
книги из ГПНТБ / Зимаков, Б. Т. 30 новшеств для токарей
.pdfлаш. Он сам прошел большой путь на произ водстве, был слесарем, токарем и хорошо по нимал трудности первых шагов, которые я испытывал. Генрих Петрович не ожидал, ко гда я к нему обращусь, а сам ежедневно под ходил ко мне, давал советы, объяснения. Че рез два месяца я сдал экзамен на третий раз ряд и стал самостоятельно работать. Теперь у меня уже 14-летний стаж токаря-расточни ка. Есть некоторый опыт, который может быть полезен для других.
На мой взгляд, самое важное для моей про фессии — освоение инструмента. Это такой
широкий вопрос, что его никогда до конца не охватить.
Был у меня такой случай. В сферической головке винта длиной 600 и диаметром 100 миллиметров следовало просверлить, прозенкеровать и развернуть отверстие диаметром 20 миллиметров на глубину 140 миллиметров по второму классу точности. Винт изготовлен из стали 45, поверхность его цементирован ная. По технологии предусматривалось для последней операции — развертывания приме нить машинную развертку из быстрорежущей стали со ступенчатой заборной частью.
В первые же дни стало ясно, что так дело не пойдет. За смену не удавалось сделать больше 6—8 винтов. Очень мало! Стойкость
во
разверток была для этой детали недостаточ ной, больше одного винта они не выдержи вали.
Попробовал использовать инструмент с твердосплавной пластинкой. Результат ока зался не на много лучше. Первая мысль, ко торая пришла в голову, была такая: металл крепкий, поэтому развертки быстро изнаши ваются.
Но никогда не нужно поддаваться очень простым объяснениям. Они нередко подводят. Технология — слишком сложная вещь, чтобы все становилось ясным с первой догадки. Пусть металл попался крепкий, но что жедальше? Ведь развертки ВК8 тоже не держат ся. А детали делать надо! Я присмотрелся внимательно к поведению инструмента и по нял: стружка не удаляется из канавок, раз вертка как бы «захлебывается» ею и ломает ся. Вывод напрашивался сам собой: надо так заточить инструмент, чтобы стружка не за держивалась в канавках, а выталкивалась вперед. Для этого следует заднюю поверх ность заборного конуса каждого лезвия раз вертки выполнить с задним углом (а), близ ким к нулю.
Как раз, когда я пришел к этой мысли, ко мне подошел мастер Яков Андреевич Осипов и спросил:
61
—Что стоишь, думаешь?
—Думаю, что так работать нельзя. На газводу не заработаешь. Есть у меня мысль сточить у развертки ВК8 ступенчатую забор ную часть и заточить ее по-своему.
Осипов одобрил предложение и разрешил
попробовать. Я отправйлся к заведующему инструментальной кладовой Сергею Сергее вичу Сазонкину, передал разговор с масте ром. Сазонкин — сам большой любитель про изводственных новшеств. Он дал мне новую развертку и только попросил:
— Позови, когда станешь пробовать. Хочу посмотреть, как будет получаться.
Я переточил развертку (рис. 1) и пустил ее в работу. С радостью увидел, как из отвер стия детали пошла стружка. Предположение
мое подтвердилось. |
И теперь стойкость ин |
|||||||
струмента |
настолько |
повысилась, |
что |
одной |
||||
|
|
|
а развертки стало хва |
|||||
_________ ,— |
|
.......................................................................................... |
стать |
r |
t f |
|
|
|
|
|
|
|
на 30—40 вин |
||||
'---------- |
|
|
|
тов. Это вместо од |
||||
|
|
|
|
ного-то! |
|
|
||
п - |
■ |
■ |
_ |
Я осмелел. |
Реши |
|||
1 |
- |
|||||||
|
|
|
У |
ли подачу увеличить |
||||
|
|
|
|
до максимума, воз |
||||
|
|
|
|
можного |
на |
моем |
||
= £ Г |
~ |
|
| |
станке, — полутора |
||||
Рис. |
1. |
|
миллиметров на обо |
62
рот. Рассуждал при этом так: и станку, и ин струменту теперь значительно легче, значитг выдержат и более высокий режим.
Должен сказать, что пошел я на это не са мовольно, а посоветовавшись с начальником технического бюро цеха Евгением Кузьмичом Кулешовым. Он тоже всегда за эксперимент, за обоснованный производственный риск. По этому только спросил меня, сделал ли я ка кой-нибудь расчет. Я ответил, что по извест-
„ |
|
TtD п |
проверил ско |
|
нои станочникам формуле |
|
|||
рость резания. D — диаметр отверстия у меня |
||||
равен 20 |
миллиметрам, п — число, |
оборотов |
||
шпинделя |
в минуту — 40. |
Скорость |
резания |
при таких данных получается около 2,7 метра в минуту. Это вполне допустимо, так как при развертывании деталей повышенной твердо сти твердосплавным инструментом предельной скоростью является 5 метров. А раз я взял лишь половину ее, то можно применить самую большую подачу, какую дает станок.
Евгений Кузьмич согласился со мною, но еще какой-то расчет сделал, после чего ска зал:
— Можно. Пробуйте.
Так, в результате усовершенствования ин струмента, увеличения режимов резания и ря-
&3
да других мероприятий моя производитель ность труда на обработке винтов увеличилась
втри раза.
Стех пор у нас принято по этому методу обрабатывать отверстия диаметром до 35 мил лиметров в деталях повышенной твердости — до 40 единиц твердости по Роквеллу.
Выше я говорил, что главное для расточ
ника— освоение и усовершенствование ин струмента. Но это не самоцель. Оно нужно для того, чтобы можно было работать на бо лее высоких режимах или улучшить качество. Случай с винтом хорошо показывает это. Мно го было и других примеров.
В штоке пакетировочного пресса длиной 1200 и диаметром 100 миллиметров следовало сначала просверлить на глубину 120 милли метров отверстие тремя сверлами: 15, 45 и 65 миллиметров, затем провести две опера ции растачивания и развертывание. В ко нечном итоге должно получиться отверстие диаметром 75 миллиметров по второму клас су точности и седьмому классу чистоты.
Шесть раз устанавливать инструмент—зна чит, шесть раз тратить время на вспомога тельную операцию. Много!
Начал я выполнять задание точно по тех нологии и попутно стал искать новый метод. На этом вопросе не мешает остановиться.
64
Иные станочники говорят: «Что тут мудрить, отбивать хлеб у технологов? Их дело — со ставлять технологию, наше дело — выполнять ее. Есть на производстве дисциплина или нет?»
Что касается дисциплины, то полностью со гласен. Ее надо соблюдать твердо. Но невер но говорить, что кто-то за рабочего все про думает, а ему остается быть механическим исполнителем. Такая ограниченность не к ли цу советскому рабочему. Понимают это, пожа луй, все, но соответственно поступает не каж дый.
Станочников у технолога десятки. И перед каждым ежедневно работа ставит новые во просы. Технолог физически не в состоянии все решить. Его дело — крупные вопросы. Ква лифицированный рабочий должен быть как бы внештатным технологом. Он лучше всех знает свой станок, свой инструмент, что мож но от них взять. У него есть смекалка и опыт. Дело чести рабочего — совершенствовать ме тоды труда.
Вот и я стал искать, как ускорить обработ ку штока. Прежде всего решил сократить чис ло сверловочных операций. Попробовал уб рать промежуточное сверление. После того, как прошел первым сверлом, сразу поставил третье— 65-миллиметровое. А чтобы шток не
65
сломался, дал ему дополнительный упор. Все прошло благополучно.
А что, если сделать отверстие одним свер лом? Тогда дважды сэкономлю вспомогатель ное время на установку инструмента, то есть
Так было Так
в мою пользу останется 2t. Но взять сразу 65 миллиметров, значит, через меру нагрузить станок, инструмент, деталь. Следовательно, нужно эту нагрузку уменьшить.
Угол при вершине сверла обычно |
116— |
118 градусов. Я решил переточить его |
так, |
как показано на рис. 2. Во-первых, линию ре жущей кромки выполнил ломаной (2, а), то есть сделал двойную заточку; во-вторых, сде лал подточку перемычки (2,6, зачерненная часть сточена). При этом образовалась допол,-
66
нительная режущая кромка. Благодаря этому резко уменьшилось усилие подачи. Упор для детали сохранил и дал обильное охлажде ние.
Включив станок, внимательно наблюдал за ним: не греется ли, не стучит ли? Нет, он вел себя нормально. Отверстие диаметром 65 мил лиметров удалось получить с одного прохода.
Когда начинал этот эксперимент, то думал только о сокращении вспомогательного вре мени. А получился двойной выигрыш: и вспо могательного, и основного времени. Ведь я сократил не только две установки, а целиком две операции.
Так как глубина резания стала такой боль шой, то с подачей и скоростью на сверлении экспериментировать уже не стал. Но аппе тит, говорят, приходит во время еды. Захоте лось сократить и число операций растачива ния с двух до одной. Решил для этого рабо тать более жестким резцом. Увеличил его се чение: вместо 12X12 или 16X16 взял 20X20. После заточки сделал доводку лезвия на ал мазном круге. Так удалось сократить еще одну операцию.
Посмотрим, сказал я себе, что можно еще сделать. Нельзя ли ускорить развертывание? По технологии припуск для этой операции Должен был составлять 0,3 миллиметра на
67
диаметр. Жесткое лезвие и твердый сплав ра сточного резца резко снизили его износ со стороны задней поверхности. Это обстоятель ство плюс жесткая державка резца позволили оставить припуск на развертывание вместо 0,3 только 0,1 миллиметра, что в свою очередь дало возможность увеличить на развертыва нии подачу с 0,5 до 1 миллиметра на оборот.
Так мне удалось на обработке штока под нять производительность труда с 8—10 до 15—20 штук за смену.
Как-то меня послали на ряд машинострои тельных предприятий перенять опыт лучших расточников. Приехал и в Москву: на «Крас ный пролетарий» и на завод имени Орджони кидзе. Здесь с большим интересом знакомил ся с применяемой ими геометрией резцов.
Вопрос этот как будто ясный, во всех посо биях для токарей, в справочниках о нем мно го говорится. Но справочники составлены ко гда-то, а люди непрерывно растут. Наши пе редовые рабочие вечно недовольны собой и поэтому идут вперед. Их опыт обогащает тео рию. Я изучил на московских заводах, как там подбирают размеры углов заточки в зависи мости от твердости металла, режимов реза ния, материала инструмента. Потом мне пред ставилось немало случаев использовать опыт москвичей.
68
В редукторе для листогибочной машины на до обработать пять отверстий. Я растачивал их резцом ВК8. Этот сплав требует, чтобы передний, задний и задний вспомогательный углы были в пределах 8—10 градусов.’Поэкс периментировав, я значительно изменил эти параметры. Передний угол довел до 3, зад ний— до 3,5, задний вспомогательный — до 3,5—4 градусов. Вследствие этого режущая часть резца стала более прочной. П*о перед
ней поверхности резца вдоль лезвия |
выто |
чил канавку диаметром 3 и глубиной |
1 мил |
лиметр. Все углы и канавку доводил на ал мазном круге.
Редуктор отлит из чугуна СЧ-25-45. Его можно обрабатывать на повышенных режи мах, которые я решил применить при упроч ненном резце. Но калибруется этот металл плохо, чистота обработки достигается с боль шим трудом. Поэтому я решил использовать для охлаждения керосин, и это сильно облег чило процесс развертывания.
Изменение углов резания, охлаждение ке росином позволили повысить режимы обра ботки так: на чистовом растачивании скорость резания поднять со 100 до 200 метров в мину ту, подачу — с 0,125 до 0,3 миллиметра на оборот: на развертывании подачу увеличил с 0;'5 до 1,5 миллиметра на оборот. -Результатом было удвоение производительности труда.
69