Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Иванцов, О. М. Железобетонные резервуары для сжиженного природного газа в США научно-технический обзор

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
2.23 Mб
Скачать

перераспределив его в своей толще. Однако оптимальная толщина обсыпки, которая практически устранила бы это давление, иссле­ дованиями не была установлена.

Для промышленных резервуаров было принято решение подогре­ вать грунт.

Система электрообогрева грунта была исследована на моде­ лях. Изучение этого вопроса показало (рис.7,8), что для вос­ препятствования движению отрицательных изотерм под резервуар нагреватели следует выводить за пределы днища.

СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ ПРОДУКТА

Важным показателем хранения СПГ является величина испаре­ ния продукта, которая зависит от теплопритока в резервуар.

Специалисты рассчитали скорость испарения СПГ для железо­ бетонных резервуаров различных объемов (от 16000 до 70000 м3)? имеющих одинаковую толщину теплоизоляции (табл.2).

Таблица 2

Емкость ре* :0бъем хра­ :Диаметр ,м:Высота столба;Скорость ис-

зервуара.м

нимого га-

 

: заливаемой

парения,сут.

 

па,млн.м3

 

: жидкости,м ;

16000

10

42

9,1

0,29

32000

20

54

13,5

0,25

45000

28

60

15,3

0,22

70000

45

72

18,0

0,18

Из табл.2 видно, что с увеличением объема резервуара с 16000 до 70000 м3 суточные потери от испарения снижаются в

1,6 раза.

На частном примере заглубленного резервуара емкостью 45000 м3, диаметром 60 м с разной толщиной теплоизоляции и грунтовой обсыпки были проведены расчеты суточных скоростей испарения в % от общего объема (табл.З).

20

Таблица 3

Толщина :Суточная скорость испарения в % от общего объема

теплоизо-:

для грунтовой обсыпки стенки толщиной,

м_____

ляции из

:

0,6

:

1,5

:

3

:

6

пеностек-:

ла. мм

:

 

 

 

 

0,36

 

0,27

80

 

0,61

 

0,50

 

 

150

 

0,33

 

0,29

 

0,24

 

0,18

300

 

0,17

 

0,16

 

0,14

 

0,12

500

 

0,12

 

0,11

 

0,10

 

0,09

Целесообразная толщина изоляции определяется в результа­ те анализа экономического баланса скорости испарения и стоимо­ сти повторного снижения с учетом требований эксплуатации,каса­ ющихся величины оборачиваемости резервуара.

Обычно ежедневное испарение продукта в новейших резервуа­ рах, построенных за последнее время, поддерживают в пределах 0,05-0,1% от общего объема хранилища.

Для резервуаров, построенных на непучинистых грунтах.на­ пример в песке, без нагревательных спиралей температура обсып­ ки будет медленно понижаться, что приведет к изменению гради­ ента по толщине стенки,и,следовательно,к снижению притока теп­ ла и скорости испарения.Таким образом,скорость испарения для обсыпанного грунтом резервуара после первого года эксплуата­ ции будет значительно меньше, чем для наземного резервуара то­ го же размера,с той же толщиной изоляции. Скорость испарения в подземных резервуарах за период с первого месяца до одного года эксплуатации снижается примерно на 20%, причем снижение скорости испарения существенно зависит от толщины теплоизоля­ ции и от свойств грунтовой обсыпки. При расчете движения изо­

терм в качестве модели принимали сферу радиусом, равным радиу­ су стенки резервуара, что не очень искажает истинную картину температурного поля.

21

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗЕРВУАРОВ

Стоимость строительства железобетонных резервуаров для СПГ разного объема по элементам конструкций с теплоизоляцией из перлита, обеспечивающей потери от испарения,не превышающие 0,1$ в сутки, приведена в таблЛ.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Стоимость,долл.:________ Объем резервуара,

м3______________

_______________ : 16 000

: 32 000

: 45

000

: 72 000

Общая

821 000

I 252

000

I 531

000

2 062

000

Железобетона

2 455 000

417

000

530

000

760

о О О

Теплоизоляции

176

000

212

000

241

000

277

000

Электрона­

 

 

 

 

 

 

 

 

гревательных

8 000

12

000

15

000

22

000

элементов

Облицовки из

308 000

479

000

571

000

760

О О О

стали

Строительных

 

 

 

 

 

 

 

 

и монтажных

84

000

133

000

175

000

233

000

работ

I м3 емкости

 

51

 

-39

 

34

 

29

С увеличением объема резервуара в 4,5 раза стоимость I м3 полезной емкости снижается в 1,7 раза.

Основную стоимость резервуара (40$) составляет стоимость стальной облицовки из 9$-ной никелевой стали толщиной 4,5 мм. Из общей стоимости облицовки на днище приходится 32$, на стен­ ку - 30$, а на покрытие - 38$.

С применением более тонкого листа пропорционально снизит­ ся стоимость облицовки. Исследования показали, что можно ис­ пользовать также и более дешевые стали.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При выполнении намеченной программы был разработан резер­ вуар емкостью 45000 м3 (рис.9).

22

Основание резервуара представляет собой железобетонную плиту с теплоизоляцией из пеностекла толщиной 300 мы. В каче­ стве изолирующего экрана для продукта применялась нержавеющая сталь типа 304 или сталь с содержанием никеля. С наружной сто­ роны бетонные стенки облицованы стальным листом, по которому

навита кольцевая напряжен­ ная арматура. Аркатура за­ щищена слоек торкрет-бето­ на. На стенку, как и на днище, уложен слой тепло­ изоляции, но вместо пено­ стекла предусмотрен пено­ полиуретановый пенопласт. Железобетонный купол в месте опирания на стенку усилен кольцом жесткости из предварительно-напря­ женного железобетона и облицован сталью. Купол теплоизолирован пенопла­ стом.

При заданной толщине теплоизоляции скорость испарения продукта из ре­ зервуара достигает 0,22% в сутки.

Для предотвращения льдообразования под дни­ щем и в нижней зоне стен­ ки на расстоянии 1,5 м от наружной поверхности резервуара предусмотрена

система электрообогрева с нагревателями из прутко­ вой стали.

В криогенном резерву­ аре действуют два фактора, вызывающие растяжение, - термический и гидростати-

Рис.9. Сопряжение стенки железобе­

тонного изотермического резервуа­ ра с покрытием и днищем:

I-железобетонный купол; 2-тепло­ изоляция; 3-кольдевая арматура; 4-пароизоляция; 5-торкрет-бетон; 6-сборная железобетонная стеновая панель; 7-облицовка из стали: 8-компенсатор; 9-фундамент;10-же- лезобетонная плита; П-напрягае-

мая арматура

23

чеекий. Если при охлаждении резервуара внутренняя поверхность стенки оказывается холоднее наружной, то температурный гради­ ент вызывает на этой поверхности растягивающие усилия как в меридиальном, так и в кольцевом направлениях. Гидростатическое давление жидкости будет также вызывать растягивающие усилия. В процессе первоначального охлаждения резервуара напряжения от температурных воздействий будут определять работоспособ - ность конструкции, поэтому безопасные градиенты температур в элементах и скорость охлаждения резервуара должны задаваться конструктором. После охлаждения и залива резервуара продуктом гидростатическая нагрузка будет основным фактором, способст­ вующим возникновению растягивающих напряжений.

Предварительное напряжение может существенно уменьшить или совсем устранить растяжение бетона. Если стенку толщиной 30 см обжать с усилием до 80 кгс/см^, то растяжение от темпе­ ратурного градиента Ю ° С будет устранено, следовательно,при меньшем обжатии на стенку может быть допущено и меньшее тем­ пературное воздействие, и охлаждение должно производиться мед­ леннее. Обычно скорость .охлаждения ограничивают с таким рас­ четом, чтобы перепад температур на стенке не превышал 15°С.

Эти сведения приводятся только для иллюстрации. Чтобы оп­ ределить усилия и напряжения в конструкциях, необходимо под­ робно изучить особенности резервуара и выполнить ряд расчетов.

Сборная железобетонная стенка резервуаров для создания необходимой трещиностойкости напряжена в кольцевом и мериди­ альном направлениях.

Железобетонные панели стенки при изготовлении были обли­

цованы с наружной стороны тонким листом из никелевой

стали

(рис.10).

 

Расположение стальной облицовки снаружи стенки было выб­

рано для удобства проведения строительных работ, а также

с

целью снижения температурного градиента между железобетоном и прилегающей облицовкой в процессе охлаждения. Известно,что большинство металлов имеет более высокую теплопроводность, чем бетон. При размещении облицовки с внутренней поверхности она быстро охладится и отойдет от стенки. Если не будут пре­ дусмотрены специальные конструктивные мероприятия, обеспечи­ вающие их совместную работу, может возникнуть опасность раз­ рыва облицовки стенки от неравномерного прилегания ее к желе­ зобетону при обратном движении,побуждаемом гидростатическим давлением продукта.

Рис.1и• железобетонная стеновая панель:
I-стальная облицовка; 2-анкеиозка облицовки; 3-монтажкый сварной шов;
4-стык между панелями

Однако введение мероприятий, удерживающих облицовку, су­ щественно усложнит ее конструкцию и технологию сооружения.

Наружная облицовка

об­

 

 

жимается

высокопрочной

про-

1

3

волокой

и не испытывает

 

 

 

растягивающих усилий.

В

 

 

этом случае облицовку мож­

 

 

но выполнить из углеродис­

 

 

той стали, что даст суще­

 

 

ственную экономию. Напряже­

 

 

ние стеновых панелей в ме-

 

 

ридиальном

направлении

 

 

 

осуществляется при их из­

 

 

готовлении

на заводе.

 

 

 

Днище

резервуара со­

 

 

стоит из нескольких слоев:

 

 

по уплотненному грунту от­

 

 

сыпана песчаная подушка,

 

 

по верху

которой уложена

 

 

пластмассовая пленка для

 

 

исключения

адгезии мерз­

 

 

лого грунта

к вышележащим

 

 

слоям. На пленке располо­ жена железобетонная плита со стальным листом, выпол­ няющим функции герметизи­ рующего экрана. В проекте не предусмотрено мер, обеспечивающих трециностойкость плиты от терми­

ческих воздействий. Плита лишь выравнивает неровности тепло­ изоляционного слоя и защищает его в процессе производства ра­ бот.

Стальная облицовка днища проходит под железобетонной стен­ кой. Участок облицовки стенки отделен от днища сильфонным ком­ пенсатором. Компенсатор имеется также в районе кольца жестко­ сти купольного покрытия с целью снятия с купола напряжений из­ гиба от гидравлической и температурной нагрузок. Компенса -

25

тор позволяет купольному покрытию проскальзывать по верху же­ лезобетонной стенки и обеспечивает свободу поворота на неко­ торый угол.

На куполе предусмотрен тонкий слой почвы с поверхностным экраном, отражающим солнечную радиацию. Экран из светлой крас­ ки наносится по тонкому слою асфальта, защищающему грунт от эррозии.

ОПЫТНЫЙ РЕЗЕРВУАР

После окончания разработки резервуара для СПГ емкостью 45000 м3 и проведения серии экспериментов было решено постро­

ить и испытать модель такого резервуара в

часть натуральной

величины. Резервуар емкостью 160 м3 был сконструирован и по­ строен фирмой "Прилоуд" (рис.II).

Рис.II. Опытный резервуар емкостью 160 к3 для 0Г1Г: 1-полиэтиленовая пленка; 2-вентиляция; 3-пеностекло^-гид­ роизоляция: 5-торкрет-бетон; 6- железобетон 7-кольцевая арматура; 3-экран из стали; 9-компенсатор; 10-днище; П-песок; 12-полиэтиленовая пленка; 13-электронагревателъ-

ные спирали

26

Испытания проведены заливом жидкого азота. Резервуар был оснащен приборами для замера температурных полей, деформаций конструкций и определения величины испарения.

Внутренний диаметр резервуара равен 9 м, высота стенки - 2,6 м.

Резервуар был построен за 6 месяцев в основном в зимнее время. Был вырыт котлован глубиной 4 м, сооружена дренажная система, выполнена песчаная подушка под днище и установлены нагреватели. Стеновые панели стенки - из предварительно-нап­ ряженного бетона, облицованного снаружи нержавеющей сталью в заводских условиях.

Стыки между панелями покрытия были омоноличены бетоном. На стенку навита в два слоя высокопрочная проволока с защит­ ным слоем торкрета по каждому слою. Снаружи резервуар изолиро­ ван теплоизоляционными плитами из пеностекла толщиной 100 мм с защитным покрытием. Пеностекло прижато к стенке полиэтиле­ новой лентой, навитой на его поверхность.

Резервуар оборудован пластмассовыми трубами диаметром 19 мм, установленными с шагом 60 см снизу до покрытия; трубы используются как щупы для определения конденсации и темпера­

туры выходящего из них газа, появление которого в трубах ука­ зывает на разгерметизацию резервуара. Температуру замеряли переносными термопарами, оборудованными точными патенциомет - рами.

В стенке резервуара, покрытии, днище и в грунтовой обсып­ ке были установлены 150 стационарных термопар. Температура ре­ гистрировалась каждый час и записывалась при помощи компьюте­ ра, что давало возможность получать оперативную информацию распределения температурных полей на любой момент времени.

Скорость испарения продукта измеряли двумя способами: при помощи стандартного расходомера диаметром 150 мм с паро­ вым нагревом и непосредственным измерением уровня жид­ кости каждый час через смотровые отверстия. Точность замера уровня по этому способу составляла *3,0 мм.

С помощью обоих способов информации об уровне жидкости можно было судить о герметичности емкости.

Поскольку резервуар строили на пучинистых грунтах, под днищем была сооружена система обогрева, для чего всю площадь основания разделили на четыре карты. Система предусматривала

27

возможность безаварийно!: работы резервуара даже в случае, ес­ ли теплопритокк через днище по каким-либо причинам увеличатся в три раза по отношению к норме. Каеды» блок был автономно присоединен к своему трансформатору и измерительно;: аппаратуре.

По периметру резервуара па уровне компенсатора, разделя­ ющего покрытие и стенку, па расстоянии 0,3 м от нее, были ус­ тановлены 8 распыляющий: сопл дли равномерного охлаждения стен. При распылении жидкость превращалась'в нар, который от­ бирал тепло от стен. Система душпрованкя опытного резервуара обеспечивала существенное снижение температурных градиентов по высоте стенки. Ока оказалась простои и надежной. Работа с этой системой показала, что для резервуаров больших объемов

потребуется установка дополнительных распылителе!: в центре хра­ нилища.

Перед заливом в резервуар СПГ провели пробное охлаждение резервуара в течение двух суток с целью проверю: работы сис - т е ш охлаждения при различных скоростях подачи жидкого азота.

8а 13 ч в резервуар ввели 2500 л жидкого азота со ско­ ростью 100 - 30а л/ч, что обеспечивало скорость охлаждения ре­ зервуара 2°С/ч при перепаде температур на стенке 3°С. Это сказалось намного меньше предполагаемой разницы температур, так как стенка была рассчитана на перепад 15°С по толщине па­ нели 100 мм.

Sanoii перепад мог быть получен при сгор-сти охлаждения

5°С/ч, чему

соответствует

подача жидкого

азота в объеме

IICG-I6G0 л/ч. В связи с этим скорость дуыцрозеакл стенки бы­

ла увеличена

до б00-ЮО0л/ч.

Уаксимальпы:. градиент темпе­

ратур при этом составил 9°С.

Такая скорость

и была принята

для основного режима охлаадеипя.

Охлаждение резервуара было проведено ..за 6-5 ч, на что по­ требовалось 68 к3 азота. Скорость охлаждения в некторхи ..оыонтн достигла 13°С/ч при температурном перепаде па толмхвч стен­ ки П°С. Средняя скорость составляла примерно 4°С/ч, • сред­ ние градиенты - 6°С. Спустя 45 ч средняя температура •.слезобетонной стенки составляла 125°С, что достаточно для свобод­ ного заполнения резервуара жидш.'ы азотом с больше:: скорость';.

После.окончания залива в резервуаре сказалось 136 т азо­ та. Разница объемов между поданным количеством и оказавшимся

28

s резервуаре к концу заполнения объясняется потерями за счет тешюлрптоков через стенки резервуара и через подающую трубу диаметром 5С мы п длиной 75 км, в которую заливался азот из танков, а также количеством холода, потраченного на первона­ чальное охлаждение конструкций.

Уровень резервуара систематически в течение 10 дней вос­ полнялся. На последнем этапе выдержи резервуара в заполненном состоянии ссв.ео количество доставленного к нему азота состави­ ло 410 м°, а в резервуаре сохранилось 145 ис. Потери испарив­ шегося азота оказались несколько выше расчетных, ото объясня­ ется тек, что:

1)ячеистый бетон в основании резервуара был увлажнен.и это снизило его изоляционные свойства на треть;

2)лры: pix половина чхплопотерь через покрытие осущест­ влялась за счет конвекции в пароьок пространстве, что не было предусмотрено расчета.!,;:;;

3)значительная часть холода выходила через основание, что подтвердилось увеличением энергии, подаваемой к нагревате­ лям для поддержания температуры грунта 2°0, - предполагалось, что потребуется около ь кит, однако подавали 18 кВт, т.е. в три раза выше расчетной нормы.

После прекращения подачи азота в резервуар скорость ис­ парения продукта по копе падения уровня изменялась незначитель­ но, по когда уровень оказался менее 0,3 м,она быстро возросла.

Утечки азота из резервуара по конденсации в месте выхода холодного газа обнаружить но удалось. Конденсация наблюдалась всякий раз, когда происходила утечка в место неплотностей дланцевого соединения, но пе было никаких признаков, указываю­ щих на утечку газа через ограждающие конструкции. Переносные термометры также не выявили охлажденных за::, сопутствующих просачиванию холодного газа через конструкции и грунт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями был:: достигнуты вес цели, поставленные про­ граммой. а конструктивном отношении резервуар полностью отве­ чал необходимым требованиям. Было установлено, что заглублен­ ный резервуар из предварительно-напряженного железобетона

29

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ