книги из ГПНТБ / Гусейнов, И. С. Опыт проводки буровой скважины № 1531 с рекордным отклонением 2040 метров
.pdfПервый интервал — вертикальный участок (0 —250 м)—
ничем не отличался от предусмотренного |
в |
основном |
варианте профиля. |
|
|
Второй интервал—участок набора угла искривления — |
||
предусматривал бурение с отклонителем |
до |
глубины |
940 м. За 690 м необходимо было набрать кривизну от О до 50°.
Средний прирост угла искривления на каждые 100. м проходки здесь составлял 7°2', что значительно превосхо дит прирост угла на участке набора кривизны в основном профиле.
Третий интервал — участок резервного профиля — предусматривал малоинтенсивный спад угла искривления. Бурение долотом № 16 и долотом № 10 после спуска тех нической колонны.
Если по основному профилю в среднем на каждые 100 м проходки кривизна падала на 1°, то по резервному
профилю предусматривалось среднее падение кривизны |
|
через каждые 100 м |
на 46'. |
Основной профиль |
выгодно отличался от резервного, |
так как поддержание кривизны на протяжении 200 м или
максимальное замедление спада угла — задача |
всегда |
трудная. |
|
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
Бригада буровиков, руководимая С. Джафарзаде и И. Гусейновым, занимается разведочным бурением на се веро-восточном крыле Нефтяных Камней с приэстакадных площадок и накопила богатый опыт в области бурения на клонно-направленных скважин с большим отклонением.
Бурение скважины № 1531, начатое 26 марта 1968 года, было успешно закончено этой бригадой 4 октября 1968 года, с опережением срока работ на 69 дней. Как это удалось?
20
Перед началом бурения коллектив бригады тщательно изучил геолого-технический наряд, проектный профиль скважины. Сообща обсудили все тонкости предстоящей ра боты и разработали план проводки скважины. Наметили мероприятия по научной организации труда для обеспече ния лучшего хода буровых работ.
Было решено использовать все лучшие из ранее при меняемый механизмов и приспособлений, установить наи более рациональный и эффективный метод бурения, подо брать наиболее соответствующий инструмент.
Кроме этого, была составлена специальная карта, на которую ежедневно наносились замеры и ход работ. Это облегчало наблюдение за скважиной, и буровики всегда были в курсе последних событий.
Самое главное, что обеспечило лучший ход бурения, — это умелое и рациональное применение многоступенчатых турбобуров и различных способов механизации и производ ственных процессов.
Проводка скважины осуществлялась способом турбин ного бурения, сначала серийным турбобуром, а затем сек ционным. В качестве режущего инструмента применялись долота марки 2Д-160, Б243СГ, Б243МСГ, Б243МГЛ и Б243МГ.
При проводке скважины ориентировались по основно му профилю проекта. В задачу бригады входило разреше ние следующих вопросов:
а) для первого интервала — не только обеспечить сох ранение вертикальности ствола, но и проследить влияние довольно незначительной длины вертикального участка на ход бурения;
б) для второго интервала — набрать угол искривления с заданной интенсивностью и в строго проектном азимуте; в) для третьего интервала — определить надежность разработанного проектом стабилизатора для подъема кри
визны до 50°;
21
г) для четвертого интервала — поддерживать корре тировку кривизны и азимута скважины.
ХОД БУРЕНИЯ
163/4" кондуктор был спущен на глубину 120 м и за цементирован.
Интервал 120 — 222 м бурили следующей компонов кой низа бурильного инструмента: трехшарошечное долото № 16, серийный турбобур типа Т12МЗ-Р", 6-дюймовые утяжеленные бурильные трубы — 24 м и трубы буриль ные погружные — ТБП.
Для набора проектного отклонения 1800 м искривле ние ствола от вертикали осуществлялось с глубины 222 м. При первом спуске отклонителя компоновка была следую щей: трехшарошечное долото № 16, турбобур Т12МЗ-9", над ними кривой переводник с углом искривления 2°15', 6-дюймовая диамагнитная труба—7,75 м, УБТ6" — 10 м и 5-дюймовые трубы бурильные погружные — ТБП. Этот спуск производился ориентировочно по меткам, а за тем положение отклонителя контролировалось дважды забойным инклинометром ЗИ — 1 м «Грознефтегеофизики». Азимут установки отклонителя был определен в 65°.
После бурения 28 м вновь был произведен замер. Уменьшение глубины первоначального искривления
позволило в дальнейшем достичь необходимого отклоне ния.
На глубине 272 м замерили кривизну скважины ин клинометром и при этом получили угол искривления 2°45', в азимуте 74°.
Таким образом, фактическая интенсивность набора кри визны оказалась на этом участке ниже проектировавшей ся. Поэтому кривой проводник с этой глубины был заме нен другим, с большим перекосом резьбы (2°45'). Осталь ная компоновка низа бурильного инструмента не измени лась.
23
В интервале бурения указанной компоновкой 272 — 340 метров увеличение кривизны составило 9°15', что так же оказалось ниже цифр в проектном профиле.
В связи с этим с глубины 340 м перекос резьбы кри вого переводника мы увеличили на 3°15' (при той же ком поновке низа).
На глубине 582 м угол искривления скважины был 32°30', азимут — 54°, т. е. достиг проектных размеров. Практически последние 42 м в интервале бурения 540 — 582 м не дали приращение угла. К тому же отклонитель при ориентировке не устанавливался в требуемом азимуте. Тогда было принято решение опустить на глубину 582 м. ребристый стабилизатор диаметром 368 мм, который был специально запроектирован для бурения этой скважины.
При бурении интервала 582 — 702 м |
использовали |
следующую компоновку низа бурильного |
инструмента: |
трехшарошечное долото № 16, турбобур Т12М39" с реб ристым стабилизатором 368 мм, УБТ6" — 10 м, ТБП.
Стабилизатор представляет собой |
втулку высотой |
450 мм с внутренним диаметром 235 мм |
(см. рис. 1). |
Наружная поверхность ребристая — для уменьшения площади соприкосновения стабилизатора со стенкой сква жины и улучшения условий выноса выбуренной породы.
Планки — ребра сменные — на случай потери перво начального диаметра. С помощью этого стабилизатора бы ло пробурено 120 м. Однако угол наклона при этом не увеличился ни на один градус, так как по пути встречались мягкие глинистые пласты верхнего отдела продуктивной толщи.
С глубины 700 м снова спустили в скважину отклони тель и достигли угла наклона в 41 градус. Работа с откло няющими приспособлениями продолжались до глубины 957 м, причем ствол скважины был искривлен до 46° при отклонении на 350 м.
24
На этой глубине кончился интервал набора кривизны, после чего предстояло с помощью стабилизатора обеспе чить плавный рост угла наклона примерно до 50°.
Бурение осуществлялось следующей компоновкой: трехшарошечное долото № 16 — турбобур Т12МЗ-9" с ребристым стабилизатором диаметром 368 мм, утяжелен ные бурильные трубы 6-дюймовые — 10 м и 53/4" бу рильные погружные трубы типа ТБП. Диаметр стабилиза тора позволял малоинтенсивно наращивать кривизну ство ла.
На глубине 1345 м достигнутые параметры ствола (кривизна 49°45', азимут 55°54') оказались вполне до статочными для успешного выполнения проектного зада ния. Вследствие того, что дальнейшее бурение большим диаметром (долото № 16) могло привести к осложнениям, было решено спустить на эту глубину 10йjа" техническую колонну.
Для осуществления этой задачи ствол скважины был дважды проработан трехшарошечным долотом № 16 с глубины 150 м до 1345 м. Глинистый раствор был обра ботан графитом и нефтью, содержание которых соответст венно составило 1 — 12 процентов. Благодаря такой под готовке спуск колонны прошел весьма успешно.
После цементировки и оборудования устья скважины двумя 12//Х5// превентерами в скважину было спущено трехшарошечное долото № 10, и дальнейшее углубление ствола осуществлялось при следующей компоновке: трех шарошечное долото № 10, секционный турбобур ТС4-8"
со спирально-ступенчатым стабилизатором, |
5-дюймовые |
утяжеленные бурильные трубы — 12 м, 53/4" |
бурильные |
трубы типа ТБП. |
|
Конструкция стабилизатора на турбобуре ТС4-8" от личалась от ранее применяемых тем, что стабилизатор со стоял из пластин с наплавленным твердым сплавом. Эти
25
пластины в шахматном порядке наплавлялись на корпус
турбобуров по спирали на расстоянии 2,8 м |
от рабочей по |
|
верхности долота. Диаметр стабилизатора |
находился |
в |
пределах 234 — 236 мм (см. рис. 2). Такая конструкция не допускала интенсивного падения кривизны, которое на ходилось в пределах 20 на 100 м.
Дальнейшее бурение осуществлялось вышеуказанной компоновкой. После каждого подъема инструмента диа метр стабилизатора тщательно замерялся. При необходи мости меняли турбобур. На буровой всегда имелось в ре зерве два запасных исправных турбобура.
При забое 2674 м скважина вдруг начала сильно по глощать глинистый раствор: за одни сутки уходило в пласт 30 куб. метров раствора. Насос продолжал работать нор мально, но циркуляции почти не было.
Помогли бригаде работники соседних буровых, они обеспечили ее необходимым количеством раствора.
Восстановлению циркуляции способствовало измене ние параметров глинистого раствора: удельный вес довели до 1,32 — 1,34 г/см3, а вязкость до 60 — 70 сп.
Буровикам приходилось все время быть начеку, чтобы не допустить прихвата инструмента.
Компоновка низа бурильного инструмента, расход про мывочной жидкости по интервалам бурения указаны в табл. 1.
На глубине 3183 м, когда отклонение ствола от вер тикали достигло 2040 м, было принято решение остановить проходку.
Таким образом, буровая № 1531 фактически выпол нила свое назначение. Оставалось спустить эксплуатаци онную колонну.
Последний раз трехшарошечным долотом № 10 прошаблонировали ствол скважины, особенно тщательно при готовили глинистый раствор, замерили все параметры, до бавили нефть и графит.
26
Интервал |
Стратиграфи |
бурения, |
ческий раз |
м |
рез |
0—1345 Верхн. отдел продуктивной
■толщи
я й
X я
CQ
м О-
§ 5 £
с 5 о
о £ £ X & о.
Долото 3-ша- рошечное №16
tvd6o6vd
Т12МЗ-9" УБТ6"—10 м
Таблица I
|
5 |
сх |
} |
|
Я id |
f |
|||
|
S |
! (? |
||
а Я |
|
X |
||
о ч |
а . |
ч |
О , |
|
а |
я |
т |
||
с я |
|
а,S |
|
|
и |
й s |
|
||
%о |
ь |
а |
||
Ч Св |
S о |
|||
Ой |
||||
11“ |
« 2 |
к £ |
V |
|
egЯ |
и |
|||
А Й |
|
я |
О н |
|
1 |
|
|
|
|
1 со "*—. I |
80— |
170 |
6 - |
|
50 |
90 |
|
10 |
1345—2750 ! |
Верхи, отдел |
j |
продуктивной |
' |
толщи |
2750—3183 |
Верхи, отдел |
I |
продуктивной |
I |
толщи, свита |
j |
«перерыва» |
;1
Долото 3-ша- 34—' 100— ,150 10рошечное №10 38 1 120 1 16
турбобур i
ТС4-8" УБТ57/—12 м
j Долото 3-ша- |
3 0 - |
120— |
16— |
|
! рошечное №10, |
34 |
130 |
18 |
|
[ |
турбобур |
|
|
|
j |
ТС4-8" |
|
|
|
| УБТ5"—12м
i
Спуск колонны прошел четко, без всяких осложнений, и пятидюймовые погружные трубы сразу дошли до забоя.
Каротажные диаграммы показали продуктивность VIII, IX и X горизонтов. Применение погружных труб в качестве эксплуатационной колонны позволило не менять компоновки, к чему и стремилась бригада.
27
ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР
Успешному бурению скважины во многом способст вовало хорошее качество промывочной жидкости, которо му бригада придавала большое значение.
Для бурения скважины поинтервальные значения па раметров глинистого раствора устанавливались так, чтобы можно было предотвратить осложнения, часто встречаю щиеся на северо-восточном крыле.
В интервале от 0 до 1700 м предусматривалось буре ние простым, химически не обработанным глинистым раст вором удельного веса 1,26 г/см3 и вязкостью 25 — 30 сп.
В интервале от 1700 м и до конечной глубины буре
ние велось при удельном весе раствора 1,30 |
— 1,40 г/см3 |
при вязкости 40 — 50 сп. |
промывочной |
Для первичной химической обработки |
жидкости применялся в основном углещелочной реагент УЩР. Обычный способ подачи извести в раствор в ви де известкового порошка непосредственно у устья скважи ны, ввиду конструктивных особенностей площадки № 837, был неосуществим, поэтому был применен метод добавле ния извести в щелочные реагенты путем микроизвесткова ния.
Практически это осуществлялось следующим образом. Известь добавлялась в глиномешалку к готовому реагенту и размешивалась. Количество добавляемой извести состав ляло 5 — 10 кг на 1 м3 раствора. При бурении других скважин на северо-восточном крыле рост отклонений за боев от вертикали приводил к тому, что бурильный инст румент на весьма значительном участке ствола прилегал к стенке скважины. Это имело место и при проводке скважи ны № 1531.
Для уменьшения коэффициента липкости глинистой корки и обеспечения более свободного прохождения инст румента в стволе наклонной скважины в раствор система тически добавляли нефть и графит.
28
Содержание нефти в растворе с момента завершения химической обработки постоянно поддерживалось в пре делах 8 — 10% от циркулирующего объема, а графита — от 0,7 до 1 %.
Ежесуточный лабораторный анализ раствора произво дился не только по его основным параметрам, но и по определению содержания в нем нефти и графита, что обеспечивало высокое качество раствора на всех этапах проводки скважины. Широко применялось и такое высоко эффективное средство понижения вязкости, как ПФЛХ. Значительные преимущества этого реагента обусловили его дальнейшее применение в качестве понизителя вязкости в интервалах бурения с утяжеленными растворами.
Практика показала высокую эффективность комбини рованной обработки буровых растворов реагентами ПФЛХ
иУЩР.
Вусловиях наклонного бурения и необходимости под держания высоких значений удельных весов работа по улуч шению качества раствора приобретает все возрастающее значение.
На опыте проводки уникальной буровой № 1531 со всей очевидностью сказались хорошие результаты повсед невной тесной связи науки с производством.
Буровая бригада, работники конторы бурения НПУ им. XXII съезда КПСС в течение ряда месяцев поддер живали контакт с кафедрой бурения Института нефти и химии им. М. Азизбекова, бывали часто на кафедре и раз решали сообща возникающие вопросы. В свою очередь работники кафедры часто приезжали на Нефтяные Камни и на месте давали научные консультации.
Большую научную и практическую помощь бригаде постоянно оказывали: доктор технических наук, профес сор М. П. Гулизаде, начальник НПУ им. XXII съезда КПСС, лауреат Ленинской премии Б. А. Гаджиев, дирек
29