
Речь.
Целью данного дипломного проекта является реконструкция котлотурбинного цеха Светлогорской ТЭЦ с модернизацией турбины ПТ 60-130/10 ст.№ 5.
Турбина ПТ-60-130/10 ст № 5 выработала свой предельный ресурс работы, определяемый деталями, выполненными из жаропрочных сталей. Возникла следующая альтернатива: либо турбина должна быть демонтирована, а тепловые и электрические нагрузки переданы на другое, вновь установленное оборудование, либо требуется восстановление турбины путем замены стопорного клапана и ЦВД. Определено, что турбина ст.№5 Светлогорской ТЭЦ должна быть восстановлена с заменой ЦВД на новый.
Суть модернизации в том, чтобы при восстановлении турбины использовать ЦВД турбины ПТ-80/100-130/13, что в свою очередь позволит Светлогорской ТЭЦ увеличить электрическую мощность турбины за счет изменения расхода пара на турбину и соответственно увеличить практически до номинального значения отпуск пара котлоагрегатами БКЗ-210-140. Также целью модернизации является повышение надежности работы турбоагрегата.
Модернизация предусматривает:
-
замену стопорного клапана и ЦВД на новый при максимальной унификации его узлов и деталей с узлами и деталями турбины ПТ-80/100-130/13;
-
замену среднего стула турбины с установкой в нем сервомотора высокого давления и нового единого для всего турбоагрегата опорно-упорного подшипника;
-
ликвидация гибкой муфты РВД и РНД и замену ее жесткой муфтой;
-
ликвидация перегрузочного клапана парораспределения ВД;
-
установку нового ЦВД на существующем фундаменте;
-
изменение компоновки внутритурбинных паропроводов в связи с новой конструкцией ЦВД с направлением потока пара в проточной части, обратным по отношению к направлению потока пара в ЦНД;
-
изменение схемы концевых уплотнений ЦВД в связи с переходом на самоуплотнение;
-
изменение тепловой схемы турбины;
-
изменение отдельных узлов системы регулирования маслоснабжения, защиты;
-
изменение схемы КИПиА.
После модернизации турбина перемаркирована в турбину ПТ 65/75-130/10.
Турбина ПТ-65/75-130/10 имеет всего 7 отборов, из них 2 регулируемых: производственный и отопительный. Такое количество отборов позволяет обеспечить развитую систему регенерации: 3 ПВД и 4 ПНД. ПВД имеет коллективный обвод включен в систему защиты ПВД от повышения уровня. ПНД-1 питается паром из ЧНД турбины, т.е. всегда работает под вакуумом, поэтому конструктивно он размещен в выхлопном патрубке турбины. На режимах с малыми расходами пара он отключается.
В системе регенерации есть также следующие элементы:
-
охладители пара эжекторов (ОЭ) при применении пароструйных эжекторов (осуществляется трехступенчатое сжатие воздуха с промежуточным его охлаждением, что экономичнее).
-
Подогреватель сальниковый (ПС) служат для утилизации теплоты пара, отсасываемого из камеры низкого давления с помощью эжектора.
-
Охладители пароуплонений (БО) служат для утилизации теплоты пара из камеры уплотнений избыточного давления.
Дипломный проект состоит из двух частей: расчётно-пояснительной записки и графической части.
На 1 листе представлен генплан предприятия. Светлогорская ТЭЦ расположена на восточной окраине города в промышленной зоне, в непосредственной близости к потребителям тепла и электроэнергии.
На 2 листе приведён план той части машзала, где находится модернизируемая турбина и её вспомогательное оборудование.
На листе 3 показан разрез турбины после модернизации.
На листе 4 показан разрез ЦВД модернизируемой турбины.
На
листе 5 показана тепловая схема
турбины.урбины,
в которй ащиты ПВД от повышения уровня
ну ПТ
65/75-130/10
На листах 6 и 7 показаны поперечный и продольный разрезы котла БКЗ-210-140.
На листе 8 показана схема обессоливающей установки, которая включает оборудование: механические фильтры, предназначенные для удаления из воды грубой и тонкой взвеси. В Н-катионитных фильтрах происходит разрушение бикарбонатов с образованием углекислоты, образование сильных минеральных кислот и слабой кремниевой кислоты. Удаление углекислоты осуществляется в декарбонизаторе. В 1-ой ст. анионитных фильтров удаляются сильные кислоты. Во 2-ой ст. анионитных фильтров удаляются анионы кремниевой кислоты и анионы углекислоты, не удаленные в декарбонизаторе.
На листе 9 показаны КИП турбины.
Технико-экономические показатели турбины представленылисте 10. В результате модернизации снизился удельный расход топлива на выработку 1 кВт*ч, срок окупаемости проекта составил 6 лет.