
- •Саталкина н.И., Герасимов б.И., Спиридонов с.П., Терехова г.И. , Терехова ю.О. Практикум по экономическому анализу и качеству
- •Введение
- •Раздел 1 Теория экономического анализа
- •Тема 1 Методика многомерного сравнительного анализа
- •Тема 2 Методика факторного анализа
- •Тема 3 Методика расчета хозяйственных резервов
- •Плановые показатели объема реализации, себестоимости продаж отдельных товарных групп по торговой фирме на 2010 год
- •Тема 4 Методика корреляционного анализа
- •Тема 5 Методика предельного анализа
- •Тема 6 Прием графического изображения экономических процессов
- •Тема 7 Методика cvp – анализа
- •Тема 8. Методика авс-анализа
- •Раздел 2 Экономический анализ
- •Тема 1 Анализ производства и реализации продукции
- •Тема 2 Анализ основных производственных фондов
- •Тема 3 Анализ использования трудовых ресурсов
- •Тема 4 Анализ оборотных средств
- •Тема 5 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
- •Тема 6 Анализ финансовых результатов
- •Тема 7 Анализ имущественного потенциала предприятия
- •Тема 8 Анализ финансовой устойчивости
- •Тема 9 Анализ вероятности банкротства предприятия
- •Тема 10 Анализ потока денежных средств и его ликвидности в организации
- •Тема 11 Анализ качества
- •11.1 Анализ качества технологии производства работ
- •11.2 Анализ качества продукции (работ, услуг)
- •Тема 12 Принятие решений по альтернативным вариантам ресурсного обеспечения
- •Раздел 3 Статистический анализ
- •Тема 1. Статистическое наблюдение и способы обработки экономической информации
- •Тема 2. Понятие о закономерностях распределения
- •Тема 3. Выборочное наблюдение
- •Тема 4. Способы изучения стохастических (корреляционных) взаимосвязей в экономическом анализе
- •Раздел 4 Задания для самостоятельной работы
- •Список использованной литературы
- •Приложение к
11.2 Анализ качества продукции (работ, услуг)
Задача 11.2 По данным табл.11.2 проанализируйте качество ремонтных работ на вагоноремонтном заводе за период 2006-2007гг.
Таблица 11.2
Данные о качестве выполненных ремонтных работ и затратах по выявлению брака на ВРЗ за 2006-2007гг
№ п/п |
Наименование показателей |
Периоды |
|||
I полугодие 2006г. |
I полугодие 2007г. |
||||
Получ. |
Прин. |
Получ. |
Прин. |
||
1. |
Претензии на ремонт - пассажирских вагонов - грузовых вагонов |
6 42 |
1 1 |
14 37 |
0 0 |
2. |
Претензии на ремонт а/сцепного оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего претензий |
48 |
2 |
51 |
0 |
3. |
Затраты по выявлению причин отказов, т. руб. (командировочные расходы) |
32,82 |
133,49 |
||
4. |
Внутризаводской брак т.руб. к выпуску стального литья (т), % |
606,458 0,95 |
215,711 0,32 |
||
5. |
Ритмичность выпуска вагонов по декадам, % |
I II III 32,0 31,4 36,6 |
I II III 19,3 35,4 45,3 |
||
7. |
Сдача продукции с 1-го предъявления, % |
97,2 |
96,8 |
Решение. Как видно из табл.за 6 месяцев 2007г. заводом получено 51 уведомление на качество выпущенной продукции (за аналогичный период 2006 года – 48), из них: 14 - на пассажирские вагоны (за аналогичный период 2006 года - 6), 37 – на грузовые вагоны парка ОАО «РЖД» (за аналогичный период 2006 года - 42).
По всем уведомлениям проведены расследования причин возникновения отказов, приняты соответствующие меры. За текущий период было организовано 23 командировки для разбора причин возникновения отказов оборудования и узлов выпущенной продукции, командировочные расходы составили 133,49 тыс. руб.
По видам ремонта уведомления распределились таким образом:
из 14 уведомлений на качество ремонта пассажирских вагонов:
2 – по качеству монтажа буксового узла; 3 - по отказу генератора (из них: 1 - отклонена, т.к. в процессе эксплуатации была произведена замена блока регулятора напряжения генератора, сорвана пломба на щите управления; 1 – переадресована предприятию изготовителю щита управления ООО НПЦ «Экспресс» г. Тверь; 1 - устранено силами депо); 5 - по неисправности электрооборудования отклонены выезжавшими представителями завода;
2 – внутреннее оборудование; 1- кузов, рама (шероховатость скользунов не соответствует НТД, устранено силами депо ); 1 – система отопления, установлен нетиповой искрогаситель, составлен акт комиссионного осмотра, претензий к заводу нет; из 9 уведомлений на качество монтажа буксовых узлов колесных пар:
в 2-х случаях ответственность отнесена за ВЧД, проводившим ДР и промежуточную ревизию буксового узла; в 2-х случаях нарушений 3ЦВРК не установлено; в 2-х случаях претензии отклонены выезжавшими представителями завода «Особым мнением» в двустороннем акте;
в 3-х случаях гарантийная ответственность завода на монтаж буксового узла истекла согласно ГОСТа 4835. Внутризаводской брак в % к выпуску стального литья снизился за первое полугодие 2007г. по сравнению аналогичным периодом 2006г. на 0,63%. Однако и снизилась доля сдачи продукции с первого предъявления с 97,2% до 96,8%. Увеличились затраты по выявлению причин отказа. Отмеченные факты следует признать недостатками в работе службы качества завода и требуют принятия оперативных мер.