
- •Содержание
- •1 Об институте
- •1.1 Историческая справка
- •1.2 Современное состояние
- •1.3 Экспериментальная база
- •1.4 Производственный комплекс
- •1.5 Направления исследований
- •1.6 Деятельность института
- •1.7 Кадровый состав
- •1.8 Перспективы
- •1.9 Реакторный комплекс института
- •1.9.1 Реактор на быстрых нейтронах бор-60
- •1.9.1.1 Картограмма активной зоны
- •1.9.1.2 Основные технические характеристики
- •1.9.1.3 Экспериментальные возможности
- •1.10 Направления исследований
- •1.10.1 Исследования реакторных материалов
- •1.10.2 Исследования топлива
- •1.10.3 Перспективные исследования
- •1.10.4 Производство радионуклидов
- •1.10.5 Безопасность реакторов
- •2 Исследовательская часть
- •2.1 Введение
- •Выводы.
- •2.2 Литературный обзор
- •2.2.1 Обоснование возможности процесса вакуумной перегонки цинка
- •2.2.1.1 Диаграммы состояния
- •2.2.2 Материал тигля для плавления
- •2.2.2.1 Оксид алюминия Al2o3
- •2.2.2.2 Оксид циркония ZrO2
- •2.2.2.3 Оксид магния MnO
- •2.3 Экспериментальная часть
- •2.3.1 Схема установки
- •2.3.2 Проведение эксперимента
- •2.3.3 Результаты анализа образцов
- •2.3.3.1 Рентгенографический фазовый анализ
- •2.3.3.2 Атомно-эмиссионный анализ
- •2.4 Обсуждение результатов
- •2.5 Список литературы
2.3.3.2 Атомно-эмиссионный анализ
Методом атомно-эмиссионного анализа был получен элементный состав образцов, получившихся в результате второго эксперимента. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Состав образцов.
Элемент |
Проба-1 (отгон цинка) |
Проба-2 (огарок черный) |
||
Концентрация в растворе |
Массовая доля в образце |
Концентрация в растворе |
Массовая доля в образце |
|
Cr |
102 мг/л |
0,305% |
180 мг/л |
5,76% |
Cu |
142 мг/л |
0,426% |
150 мг/л |
4,76% |
Fe |
234 мг/л |
0,701% |
2.5 г/л |
80,1% |
Mn |
40 мг/л |
0,120% |
45 мг/л |
1,5% |
Ni |
143 мг/л |
0,429% |
2.6 мг/л |
0,087% |
Zn |
32.7 г/л |
98,019% |
240 мг/л |
7,76% |
В цеолите из ловушки были обнаружены следы Si, Na, Al, Cu, Mg, Ca, Fe, Mn, Cr, Ni и Pb. Следов цинка обнаружено не было. Появление красной окраски цеолита связано, скорее всего, с попаданием в него вакуумной смазки, использовавшейся в холодных частях установки и имеющей красный цвет.
Из 8,3 грамм черного огарка на анализ были отданы 3.931 г. Из них 1,665 г не растворились. Скорее всего, в остатке содержится углерод из стали имитатора (содержание углерода в стали 0,2-1% по массе) и оксид цинка, образовавшегося в результате разгерметизации установки в первые два часа эксперимента. Так же возможно, что в сплав попали частицы кварцевого тигля, в котором производилось растворение имитаторов.
Результаты экспериментов представлены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты экспериментов по вакуумной дистилляции цинка.
№ экспери- мента |
Масса до вакуумной дистилляции |
Масса продуктов после вакуумной дистилляции |
Примечание |
|||||
До дистилляции, г |
Остаток в аппарате, г |
Массовая доля цинка в остатке, % |
Масса цинка в остатке, г |
Отгон, г |
Массовая доля цинка в отгоне, % |
Масса цинка в отгоне, г |
||
1 |
649,1 |
260,5 |
95,9 |
249,8 |
404,8 |
96 |
388,6 |
Отбор проб: из остатка – 60,8г. Состав отгона: смесь цинка и оксида цинка |
2 |
199,7 |
8,3 |
0,67 |
0,056 |
191,4 |
100 |
191,4 |
Отбор проб: из остатка 3,6г |
2.4 Обсуждение результатов
Таким образом, в результате эксперимента было регенерировано 580,0 г цинка из начальных 645,5 г, содержавшихся в сплаве, т.е. 89,9%. Причем был получен цинк чистотой 98.02%. С учетом отбора пробы массой 60,8г, содержавшей 96% цинка, могло бы быть восстановлено 98,2% использованного цинка. Содержание цинка в остатке составило 0,056 г, т.е., 0,009%. Это говорит о том, что весь цинк из сплава был отогнан.
В данном эксперименте был получен цинк с большим количеством примесей. Это объясняется тем, что труба, соединяющая нагревательную камеру с конденсатором, не была снабжена дополнительными нагревательными элементами и имела температуру гораздо более низкую, чем в печи, вследствие чего большая часть цинка сконденсировалась не в конденсаторе, а в трубе. Из-за этого цинк пришлось отскребать с поверхности трубы, и он оказался загрязнен сталью, из которой труба была изготовлена. В будущем этот недостаток конструкции опытной установки будет учтен и труба будет снабжена дополнительным нагревом.
Потери цинка связаны с тем, что во время проведения первого эксперимента произошла разгерметизация установки, и часть цинка вступила в реакцию с кислородом воздуха, образовав оксид цинка. Так же возможны небольшие потери в связи с взаимодействием горячего цинка со сталью трубки.