимально возможная степень усвоения магния 30—70%. Объясняется это тем, что мощность переме шивания от всплывания паров магния в ковше не мо жет обеспечить подвод серы в количестве, достаточ ном для полного усвоения магния. На основании этого высказано предложение вводить магний в чугун вместе с нейтральным газом в соотношении, при ко тором обеспечивается мощность перемешивания, до статочная для полного усвоения магния, при этом по мере уменьшения концентрации серы в чугуне вели чина соотношения газ — магний должна изменяться в сторону увеличения количества газа. Уменьшение концентрации паров магния в газе на скорости реак ции заметно не сказывается, так как скорость диффузи онных процессов в газах значительно (примерно в ІО5 раз [37]) выше, чем в жидкости, а скорость удале ния серы, как и прежде, будет лимитироваться под водом серы. Определенный эффект повышения степени усвоения магния получается и при введении маг ния вместе с воздухом (до 10% в пределах концентра ций серы 0,02—0,06%), несмотря на то, что определен ная часть магния сгорает в кислороде подводимого воз духа. По-видимому, предложенный способ может стать одним из наиболее эффективных.
Эффективность применения внедоменной десульфу рации в настоящее время выражается в повышении качества чугуна и тем самым в качестве стали, выпла вляемой из этого чугуна. В результате применения
106
внедоменной десульфурации на заводах «Азовсталь» и им. Ильича освоено производство высококачествен ных сортов стали и особо чистых по сере сортов литей ного чугуна. Приплаты, которые получали заводы за высокое качество металла, составляют весьма за метную величину — 3 руб/т, в то время как затраты
на |
внедоменную десульфурацию значительно |
ниже |
и |
составляют величину, не превышающую |
0,5— |
1,5 руб/т (в зависимости от вида магния — слитковый или гранулированный — и степени десульфурации).
На заводе им. Ильича были проведены конвертер ные плавки с содержанием серы в чугуне 0,001— 0,002% [69]. При использовании малосернистого чугуна для производства низкоуглеродистой кипя щей конструкционной стали в кислородном конвертере улучшаются показатели плавки: длительность цикла снижается на 5—7%, выход годной стали повышается на 1—2%, головная обрезь на слябинге уменьшается на 0,1—0,5%. Содержание серы в стали (не выше 0,02%) отвечает требованиям мировых стандартов
[21].
На Макеевском металлургическом заводе прове дены плавки в мартеновских печах с применением чугуна, подвергнутого внедоменной десульфурации. Результаты их приведены в табл. 15. Удалось полу чить сталь с содержанием серы 0,012—0,013%, что в обычных условиях сделать не удается. В ряде слу чаев применение внедоменной десульфурации дает не только экономические выгоды, но становится необ ходимым условием дальнейшего технического прогрес са. Так, например, в доменном производстве дальней шее глубокое обогащение криворожских руд не может быть осуществлено без применения внедоменной де сульфурации, поскольку уменьшение выхода шлака ниже 300 кг/т неизбежно вызовет чрезмерное повыше ние содержания серы в чугуне в условиях работы
8* |
107 |
Таблица 15
Результаты мартеновских плавок с применением десульфурированного чугуна
Характер Марка плавки стали
Сравнитель ная СвО8А
Опытная СвО8А Сравнитель
Длительность, |
одРасхизвести доводкув , кг/т стали |
Содержание S, % |
|||
плавле ния |
ДОВОДКИ |
чугунев |
сталив распо плавлению |
сталив!1 выпуснаi - Iке |
|
ч —• мин |
|
|
|
|
|
2—02 1—40 |
1,65 |
0,048 |
0,044 |
0,027 |
|
1—50 |
1 — 15 |
— |
0,029 |
0,032 |
0,018 |
ная |
К |
1—56 1—36 |
2,63 |
0,097 |
0,045 |
0,028 |
Опытная |
К |
1—38 1-17 |
— |
0,039 |
0,033 |
0,022 |
доменных печей на сернистом донецком коксе. В стале плавильном производстве применение внедоменной де сульфурации необходимо для нормальной работы уста новок непрерывной разливки стали радиального типа.
Внедоменная десульфурация, помимо повышения качества металла, может дать большие выгоды в до менном производстве за счет снижения основности шлака. Пока такая задача в большом масштабе не ставится ввиду недостаточного развития установок для внедоменной десульфурации, тем не менее, переход на работу со шлаками пониженной основности уже имеет место. Так, на заводе в Рустави была опробова на работа одной из доменных печей на пониженной основности — 1,19 вместо 1,3. Содержание серы при этом возросло до 0,088%, и весь чугун подвергали вне доменной десульфурации. Снижение основности шлака позволило уменьшить расход кокса на 46,3 кг/т чугуна
(7,4%) и |
повысить производительность печи на |
59 т/сутки |
(4,75%). |
108
На Макеевском заводе доменщики, пользуясь наличием установки для внедоменкой десульфурации, испробовали работу доменной печи на шлаках пони женной основности. По их расчетам в условиях за вода для удаления 0,01 % S из чугуна в доменной пе чи требуется повышение основности шлака на 0,19, что приводит к увеличению расхода кокса на 16,7 кг и снижению производительности печи на 2,97%. В де нежном выражении затраты составляют 0,91 руб/т чугуна. Удаление каждой 0,01% S на установке внедоменной десульфурации требует 0,19 руб/т чугуна, что значительно ниже, чем в доменной печи.
Доменщики завода им. Ильича опробовали рабо ту на шлаке, в котором отношение СаО : SiO2 было снижено с 1,17 до 1,11, а отношение RO : SiO2 —
с1,32 до 1,17. Опыт работы на таких шлаках показал, что в этом случае обеспечивается форсировка и ровный ход печей, улучшаются технико-экономические пока затели плавки. По расчетным данным выход шлака при работе на таком шлаковом режиме понижается
с484 до 442 кг/т чугуна. Среднее содержание серы
вчугуне, выплавленном на таких шлаках, составляет 0,077%, а после десульфурации — не выше 0,005%.
Указанное изменение шлакового режима приводит в условиях завода им. Ильича к снижению расхода
известняка в агломерационную |
шихту |
на |
80,7, |
|
агломерационного |
топлива — на |
8, |
кокса — |
|
на 9,8 кг/т чугуна |
(за счет снижения выхода |
шлака |
и увеличения прочности агломерата), увеличению ко личества утилизированного шлака на 84,7 кг/т чугу на. Производство чугуна возрастает на 1,24%.
Как видно из приведенных примеров, снижение основности доменного шлака дает заметное улучшение как в смысле роста производительности, так и в отноше нии снижения удельного расхода кокса. Однако устано вить количественно размер роста производительности
109
и снижения расхода кокса по приведенным завод ским данным не представляется возможным. Эти данные колеблются в больших пределах (рост произ водительности— от 1,24% до 4,31%, снижение удельного расхода кокса — от 9,8 до 46,3 кг/т). Не известно, объясняется ли эта разница различными ус ловиями плавки, либо допущенными ошибками в рас четах. Но, тем не менее, несомненно, что снижение ос новности дает заметное улучшение показателей работы доменных печей. То же самое следует сказать и в отно шении эффективности применения внедоменной де сульфурации в целях повышения качества стали.